?

深孔零件鍍鋅及常見故障處理

2018-10-09 07:41
電鍍與環保 2018年5期
關鍵詞:內孔碳酸鹽鍍鋅

(中國空空導彈研究院,河南 洛陽471009)

0 前言

氰化物鍍鋅工藝在軍工產品零部件上被廣泛使用。然而,零件本身存在缺陷或槽液故障等都會對加工質量造成一定的影響,從而影響鍍層性能。本文結合實際工作中存在的問題,對加工中容易出現的問題及排除方法進行探討。

1 深孔零件鍍鋅工藝及加工難點

對于深孔電鍍而言,由于鍍液本身的深鍍能力存在一定的局限性,所以采用常規的電鍍方法無法保證內孔的鍍層厚度。國家標準、行業標準中都有明確的規定:直徑或寬度不大于10 mm的盲孔或槽、縫,其深度不小于直徑或寬度1倍時,允許無鍍層;小于1倍時,鍍層厚度不做要求。寬度不大于10 mm的直通孔,其深度不小于直徑或寬度2倍時,允許無鍍層;小于2倍時,鍍層厚度不做要求。對于直徑20 mm的鋼球接觸不到的零件表面,鍍層厚度不做要求。對于有特殊要求的鍍層,應采取相應措施進行保證。

由于使用環境的特殊性,有些零件設計要求必須保證內孔有完整的鍍鋅層,而且厚度必須保證在一定的范圍內。以本單位某產品零件為例,材料為30Cr MnSi A,零件如圖1所示,屬于典型的深孔零件。設計圖紙要求為表面鍍鋅8~12μm。由于零件內孔比較深,采用常規電鍍方法無法保證內孔鍍層的完整性。零件在使用中所處的工作環境比較惡劣,內孔出現銹蝕現象,要求內孔必須有鍍鋅層。該零件的內孔比較粗糙,這給內孔電鍍帶來更大的困難。

圖1 深孔零件示意圖

另外,在電鍍過程中,我們也發現了一些問題是由于槽液維護不好、工藝掌握不到位而導致的,如鍍層發暗、沉積速率慢等。結合該零件的實際情況進行了試驗,最終解決了故障,并取得了一些加工經驗。

2 設計合理的工裝,解決內孔電鍍的難點

2.1 設計制作內陽極,解決內孔電鍍問題

根據該零件的實際形狀,我們采取的解決辦法是設計合理的輔助陽極,如圖2所示。內陽極的材料為不溶性的鉛棒。為了保證內陽極在零件的正中心,保證內孔鍍層均勻,設計了由絕緣材料組成的中心固定座。這樣做還有一個好處,就是防止零件與陽極棒接觸而導致零件燒傷。在電鍍過程中,為了保證零件上下端面鍍層的不粗糙及內孔鍍層的完整性,還需要上下移動陽極棒。

圖2 零件裝夾示意圖

2.2 沖擊電流進行沖擊鍍

針對零件內孔比較粗糙、電鍍時析氫嚴重、難以沉積鍍層的問題,在電鍍開始時采用沖擊電流進行沖擊鍍,然后采用正常電流電鍍的方法進行解決。沖擊鍍可以提高氫在基體金屬上的過電位,消除基體粗糙度過大對鍍液分散能力和覆蓋能力的不良影響,從而保證內孔能在短時間內得到均勻的鍍鋅層。

通過對以上這兩種方案的優化,成功地解決了該零件的內孔鍍鋅問題,厚度經檢測達到設計圖紙的要求,保證了零件的加工質量。

3 鍍鋅過程中常見故障處理

在電鍍過程中,經常會出現一些質量問題,如內孔鍍層起皮,耐蝕性差;表面鍍層發暗,鍍液的沉積速率慢;鍍層出現小黑點,鈍化膜發霧等。結合實際工作經驗,對存在的問題進行匯總與分析。

3.1 加強前處理,解決鍍層起皮、結合力不良的故障

對于零件在鍍鋅過程中出現的鍍層起皮問題,主要原因是零件內表面的油污、氧化銹蝕物未清理干凈。該零件外表面為加工面,內表面為非加工面,比較粗糙,溝紋較深,再加上零件在電鍍前經過熱處理,表面有熱處理氧化物的存在,采用常規辦法進行處理時,部分零件表面的油污、氧化銹蝕物未清理干凈,導致鍍層起皮、結合力不良。為此,我們進行了工藝優化,并取得了明顯的效果。

3.1.1 常規前處理工藝流程

3.1.2 改進后的前處理工藝流程

3.1.3 流程改進說明

常規前處理中通過有機溶劑擦洗除油,除掉了非皂化油脂。在改進后的工藝流程中,利用超聲波振蕩原理,使除油溶液在除油過程中產生振蕩,即液體內部某一瞬間壓力突然減小、接著的瞬間壓力突然增大,如此不斷反復。在壓力突然減小時,溶液內產生許多真空的、很小的空穴,溶解在溶液中的氣體會被吸入空穴中并形成氣泡。小氣泡形成的瞬間,由于壓力的增大,氣泡被溶解,并產生沖擊波,這種波能使油污脫離工件表面。氣泡破裂瞬間,還會產生瞬間高溫高壓,加速液體內部的攪拌和對流,增強除油效果,同時還對零件表面的銹蝕物有一定的松動作用,有利于后續除氧化物。

安裝內部輔助陽極之后再進行電解除油,通過提高內孔溶液的流動性及導電性,大大提高了零件內部的除油效果。

通過以上改進,解決了內孔油污、銹蝕氧化物不易去除的難題,解決了鍍層起皮、結合力不良的故障。

3.2 加強槽液維護,解決鍍層沉積速率慢、出現小黑點的故障

電鍍質量的好壞與槽液維護有直接關系。如果槽液維護得好,對于加工質量、生產效率都可起到事半功倍的效果。在氰化物鍍鋅過程中,也出現了由于槽液維護不好、工藝掌握不到位而出現的諸如鍍層發暗、沉積速率慢的故障。

在故障出現之初,我們認為是電源或槽液成分的問題??墒歉鼡Q電源及化驗調配槽液,問題都沒有解決。后來,通過工藝試驗,終于發現是因為槽液中碳酸鹽及重金屬鉛離子積累過多造成的。為此,我們進行了槽液大處理,解決了槽液故障問題,從而徹底解決了鍍層發暗、沉積速率慢的故障,保證了加工質量。

3.2.1 碳酸鹽及重金屬鉛離子的來源

在氰化物鍍鋅液中,一般不含有碳酸鹽及重金屬鉛離子。但在電鍍過程中,由于氰化物的分解、氫氧化鈉與空氣中氧元素的作用,會不斷積累生成碳酸鹽。當碳酸鹽的質量濃度超過80 g/L時,就會對鍍層產生不良影響。重金屬鉛離子主要是由于所使用的陽極板及化學藥品不純帶來的。

3.2.2 碳酸鹽及重金屬鉛離子對鍍鋅質量的影響

碳酸鹽積累過多時,會使鍍液的黏度增大,導電性降低,陽極板出現鈍化,從而導致零件按正常電流電鍍無法得到理想的鍍層,沉積速率慢,沉積不上鍍層,鍍層發灰、發暗。

重金屬鉛離子積累到一定量時,鍍層出現小黑點,鈍化后呈現土黃色,鍍層的耐蝕性下降。

3.2.3 碳酸鹽及重金屬鉛離子的去除

通過試驗,確定了碳酸鹽及重金屬鉛離子的去除方法,應用于日常槽液的維護管理,效果非常明顯,而且這一成果也獲得了河南省QC質量改進一等獎。

3.2.3.1 碳酸鹽的去除工藝

我們通過工藝試驗,最終決定用沉淀法去除碳酸鹽。采用這種方法不僅效果明顯,而且操作非常簡單。所謂沉淀法,就是向鍍液中加入氫氧化鋇,使之與碳酸鹽充分反應,從而生成碳酸鋇沉淀。

3.2.3.2 重金屬鉛離子的去除工藝

采用硫化鈉沉淀法去除重金屬鉛離子,即向鍍液中加入硫化鈉,使之與鉛離子充分反應,從而生成硫化鉛沉淀。

3.3 鈍化膜發霧故障去除

鍍鋅層經過重鉻酸鹽鈍化處理以后,其耐蝕性得到大幅度提高。但如果在加工過程中掌握不好,或者鈍化液出現故障,鈍化膜就容易出現發霧、脫落等問題,嚴重影響鍍層的耐蝕性。在氰化物鍍鋅加工中,就出現過這類故障。通過工藝試驗,更換了部分鈍化液、改進了鈍化工藝時間,解決了質量問題。具體做法如下:

(1)通過化驗,更換2/3的陳舊鈍化液,降低鈍化液中三價鉻離子的質量濃度。

(2)鍍鋅零件除氫后,鍍層表面清洗干凈(在10~30 g/L的稀硫酸溶液中光化),經去離子水洗干凈后再進行鈍化處理。

(3)嚴格按周期化驗調配鈍化液,嚴格控制鈍化液中鋅離子與三價鉻離子的質量濃度。

(4)鈍化時間嚴格控制在5~15 s之間,鈍化液的溫度嚴格控制在10~35℃之間。此外,在加工過程中,還必須將零件不斷晃動,這樣不僅可以防止零件之間互相黏附,還可以比較均勻地形成鈍化膜。鈍化后不要立即進行水洗,而應在空氣中停留5~10 s,使之老化。在鈍化膜未干燥時,不能用大水沖洗,沖洗時間也不宜過長,防止六價鉻溶解。

(5)鈍化后最好能在60℃左右的熱水中燙干零件,然后及時吹干零件表面的水漬。

我們采取以上幾點措施,取得了明顯的效果,解決了深孔零件鍍鋅鈍化膜發霧、脫落的問題。

4 結論

通過以上工藝改進,解決了深孔零件在氰化物鍍鋅加工過程中出現的一些質量問題,達到了設計圖紙要求,滿足了鍍層的特殊要求,取得了明顯的效果。

猜你喜歡
內孔碳酸鹽鍍鋅
彎管內孔氧化皮的去除方法
激光內孔熔覆扁頭套工藝操作改進研究
鍍鋅鈍化工藝及配方(2)
電解除油引起的鍍鋅層故障排除
一種圓管內孔自動打磨機的設計
套筒類零件內孔精加工工藝分析
一次氯化鉀滾鍍鋅故障處理
海相碳酸鹽烴源巖生烴潛力模糊評價方法
超高壓均質聯合二甲基二碳酸鹽對荔枝汁中污染菌及其微生物貨架期的影響
碳酸鹽型滑石物相分析方法研究
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合