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重油催化裂化原料泵流量計改造

2019-02-28 01:40代小兵
科學與財富 2019年2期
關鍵詞:調合殘炭蠟油

代小兵

摘 要:儲運重油催化裂化原料罐區,負責為180萬噸/年重油催化裂化裝置輸送原料,由于原設計、設備自身的原因,泵房內的渣油、蠟油流量計已不能滿足實際生產的需要,而且造成了微機系統無法顯示原料油真實的殘炭值,這樣就給安全生產帶來了隱患,不利于裝置的平穩運行。為此,我們對這兩臺流量計,進行了改造。

關鍵詞:流量計;殘炭

一、原兩臺流量計存在的問題

重油催化裂化原料罐區及泵房整個系統是按照180萬噸/年ARGG加工方案設計,在裝置開工之初,完全能夠滿足裝置正常的原料輸送需求。但是,隨著二套ARGG裝置幾次改造后,加工能力也不斷的提高了。

ARGG裝置原料加工量平均為7000噸/天,瞬時流量287.5噸/小時,渣油組分殘炭6.5,蠟油組分殘炭0.1,原料殘炭調合指標平均為5.1,正常渣油瞬時流量為215噸/小時,蠟油瞬時流量為72.5噸/小時。由于渣油表原設計量程220Nm3/h(合198噸/小時),導致渣油流量計超量程使用,為滿足渣油量的輸轉,渣油流量計在實際應用中是打開付線的,只有這樣才能保證既不超渣油流量計的量程,也能滿足渣油量的供給,但是這樣一來,就造成了微機系統無法顯示渣油真正的輸轉量;而蠟油流量計由于長期運行也出現了故障,拆下后運到大慶油田油氣水計量檢定站進行標定,結論是流量的重復性不好,通過同一點的數值偏差很大,已經不能顯示真實的數值,計量誤差在10%左右,鑒定為不合格,流量計顯示的也不是正常流量,其生產廠家已經關閉,無法進行維修。

在這種情況下,這兩臺流量計反饋到微機上的流量,只能作為一種參考,實際生產中的原料油調合,都是操作人員按照渣油、蠟油儲罐的付出量,通過公式計算出瞬時的殘炭值,在通過反復的調整渣油、蠟油的比例,以保證輸轉的原料的殘炭值在工藝要求內。但是,由于化驗人員給的儲罐的殘炭值,不是每次都是很準確,這樣調出的原料油殘炭值偶爾會偏離工藝要求,也就會影響裝置的平穩運行。為此,我們決定對ARGG泵房內的渣油和蠟油兩臺流量計進行改造。

二、流量計的改造

在改造之前,我們考慮180萬噸/年ARGG裝置將來的加工要求,按照其年加工量150-260萬噸,渣油組分殘炭6.6左右,蠟油組分殘炭0.1,原料殘炭指標3.0-5.0,對現有原料管線和流量計整體校核,以滿足裝置將來的生產要求。我們與設計所的人員現場定方案,將渣油泵匯管至付原料匯管前管線,由現DN200變為DN250,并更換流程上的過濾器和部分閥門。與計量單位聯系,更換原流量計,將蠟油和渣油流量計分別更換為0-300和0-400 Nm3/h量程的流量計,并對兩臺新的流量計進行了標定,檢定結果如下表(表1、表2):

經過檢定,全部合格,可以投入使用。

三、結論

此次流量計改造項目,于2005年10月30日投入使用,項目投用后,流量計能準確顯示渣油和蠟油的流量值,可現場顯示和遠傳至操作室微機系統,為調合殘炭起到有效監測作用;不用開流量計付線即可滿足生產要求,未出現流量計和管線蹩量情況,不僅減輕了操作人員的勞動強度,還提高了原料調合的一次成功率,保證二套ARGG裝置平穩運行。

參考文獻:

[1]張峰、安明武、黃風林:《石油與天然氣化工》-2006年。

[2]王東華、李成;《煉油技術與工程》-2012年。

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