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42000m3/h空分裝置運行總結

2019-04-22 10:47
中氮肥 2019年2期
關鍵詞:空分分子篩氮氣

彭 偉

(陜西延長中煤榆林能源化工有限公司,陜西 榆林 718500)

陜西延長中煤榆林能源化工有限公司主裝置配套的2套空分裝置型號為KDON42000/31000,采用汽輪機驅動,運用了空氣壓縮和增壓一體機組、常溫分子篩空氣凈化、液氧內壓縮、下塔抽取壓力氮、中壓增壓透平膨脹機、膨脹空氣進下塔、規整填料精餾塔等先進的空分單元技術,并采用PLC、DCS(橫河)和ITCC(康吉森)過程控制系統完成空分裝置以及壓縮機組的監控??辗盅b置在試生產以及后來的生產中出現過一些問題,我們采取了相應的措施?,F總結如下。

1 空分裝置的流程特點及產品指標

1.1 流程特點

(1)空氣過濾器采用了粗濾和精濾雙層過濾,過濾精度達到H12(過濾效率>99.5%,塵埃直徑>0.5μm),過濾效率高;空氣過濾器占地面積小、阻力低,可在線更換過濾器部件,安全可靠且操作維護方便。

(2)空氣預冷系統利用污氮氣的不飽和性及冷量,使循環水降溫而獲得冷凍水,降低系統能耗,提高系統運行的穩定性,同時也省去了冷水機組,減少了設備投資費用和維修費用。

(3)空冷塔和水冷塔均為填料塔,換熱效果好,阻力小,操作彈性大,可確??諝獾某隹跍囟?,而且空冷塔設置了除沫器(氣液分離效率>98%),能夠避免霧狀游離水被帶入分子篩吸附器??绽渌械臍饬魉俣冗h小于液泛發生時的臨界速度,能有效地防止液泛現象的發生。

(4)純化系統采用立式徑向流雙床層,正常情況下污氮氣通過蒸汽加熱器進行普通再生,特殊情況下(如需活化時)再生氣可通過串聯特殊再生加熱器(電加熱器)進行徹底活化。

(5)冷箱系統中,中、低壓塔采用規整填料,操作彈性(負荷)在75%~105%;低壓塔底部液氧接觸部位采用銅填料,能有效隔離主冷與易燃燒的鋁填料,可有效遏制萬一出現局部主冷點火事故的擴大化,提高裝置運行的安全性。

(6)空分裝置所需的大部分冷量通過高效透平膨脹機獲得,膨脹機增壓端對增壓機出口空氣進行增壓,與高壓換熱器的返流氣進行換熱,這樣可以不用一壓到底(一次性完成加壓操作,而非多級層層加壓)的增壓機,有利于機組的穩定運行和節能降耗。

1.2 產品指標(表1)

表1 42000m3/h空分裝置的產品指標

2 試車中出現的問題及應對措施

2.1 疏水膨脹箱液位高高聯鎖造成汽輪機跳車

試車過程中,二階暖機時疏水膨脹箱液位高高聯鎖造成汽輪機跳車,起初懷疑是疏水泵(P88A/B)入口過濾器堵導致疏水泵不打量,于是清理了泵入口過濾器,再次開啟機組,并提前手動將疏水膨脹箱液位降低,在機組轉速過臨界的過程中,手動將備用疏水泵開啟,保持雙泵運行,降低疏水膨脹箱液位,但在機組轉速升至額定轉速約1min后,仍然出現疏水膨脹箱液位高高聯鎖跳車。后經分析認為其原因是:疏水泵入口管線上沒有排氣管道,運行中系統漏入的空氣造成了疏水泵氣縛;另外,冷凝水的溫度較高,也易造成疏水泵汽蝕。確認原因后,我們在疏水泵的入口管線上增設了排氣管道,接至疏水膨脹箱內。整改后,機組重啟,順利通過各階暖機至額定轉速,運行正常。

2.2 分子篩CO2穿透致膨脹機過濾器冰堵

空分裝置水冷塔系統工藝流程如圖1。試車過程中,發生過膨脹機轉速一直下降無法控制而不得不人為停車的事故。事故經過如下:空分裸冷時,由于進空冷塔氣量增加,加之循環水溫度高,出空冷塔空氣溫度升至18℃,操作人員確認出高壓換熱器污氮氣進水冷塔閥(PV1626A)關閉后稍開空冷塔出口空氣閥(HCV1023,其作用是開車時代替污氮氣),讓從空冷塔出來的空氣經過節流后送往水冷塔,通過加大進水冷塔氣量來降低低溫水的溫度,使出空冷塔空氣溫度降至14℃;空分裸冷至膨脹機前溫度達-80℃時,膨脹機前壓力降低,膨脹機轉速逐步降低且波動,最后被迫停車。

圖1 水冷塔系統工藝流程簡圖

起初我們以為是管道吹掃不干凈所致,拆檢發現是分子篩穿透CO2(干冰)冰堵了膨脹機前過濾器,且過濾器吸癟。后經分析認為,此次事故的主要原因有以下幾點。

(1)之前由于CO2在線分析表缺少元件未能及時修復,一直指示滿量程,裸冷前分子篩后CO2取樣分析是在別的單位做的,分析結果為正常,冷箱內露點檢測也正常,存在分子篩后CO2含量監控不到位的可能。

(2)之前PV1626A閥位不對,調校中改變了閥的開關反饋,反饋為關時,實際上為開。

(3)現場檢查發現配管有問題,HCV1023來氣與PV1626A來氣同時接在出低壓換熱器污氮氣進水冷塔閥(FV1626)這條管線上,并且這2條管線相對著在同一條直線上,如此一來節流后空氣流速快,且當上塔壓力波動(降低)時,一部分濕空氣就會竄入再生氣里,造成分子篩再生不合格。

事故發生后,儀表人員修復了CO2在線分析表,校對了PV1626A的開關狀態,并且操作中做到只要開HCV1023必須確認PV1626A已關閉。整改后,空分裸冷以及冷凍系統開車,在很短的時間內就產出了合格的產品氣。

3 運行中出現的問題及應對措施

3.1 分子篩純化系統多次出現CO2穿透現象

由于環境空氣質量差,尤其是吹西北風的時候,低溫甲醇洗系統排放的CO2飄向空分壓縮機吸入口,造成分子篩純化系統多次出現CO2穿透現象。為此,生產中當分子篩程序處于冷吹階段且距離冷吹結束時間小于20min時,我們會啟動以下預案。

(1)當發現分子篩純化系統出口CO2含量(AIT1293)超標時,及時點擊“校驗”,將CO2在線分析表聯鎖臨時解除,并給出一個小于報警值的假值,該假值一般在(0.1~1.0)×10-6。

(2)人為(手動)干預分子篩順控,進行切換(之后則按照正常順控程序進行)。

(3)分子篩進入第4步“加熱”階段時,啟動電加熱器,一般啟動2組,進行特殊再生。

(4)吸附器切換后,待分子篩出口CO2含量降至1×10-6時,再將CO2在線分析表聯鎖恢復,退出“校驗”模式。

(5)在空分壓縮機吸入口加裝CO2在線分析儀,當空氣中CO2含量超標時,操作人員能及時發現并按照本預案及時處理。

分子篩純化系統的操作除制定了上述預案以外,我們據風向和空氣分布圖對低溫甲醇洗系統CO2排放口進行了改造,將低溫甲醇洗系統CO2排放口加高至160m;另外,利用大檢修機會我們對純化系統的分子篩進行了更換,更換的高效分子篩CO2吸附能力較原來的普通型分子篩提高20%以上。

3.2 夏季空冷器負荷高致系統負荷受到影響

夏季環境溫度高,汽輪機乏汽空冷器(汽輪機乏汽空冷器有2個單元,每個單元為2列A型塔,每列A型塔配備3臺風機,共6臺風機)運行負荷高,造成汽輪機排汽壓力高,空分裝置負荷受到影響。據汽輪機乏汽空冷器運行參數以及環境溫度,在風機和換熱管束之間增設脫鹽水噴霧降溫系統,即每臺風機安裝4路DN32環形管,每路都有閥門可控,環形管上安裝專用霧化噴頭,遇夏季高溫天氣時,可根據汽輪機排汽壓力的高低決定投用噴頭的數量,這樣既可保證空分裝置滿負荷運行,又可節約脫鹽水。

3.3 液氮增產措施

氮氣作為干燥氣、置換氣和密封氣,其穩定供應對后系統的穩定運行至關重要,每次大檢修或夏季生產時,氮氣供應緊張而需外購。為此,我們優化了液氮增產的變工況操作,保證了氮氣的供應。具體方案如下。

(1)在保證空分裝置運行負荷的情況下,盡可能全開液氮產品采出閥(FV1630A)。

(2)循環水水溫高時,污氮氣盡可能進水冷塔,禁止打開低壓換熱器污氮氣放空閥(PV1626C)。

(3)據增壓機運行負荷,適時啟動后備儀表空壓機,減少增壓機中抽儀表氣量。

(4)據氣體純度情況降低主冷溫差,適當關小精餾塔主冷凝蒸發器不凝氣排放閥(HV1667A/B)。

(5)在膨脹機徑向軸承溫度(TI7913)允許的條件下,盡可能增加膨脹量。

(6)在保證全廠低壓氮氣用量的情況下,控制氮氣不放空,增加液氮產量。

(7)嚴格控制高、低壓換熱器溫差,避免溫差大而造成冷損增加。

(8)液氧泵備用泵負荷降至5.0MPa以下,操作員須精心操作,嚴防主泵(在運液氧泵)異常,若有異常,備用泵迅速加負荷。

另外,在空分裝置填平補齊項目中,將液氮貯槽容積增至5000m3,同時單套空分裝置液氮產量增至2600m3/h,如此一來,在開車工況下單套空分裝置氮氣產量可達60000m3/h,2套空分裝置開車工況下氮氣總產量可達120000 m3/h(不包括后備氮氣系統的60000m3/h),既保證了各工況下氮氣的用量,又有部分液氮外銷為公司創收。

4 尚待解決的問題

目前,空分裝置運行中還存在循環水溫度高、汽輪機軸承溫度探頭根部斷線致DCS界面上顯示為零、膨脹機徑向軸承溫度偏高等隱患,如何實現其穩產高產及長周期運行,還有大量的工作要做;另外,設備安裝、設計缺陷還需不斷修正或完善,操作人員操作水平還需不斷提高。今后我們仍需不斷摸索與總結,對裝置持續進行優化改進,以實現空分裝置的安、穩、長、滿、優運行。

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