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330 MW 機組循環水聯絡改造及經濟性分析

2019-10-12 06:28張憲東張菂兒劉建航
山東電力技術 2019年9期
關鍵詞:煤耗廠用電聯絡

張憲東,張菂兒,劉建航

(1.國家能源菏澤發電有限公司,山東 菏澤 274000;2.東北電力大學,吉林 吉林 132000)

0 引言

火力發電廠用電量約占機組發電量的4%~6%,如循環水泵、真空泵、凝結水泵等重要輔機是廠用電的消耗大戶,特別是循環水泵[1]。通常情況下,循環水泵為高壓電機,單機容量大、運行時間長、耗電量多,其耗電量高達廠用電量的10%,所以其運行效率的高低、狀態的好壞直接影響到全廠的經濟性和安全性。針對某發電廠2 臺330 MW 機組存在循環水泵耗電量高的情況進行分析。正常情況下,循環水泵必須夏季4 臺運行、冬季2 臺運行,無法根據循環水需求量經濟合理進行調節,造成在滿足凝汽器冷卻需求的基礎上,循環水存在浪費的現象。對循環水泵系統運行的經濟性研究,對于節約廠用電、提高熱電廠運行經濟性具有重要的意義。

1 基本概況

兩臺330 MW 汽輪機組分別于2006 年5 月、9月投產運行,為凝汽抽汽式供熱機組,2 臺機組配置4 臺循環水泵。循環水系統設計為單元制運行,即每臺汽輪發電機組配1 座雙曲線自然通風冷卻塔,1 臺機組配2 臺高、低速變極調節循環水泵,1 條DN2420 壓力供水管和1 條DN2420 壓力回水管,三期5 號、6 號機組循環水泵房合并布置,循環水泵房與冷卻塔以流道連接,如圖1 所示。

由于5 號、6 號機組5A、5B 和6A、6B 各自為單元制循環水系統,在循環水運行經濟性上存在缺陷:

1)在夏季環境溫度較高的情況下,單元制循環水系統,2 臺機組必須全開4 臺循環水泵,供水存在浪費,同時在滿足機組經濟真空情況下,耗電量過大,廠用電率高。

2)在冬季環境溫度較低的情況下,機組真空度維持在較高水平,單元制循環水系統的運行模式下,必須每臺運行機組各開1 臺循環水泵,同樣存在供水和能耗浪費。

3)在冬季環境溫度特別低的情況下,單元制循環水系統運行設計的循環水富余量過大,機組運行時,凝結水過冷度過大,造成整個熱力系統熱效率降 低[2]。

圖1 5 號、6 號機組循環水系統

2 改造方案

為在環境溫度低、真空度滿足經濟運行條件時,實現1 臺循環水泵向2 臺機組供水。在環境溫度較高、4 臺循環水泵供水存在浪費時,采用3 臺循環水泵供2 臺機組[3]。在1 臺機組運行1 臺機組備用時,循環水通過聯絡輸送2 臺冷水塔進行冷卻,提高冷卻效果、降低循環水溫從而達到節能降耗的目的。

故對三期5 號、6 號機循環水管道進行聯絡改造,即在三期循環水泵房西側,2 臺機組循環水泵出口母管DN2420×12 上部分別開孔,分別由兩道DN1800 電動蝶閥相連,管道上安裝2 只DN1800電動蝶閥,如圖2 所示。同時,將2 臺機循環水泵泵前池隔離墻打通1 個水泥溝,溝寬深為3 000 mm×2 000 mm,安裝啟閉機。

3 結果分析

3.1 機組聯絡后運行方式

采用循環水聯絡后運行方式,可實現2 臺機組循泵的靈活搭配:1 臺循環水泵向2 臺機組供水,如圖3 所示;3 臺循環水泵供2 臺機組,如圖4 所示,利用聯絡打到2 臺冷水塔進行冷卻。另外,搭配循環水泵高速、低速的合理安排,可以很大程度上實現機組的節能降耗和穩定運行[4]。

圖2 5 號、6 號機組循環水聯絡

圖3 1 臺循泵為2 臺機組供水

圖4 3 臺循泵為2 臺機組供水

3.2 經濟性分析

3.2.1 真空對煤耗的影響試驗

為提高機組經濟效益,針對真空對煤耗的影響進行了300 MW 負荷情況下的試驗,試驗結果如表1所示,真空對發電煤耗影響變化見圖5。

表1 真空變化對煤耗影響試驗數據

圖5 真空對發電煤耗影響變化

從圖5 可知,300 MW 工況時,當大氣壓力為102 kPa、真空在97 kPa 以下時,真空每變化1 kPa,影響發電煤耗約2.6g/kWh,當真空大于97.5 kPa后,再提高機組真空對發電煤耗幾乎沒有影響。

3.2.2 循環水聯絡后不同工況下真空變化試驗

為了得出在循環水聯絡后,不同工況對真空的影響,在300 MW 負荷下,對3 臺循環水泵與4 臺循環水泵不同工況進行了試驗,結果如表2 所示。

表2 不同工況對真空的影響

由此可見,5 號、6 號機組負荷在300 MW 4 臺循環水泵比3 臺循環水泵真空提高了1.1 kPa。

根據以上兩個試驗得出:真空壓力每上升1 kPa,廠供電標煤耗下降2.6 g/kWh;在300 MW 負荷時,4 臺循環水泵比3 臺循環水泵真空提高1.1 kPa。

根據運行數據,循環水泵運行時廠用電率9.7%,上網電價為0.421 9 元/kWh,煤價約為620 元/t(以標準煤計),計算如下(機組汽溫、汽壓、負荷不變):

300 MW 運行時(廠用電率9.7%),機組因增啟一臺循環水泵真空提高1.1 kPa,而每小時節約的標準煤耗為300 000×(1-9.7%)×2.6÷1 000 000×1.1=0.774 774(t),則每小時節約的成本為620×0.774 774=480.4(元)。

增啟1 臺循環水泵運行,每小時耗電成本為1.732×6×230×0.70×0.421 9=705.8(元)。

機組進行了改造后,在能滿足機組的經濟運行的同時,按2 臺機組每年約有4 個月的時間減少1臺循環水泵的運行,則年節約資金:(705.8-480.4)×4×30×24=649 152(元)

綜上所述,機組負荷300 MW 時,3 臺循環水泵運行,每小時1 臺循環水泵停運節電成本705.8 元,比因4 臺循環水泵運行而真空提高,影響煤耗下降節約的成本480.4 元,要多225.4 元。

因此,在不影響機組安全穩定運行的情況下,4臺循環水泵運行不如3 臺循環水泵循環水聯絡運行經濟性好。

3.3 機組聯絡后安全性分析

循環水系統是火電廠重要的輔助系統,一旦發生循環水中斷事故,主機會因真空過低易發生跳閘事故,如果不能及時恢復,主機油系統會因失去冷卻水加大汽輪機惰走的風險,凝汽器還可能由于溫度過高發生設備損壞。

2009 年11 月,某電廠通過2 臺機組循環水聯絡,避免了一次循環水中斷造成停機的事故[5]。事故前2 臺機組分別帶150 MW 基本負荷,3 號機1 臺低速循泵、4 號機組2 臺低速循泵運行。3 號機組循泵電氣故障跳閘,備用泵未聯啟,強制啟動備用泵不成功。運行人員迅速手動開大循環水供水聯絡門,使4號機組循環水通過聯絡門為3 號機組提供循環冷卻水,5 min 后備用泵成功啟動,循環水恢復正常運行,從而為3 號機組備用循環水泵的開啟爭取了時間,避免了一次非計劃停機事故,使得2 臺機組負荷沒有受到影響。

聯絡運行有效減小了循環水中斷所帶來的不利影響。當1 臺機組的2 臺循泵發生全停事故,可以由另1 臺機組的2 臺循泵維持2 臺機組的基本負荷[6]。而當其中1 臺機組發生循環水大量泄漏時,也可以關閉供水母管聯絡門,防止事故擴大,或微開聯絡門,保證事故機組的安全停運和維護。

4 結語

通過機組循環水系統改造,達到了節能降耗的目的,并在一定程度上增強了機組的安全性能。采用2 臺機組3 臺循環水泵運行方式,減少了各臺循環水泵25%的運行時間,有利于檢修維護,延長了循泵的使用壽命,降低了維護費用。因此,循環水聯絡運行對機組安全穩定運行具有一定的優越性,對同類火力發電機組的優化運行具有一定的借鑒意義。

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