?

高壓水洗柱塞泵使用壽命的提高

2020-06-20 09:57俞強文劉智強
工程建設與設計 2020年10期
關鍵詞:漏液柱塞泵柱塞

俞強文,劉智強

(中鋁瑞閩股份有限公司,福州350014)

1 引言

本次對高壓水洗柱塞泵填料密封部位進行改造,加長了現有高壓水洗柱塞泵泵頭,隔出一個漏水腔用以漏水,可防止高壓水洗柱塞泵填料漏水進入連桿腔,減小水進入曲軸腔的可能,從而可以大大減小高壓水洗柱塞泵曲軸卡死故障,防止機油乳化,延長機油使用周期,大大提高高壓水洗柱塞泵的穩定性。

2 改造設計方案

設計基于現有高壓水洗柱塞泵的已有結構,加長了泵填料密封套,在填料密封于壓緊螺母間增壓一個漏水腔,此腔的作用是在填料密封出現漏水時,讓水通過此腔提前漏水,阻止水進入后方的連桿腔,漏水腔通過骨架油封將漏水與連桿腔隔開,并在連桿上加一個擋水環,即使有少量的水進入連桿腔,避免其附著在連桿上,只要水不會附著在連桿上,就不可能進入曲軸腔,曲軸腔機油就不會乳化,只要對泵進行正常的檢查保養即可消除現有高壓水洗柱塞泵約90%的故障。

考慮高壓清洗泵的故障頻發部位在動力端,故重點介紹該泵動力端的主要結構,灰鑄鐵機身為箱式結構,機身內曲軸端的下部設計成油池,存放機油,油面顯示在油標上,正確油位應在油標的中線上。機油采用40#機械油進行潤滑;曲軸用42CrMo~35CrMo 合金鋼制造,表面進行氮化處理。連桿9 為鑄鋼件,連軒瓦片為08 高錫合金薄壁軸瓦,連桿小頭裝有錫青銅襯套,連桿的剖分式大頭均采用螺栓連接;該泵采用飛濺潤滑方式進行潤滑,十字頭導軌孔上部的機身內設計一個小油池,對準十字頭導軌孔上部中央鉆一小孔。若泵轉速較低時,曲軸的圓形曲柄旋轉時帶上來的機油被刮油器導入小油池內.從而潤滑十字頭與十字頭銷;中間桿往復運動時,靠密封盒內2 只骨架式橡膠油封封住,動力端的機油不被帶出來[1]。動力端結構詳見圖1。

圖1 動力端示意圖

3 改造后高壓清洗泵的工作原理

該泵電動機通過大、小皮帶輪與窄V 形皮帶帶動泵的曲軸旋轉、曲軸帶動連桿、十字頭、中間桿、柱塞作往復運動。當柱塞向后運動時,進液閥打開,液體進入泵體,直到柱塞移到最后位置時(曲軸轉180°),進液過程結束。柱塞開始向前運動時,泵體箱內的液體受擠壓,壓力升高、進液閥關閉,排液閥打開,液體被排出。

4 改造效果對比

改造前,在柱塞的往復運動過程中,填料密封位置常出現漏液問題,漏液進入連桿腔,會濺到連桿⑥上,連桿在往復運動的過程中將漏液帶進曲軸腔,骨架密封,無法將所有附著在連桿上的漏液分子全部去除,漏液分子進入曲軸腔后與曲軸腔內的潤滑液混合,導致潤滑液變質,潤滑效果下降,最終導致曲軸因潤滑不良卡死。

改造后,在柱塞往復運動過程中,填料密封漏液直間漏入漏水腔,再從漏水腔出水口流走,通過骨架油封1○,保證漏水腔內的漏液不會流到曲軸腔內,更不會有漏液濺到曲軸連桿上,帶入曲軸腔,防止潤滑液變質乳化。改造后詳見圖2。

圖2 新泵結構示意圖

5 結論

通過本次的技術改造,原來往復式高壓清洗泵的故障率大大降低,提高了主體設備的使用率,從而進一步提高了產品的成品率;其次,本次改造對設備的維護方面也是起到了很大的幫助,以往因機油乳化導致高壓水洗柱塞泵曲軸卡死的故障,需3 名鉗工8h 才能完成修復,對降低鉗工的工作強度也起到了積極的作用;最后,通過改造,大大節省了高壓水洗柱塞泵曲軸卡死的維護費用,帶來了較為可觀的經濟效益。

猜你喜歡
漏液柱塞泵柱塞
基于HP濾波與ARIMA-GARCH模型的柱塞泵泄漏量預測
斜盤式柱塞泵柱塞副最佳間隙值的計算與仿真
堿性鋅錳干電池漏液失效分析①
經尿道前列腺切除術后留置尿管期間尿道口漏液影響因素及護理對策
一款彈簧式導向柱塞擋塊替換方案設計
打胰島素漏液, 拔針前轉一圈
某型飛機液壓柱塞泵彈簧斷裂分析
超高壓水壓泵柱塞副間隙泄漏占比的仿真計算
加氣站LNG柱塞泵空轉原因分析及解決方案
連續柱塞氣舉工藝設計及在塔里木凝析氣田的應用
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合