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乙二醇再生與回收的再生工藝參數優化

2020-08-12 10:44張陸軍王文濤何佳偉
云南化工 2020年7期
關鍵詞:沸器乙二醇塔頂

張陸軍,李 原,王文濤,趙 磊,何佳偉,張 杰

(1.重慶前衛科技集團有限公司,重慶 401121;2.江蘇科技大學,江蘇 鎮江 212000)

關鍵字:MRU;再生;Plus;再生塔

2020年2月至3月,中國海域天然氣水合物第二輪試采成功[1]。在開采時管道內易形成水合物,造成管線凍堵,降低管線輸氣量,影響生產的正常運行。乙二醇(MEG)作為水合物抑制劑可防止管道內水合物的生成,通常在海底管道入口和油嘴處注入MEG溶液從而保證水下產出順利輸送到水面。乙二醇回收及再生系統(MRU)可除去MEG富液中的烴、酸氣、水和鹽雜質,從而得到滿足往入純度要求的MEG貧液,實現MEG的循環使用[1-2]。

本文重點研究MRU中的再生脫水流程,對MRU中再生脫水單元的工作流程進行了簡介,采用Aspen Plus對其進行參數優選,,采用Plus中的DSTWU進行簡捷設計并確定了相關參數,然后使用RadFrac對再生脫水進行嚴格模擬與優化,本研究為MRU中再生脫水中再生塔設計奠定一定基礎。

1 MRU再生單元設計

1.1 MRU再生單元的工作原理

經預處理后的MEG富液需進行脫水以實現再生。MEG再生采用精餾的原理,其流程圖如圖1所示。主要設備包括再生塔,立式熱虹吸式再沸器,冷凝器,貧富液換熱器,等等。經預處理后的MEG富液進入貧富液換熱器換熱,換熱后富液從再生塔的中上部進入,富液與向上流動的熱蒸汽不斷接觸與傳熱,當富液的溫度值達到一定,富液中的重組分(MEG)和輕組分(水蒸氣)分離,重組分向下流入到塔釜,輕組分上升塔頂,經冷凝后進入回流罐,不冷凝氣體通過回流罐放空排出。富液流入塔釜后,輸送到再沸器內,采用熱載體對富液加熱將輕組分和重組分分離,產出的熱蒸汽由氣相進料管道進入到再生塔下部,與向下富料液進行換熱,合格的貧液通過塔釜排出進入貧富液換熱器與富液進行換熱,最后進入脫鹽流程。

圖1 再生單元流程圖

1.2 工藝參數及物性方法

經預處理后MEG富液的質量分數為55%,乙二醇在作為水合物抑制劑時,貧液的質量分數要求達到80%~90%。再生工藝參數如表1所示,要求塔頂乙二醇的質量分數小于0.001%,塔釜水的質量分數小于0.001%。塔頂冷凝器為全凝器,回流比為最小回流比的2.5倍。

表1 再生工藝主要參數

由于物系僅含有乙二醇、水和一價鹽,該物系為極性物系,因此采用NRTL方程作為物性方法[2]。

2 設計結果

2.1 簡捷計算結果

DSTWU是多組分精餾的簡捷設計模塊,其計算結果可作為嚴格精餾計算提供合適的初始值。塔頂冷凝器設置為全凝器[3]。

簡捷計算結果為,最小回流比為0.0207,實際回流比為0.05,實際塔板數為30,最小塔板數為7,進料塔板數為13,再沸器熱負荷為1527kW,冷凝器熱負荷為1469.6kW,塔頂產品與進料物質的量比為0.7132,塔釜乙二醇含量94.83%,塔底溫度134℃,塔底溫度45℃,符合設計要求。

2.2 嚴格計算及結果

將簡捷運算結果輸入到RadFrac模塊中進行嚴格計算,再沸器設置為熱虹吸式再沸器,再沸器出口溫度設為134℃,再沸器壓力為10KPa。其計算結果為塔釜溫度128℃,塔底溫度45℃,再沸器熱負荷15KW,冷凝器熱負荷1490kW,塔釜乙二醇質量分數為94.51%,塔釜水質量分數為0.27%,塔頂乙二醇質量分數為1.3%,塔頂水質量分數為98.69%。塔頂中乙二醇含量和塔底水的質量分數超過設計要求,需對其優化。

3 設計結果優化

3.1 回流比優化

根據文獻,再沸器和冷凝器的熱負荷隨著回流比(MOLE-RR)的增大而增大,從而加熱劑和冷卻劑的耗量也會按比例增加,操作費用也隨之增加。但隨著回流比的增大,塔板數會隨之減小,設備費用會降低,因此需要最適宜的回流比[3-5]。在Plus中將塔底產品的質量純度(PURITY)設定,將塔釜乙二醇的目標值設為0.9483,回流比下限為0.05,上限為0.1。結果顯示回流比為0.0707時,塔釜乙二醇的質量純度為0.9483。在Plus中對回流比進行靈敏度分析,分析回流比大小對塔釜乙二醇純度的影響。如圖2所示,隨著回流比的增加,塔釜乙二醇的純度也隨著上升,當回流比的值達到0.0706左右時,乙二醇的純度保持不變,純度值保持在0.9483,故回流比最佳值為0.0707。

圖2 回流比對塔釜乙二醇純度的影響

在精餾塔不同的位置進料時,再沸器和冷凝器的熱負荷也會受之影響,最佳回流比確定后,需對進料板數進行優化。將原回流比改為最佳回流比后,分析進料位置對再沸器熱負荷(REB-DUTY)和冷凝器熱負荷(COND-DUTY)的影響,進料位置范圍為2到29,分析結果如圖3所示。

圖3 熱負荷隨進料位置的變化

3.2 進料塔板數優化

冷凝器熱負荷隨著進料位置的增大而減小,當進料板位置低于6時,冷凝器熱負荷值保持平穩,當進料板位置大于26時,冷凝器熱負荷值上升,當進料板位置為29時,冷凝器熱負荷值最大。再沸器熱負荷值如圖3所示,當進料板位置為2到14時,再沸器熱負荷先上升然后下降,進料板位置為14時,再沸器的熱負荷值最??;當進料板位置為15到28時,再沸器熱負荷繼續上升,當進料板位置為29時,再沸器熱負荷值最小。綜上當進料板位置為14時,冷凝器熱負荷和再沸器熱負荷最小,故進料位置選擇14。

3.3 塔參數結果

塔器分為填料塔與板式塔,真空和常壓工況選填料塔居多;易堵、含顆粒和加壓工況下選擇板式塔較多;填料塔分率效率高,壓降小,持液量小,操作彈性大,生產能力大等優點,再考慮到板式塔一般使用金屬材料容易被富液中的鹽腐蝕,故選擇填料塔作為MRU中的再生塔。

進入到Pack Sizing中,對填料塔參數進行設定,從第2塊板開始直到第29塊板,填料型號為MELLAPAK,廠商 SULZER,材料為 STANDARD型,尺寸為250Y,等板高度根據文獻[4]所知為0.5m。塔徑設計結果為1.36m,經過圓整后為塔徑為1.4m。填料層高度為13.5m,根據文獻[3],塔高通常為填料層高度的130%,即塔高為13.5×1.3=17.55m。

3.4 優化結果

采用Aspen Plus軟件對MRU再生脫水流程進行嚴格設計,最終得到再生塔主要參數,再生塔板數選為30塊,回流比為0.0707,進料位置為14,塔徑為 1.4m,塔高為 17.55m,操作壓力為100kPa,冷凝器壓力10kPa,再沸器選擇熱虹吸式再沸器,出口溫度為134℃,壓力為10kPa,塔釜乙二醇含量為94.873%,塔釜水含量接近于0,塔底乙二醇含量接近于0,滿足設計要求。

4 結論

對MRU中的再生脫水進行了介紹,通過使用Aspen Plus對再生流程進行了模擬,對再生塔內各個參數的調節來判斷對再生效果的影響,設計出滿足要求且能耗最優的再生塔。本研究為MRU中的再生塔設計奠定一定基礎??晒┫嚓P人員使用設計精餾塔時作為參考。

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