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塔器節能優化方案

2020-09-12 07:28范海杰崔冰冰
流程工業 2020年5期
關鍵詞:凝液預熱器凝結水

文/范海杰 崔冰冰

碳四異構單元DIB 塔及凝液余熱利用節能優化方案——DIB分離塔正常生產過程中熱能耗損較大,通過優化系統換熱網絡,充分利用塔釜加熱蒸汽及系統管網凝液余熱,綜合降低系統生產運行熱量損耗,減少能源浪費。

山東玉皇化工(集團)有限公司的液化氣綜合利用項目——碳四異構化裝置自開工以來,DIB 塔運行蒸汽消耗在整個運行系統占比較大(約消耗19.5 t/h 蒸汽),加工成本較高。與此同時,聯合裝置凝液回收系統需要匯集各凝液物流泵輸至水處理精制單元,精制處理前需要使用循環水冷卻至≯50℃(防止混床樹脂在水處理過程造成損壞),熱量未能有效利用,具有很大的回收價值。

實施方案

本次實施方案主要利用DIB塔操作需求低位熱的有利條件,對凝液管網及DIB 進料流程進行節能優化改造,最終達到余熱充分利用和降低能耗。

首先,整合聯合裝置系統凝液引流至異構單元凝液緩沖罐,混合后約49 t/h、98℃凝結水自凝水泵出口引分支進入DIB 塔釜加熱器B 進行第一次熱量利用處理(由98℃利用至80℃),DIB 塔釜A 仍采用低壓蒸汽加熱。

其次,DIB 塔增加一臺進料預熱器,利用DIB 塔釜加熱器B出口凝液流對DIB 塔進料預熱至55℃,使進料趨近于飽和態進塔,再進行二次熱量利用,改造后的流程圖如圖所示。

節能優化分析

基礎分析

未設置預熱前工況:(1)物料組份wt %(取平均數):正丁烷61.3 %、 丙烷0.81 %和異丁烷37.89 %;(2)罐區供料泵壓力0.92~0.95 MPa, 進塔前安裝壓力表檢查0.8 MPa,年平均 溫 度20 ℃;(3)DIB 塔 物料運行數據:F 進料32700 kg/h, 回流 比約10.5, 回 流量 約 135 t/h, 塔 底外采19923 kg/h,塔頂外采12777 kg/h;(4)DIB 塔頂運行壓力0.6~0.61 MPa,塔底0.66~0.68 MPa,塔板數138 塊,板間平均壓降0.00048 MPa,進塔口位于74#板;(5)相關物性參數如表1 所示。

設置預熱后狀態變化

(1)物料組份不變;(2)罐區 供 料 泵 壓 力0.92~0.95 MPa,假定加設預熱器后綜合壓降≯0.15 MPa,設計壓降上限0.1 MPa來保留一定的操作空間,預熱后溫度初步設置55℃;(3)相關物性參數如表2 所示。

改造后的流程圖

表1 預熱前相關物性參數

表2 預熱后相關物性參數

表3 設置條件

熱量衡算

節能優化前,根據能量守恒計算 公式 QF1+QH1+QL=QV+QW+Q損, Q損此處忽略不計,得:

-2610×32700+ QH1-2600×135000=149777×(-2325)-2430×19923,QH1=39702585kJ/h。其中,QF1為優化前進料攜帶總熱量;QH1為優化前塔釜加熱輸入總熱量;QL 為回流進塔攜帶總熱量;QV為塔頂氣相采出攜帶總熱量;QW為塔釜采出攜帶總熱量。

節能優化后,根據能量守恒計算公 式QF2+QH2+QL=QV+QW+Q損, Q損此處忽略不計,得:

-2500×32700+ QH2-2600×135000=149777×(-2325)-2430×19923,QH2=36105585kJ/h。其中,QF2為優化后進料攜帶總熱量;QH2為優化后塔釜加熱輸入總熱量;QL為回流進塔攜帶總熱量;QV為塔頂氣相采出攜帶總熱量;QW為塔釜采出攜帶總熱量。

進料預熱需求熱量按照已進料初始20℃(年均值)升溫至55℃計算,為(Q2-Q1)×F=(-2500+2610)×32700=3597000 kJ/h

進料預熱器計算根據優化條件取平均對數溫差Δt,由公式得Δt=27.69℃,具體設置條件如下表3。

依據Q=Δt×K×S 公式(K值取1000),求出換熱器換熱面積S=Q/(Δt×K)=3597000/(27.69×1000)=130 m2;考慮1.3倍設計余量,實際選型換熱面積為130×1.3=169 m2。

效果分析

由優化前后塔釜加熱器負荷降低值(QH1-QH2)計算,調整后塔釜熱量需求降低3597000 kJ/h;推導出凝水用于DIB 塔釜升溫由98 ℃(410 kJ/kg)換熱至80.5 ℃(337.6 kJ/kg)。凝水二次利用于DIB 塔熱量利用由80.5℃(337.6 kJ/kg)換熱至50℃(210 kJ/kg),綜合熱量利用6125000 kJ/h;

49000 kg/h×(337.6 kJ/kg-210 kJ/kg)=6252400 kJ/h。

凝結水由98℃利用至50℃,熱 量 共 回 收 9849400 kJ/h;以 循 環 水10 ℃(41 kJ/kg) 溫差計算, 合計每小時減少9849400/41=240229 kg/h 的循環水冷卻損耗。

效益預測

優化后熱量共計回收9849400 kJ/h, 按照蒸汽汽化熱2200 kJ/kg計算, 節省蒸汽約4477 kg/h(4.477 t/h); 按 照蒸汽150 元/t、運行時間8000 h/a,年創效約4.477 t/h×150 元/t×8000 h=537.24萬元。 凝結水熱量利用后循環水冷卻損耗量降低240229 kg/h;以循環水0.27 元/t、運行時間8000 h/a 計算,可節約(240229/1000)×0.27×8000=51.89萬元。綜上,年合計創效589.13萬元。

綜上所述,此次優化改造不對裝置主流程進行變動,僅調整凝水換熱網絡并增加一臺進料預熱器,充分利用凝液余熱。此外,優化后總體投資費用約15萬元(包含設計費、設備材料及施工費用),投資回報期短,節能效果顯著,每年正常生產可節省成本約為589.13萬元。

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