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步進式涂裝工藝的漏泳改善應用報告

2020-11-06 04:45熊強朱晴
關鍵詞:電泳改善

熊強 朱晴

摘 要:車架廠涂裝車間采用的是傳統的涂裝工藝,龍門吊式的傳輸方式,屬于靜止式的電泳,對于車架內腔,特別是N系列等內腔結構復雜的車架,漏泳面積大,補漆量大,耗費人力物力。尤其在開發U375車型,已無法滿足質量要求,公司和廠部的質管部門要求停止使用該生產線生產。為滿足U375項目的實施,自2012年初就被提出,過程中反復試驗尋找影響因素,驗證改善可能,期間試驗次數達近百次,于2013年立項涂裝B線的電泳改善,2014年啟動涂裝A線的改善,歷時四年在2015年整個項目完成。與原有設備聯鎖,運行正常,U375車架質量達標,漏泳面積大大減少,補漆量降低,車架成本降低。

關鍵詞:涂裝工藝;電泳;改善;補漆量降低

1 具體使用情況及改造方案

問題詳述:涂裝車間自建線以來,車架內腔均存在漏泳的現象,增加人工補漆能夠滿足當時的質量要求,自鋼圈剝離后,人員減少,補漆工作量相應增加,已影響到整線節拍,加上N系列車架以及U375車架的質量要求提高,導致現有涂裝線無法滿足要求,被質量部門要求停止使用生產線。調研國內其他涂裝廠,均無類似解決方案,唯有更改底漆線工藝才能解決漏泳問題,成本極高。

試驗情況:車架廠涂裝線的工藝已經屬于落后工藝,傳統的龍門吊輸送,加之廠房面積的局限,導致了車架的內腔會由于氣泡的堆積產生漏泳。組織相關人員討論,得出漏泳的關鍵在于氣泡在內腔無法排出,占據了車架表面,導致電泳不能實現。介于涂裝A線的結構先天優勢,選定為試驗對象,據此我們試驗的方案分為兩步:(1)傾斜將車架放入槽體;(2)改在龍門吊上接電,電泳過程中帶電提升車架。試驗發現傾斜放入能夠有較小的改善,電泳過程的舉升可以實現較大的改進,但在龍門吊上接電電泳安全隱患較大,可行性不高。最終得出需要電泳過程帶電搖擺才能解決漏泳問題。

方案詳述:涂裝B線方案,整個傳動結構采取鏈式傳動,由一個電機帶動驅動軸,同步舉升兩個支撐臂,在電泳過程中實現產品在電泳槽中的上下移動。電泳時間內完成4次搖擺,并可調,舉升高度達600mm,也是可調;涂裝A線方案,電泳是通過龍門吊將車架撬體運送到槽體,通過V型塊支撐并接電,與陽極管所接的正極電構成回路,從而完成電泳。由于電泳電壓可高達250V以上,在龍門吊上接電存在很大安全風險,且接電需要隨龍門吊升降,實施較困難。所以最終選定在接電V型快上做改善。我們需要的是車架的內部氣泡的排出或者移動,給電泳提供時間,最終設計方案為:將接電的銅塊移至有附槽的南面,且做成隨動方式;在槽體北面增加一套舉升裝置,托舉撬體,實現單邊的上下舉升擺動,擺動高度為600mm,在電泳的3min內實現3次擺動循環,形成車架內腔氣泡的移動或者排出,各部位均有電泳的時間,避免大面積漏泳現象。

2 使用結論

搖擺裝置安裝運行以來,車架漏泳現象得到改善,產品質量滿足要求,U375車架順利投產,其余系列車架漏泳面積同步減少,減少達到50%以上,得到公司質管部門的認可后,已正式投入生產。并推廣至兩條線,均效果顯著,此改善可推廣至類似傳統步進式工藝的涂裝生產廠家。

3 收益計算(年度節約費用)

3.1 底漆線重新建造節約成本

年度節約:

1049.19萬元/8年=131.15萬元

3.2 油漆節約成本

節約費用小計:

8.98萬元+5.06萬元=14.04萬元

3.3 人工節約成本

員工工資:

9.9元/小時*10/60小時/掛*80掛/班*3*286天 =11.33萬元

3.4 同步提升JPH節約成本

節約費用小計:

3.46萬元+12.4萬元+3.36萬元+0.26萬元=19.48萬元

3.5 搖擺裝置安裝成本

涂裝A線:

18.6萬元/8年(折舊年限)=2.33萬元

涂裝B線:

44萬元/8年(折舊年限) =5.5萬元

改造成本小計:

2.33萬元+5.5萬元=7.83萬元

合計年度節約成本為:

131.15萬元+14.04萬元+11.33萬元+19.48萬元-7.83萬元

=168.17萬元

作者簡介:熊強(1984-),男,江西南昌人,本科,助理工程師,主要研究方向:汽車涂裝工藝與設備。

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