?

換熱管縫隙腐蝕的失效分析

2021-03-09 09:17孟凡凱馬世成
化工裝備技術 2021年1期
關鍵詞:譜分析管板熱管

孟凡凱* 馬世成

(德州市產品質量標準計量研究院)

0 前言

因縫隙腐蝕的孕育期較長且沒有明顯的預兆,縫隙腐蝕一般比較隱蔽,難以對其進行有效監測;而且縫隙腐蝕一旦開始,其腐蝕速率會迅速增大并帶來嚴重破壞。因此,對于縫隙腐蝕的研究具有十分重要的意義[1-4]。本文結合換熱器的結構和使用工況,對現場設備取樣,并進行材質分析、硬度測試、微觀組織形貌觀察和腐蝕產物能譜分析,找到了換熱管腐蝕泄漏的根本原因,并提出了改進措施。

1 設備基本參數

苯乙烯裝置的沉降其汽提塔換熱器基本信息如表1 所示。換熱管材質為20 #鋼,規格為 19 mm×2 mm,材料標準為GB/T 699—1999《優質碳素結構鋼》,換熱管與管板之間的連接方式為“脹焊并用”。

表1 沉降其汽提塔換熱器基本參數

2 理化分析

2.1 宏觀腐蝕形貌

從設備上截取換熱管后,進行宏觀檢驗,換熱管外表面形貌如圖1 所示。從圖1 可知,換熱管發生了腐蝕泄漏,紅棕色的腐蝕產物覆蓋在換熱管外表面,且換熱管外表面多處存在潰瘍狀腐蝕坑。

圖1 換熱管外表面腐蝕形貌

2.2 化學成分分析

用PMI-MASTER PRO 移動式直讀光譜儀對管管材質進行化學成分分析,分析結果及標準要求見表2。

由表2 中的數據可知,換熱管的化學成分均符合GB/T 699—1999,由此可以斷定,換熱管的腐蝕泄漏與換熱管的材質無關。

2.3 硬度測試分析

選取換熱管未腐蝕的部位進行硬度測試,因換熱管厚度限制的緣故無法使用布氏硬度計,于是現場采用洛氏硬度(HRB),硬度測試結果可見表3。

表2 換熱管的化學成分(質量分數) %

表3 換熱管測試點的硬度值 HRB

根據GB/T 1172—1999《黑色金屬硬度及強度換算值》標準規定,可將82 HRB 換算為138 HB;在GB/T 699—1999 標準中,20#鋼的硬度值上限是156 HB,由此可見,材料的硬度也符合標準要求。

2.4 金相組織分析

對截取的換熱管進行金相組織分析,換熱管金相組織形貌如圖2 所示。金相顯微組織為灰白色的先共析鐵素體與黑色的珠光體;晶界內部并無任何明顯的析出物或者夾雜物,顯微組織未見明顯異常。金相組織形貌也符合GB/T 699—1999 標準的要求。由此可見,換熱管腐蝕并非由組織變化引起。

圖2 換熱管金相組織形貌

2.5 微觀組織分析

截取換熱管腐蝕泄漏的部位,制備電鏡試樣。掃描電鏡觀測結果如圖3 所示,松軟不連續的腐蝕產物覆蓋在換熱管外表面,局域腐蝕產物呈現脫落,脫落部位呈腐蝕坑狀。

圖3 外表面腐蝕產物形貌

2.6 腐蝕產物分析

對換熱管的腐蝕產物進行能譜分析,以便確定引起換熱管腐蝕泄漏的元素。分析的位置及結果如圖4和表4所示。由能譜分析結果可知,腐蝕產物中含有C,O,Cl 和Fe 元素,其中 Cl-來源于鍋爐給水, Cl-是一種強侵蝕性離子,極易破壞金屬的腐蝕產物膜,加速金屬腐蝕速率[5];而氧元素主要來源于給水及蒸汽。

圖4 腐蝕產物能譜分析結果

表4 腐蝕產物中元素及含量 %

2.7 腐蝕產物分析

用X 射線衍射儀對換熱管外表面上的腐蝕產物進行XRD 分析,檢測結果如圖5 所示。

圖5 腐蝕產物的XRD物相分析

由XRD 分析結果可知,紅棕色物質是以Fe2O3為主的腐蝕產物,這與能譜分析的結果一致。陽極生成的Fe2+會和陰極生成的OH-反應生成Fe(OH)2,F e(O H)2與溶解氧繼續反應形成羥基氧化鐵(FeOOH),羥基氧化鐵(FeOOH)在一定條件下失水形成 Fe2O3[6-7]。

3 泄漏原因分析

由于該換熱器的換熱管與管板的連接方式為“脹焊并用”,管板與換熱管之間的強度脹接處出現了如圖6 所示的狹小縫隙。盡管這個縫隙很小,但足以使腐蝕介質(如Cl-)和O2進入縫隙;強度焊接只發生在側邊的外緣,會導致介質滯留在縫隙內部,在縫隙內形成“閉塞區”。

圖6 換熱器管板與換熱管之間縫隙圖

在縫隙腐蝕初期,金屬在陽極失去電子被氧化形成Mn+,O2在陰極得到電子,發生還原反應,如圖7所示。

圖7 縫隙腐蝕機理示意圖

隨著腐蝕反應繼續發生,縫隙內金屬不斷溶解,O2不斷被消耗,由于縫隙狹小, O2無法及時補給,于是縫隙內O2逐漸消耗殆盡,使得縫隙內氧參與發生的還原反應被終止[8-9]??p隙內、外存在的氧濃度差形成氧濃差電池;縫隙內電位較低,成為陽極區,金屬將不斷溶解,金屬陽離子逐漸增多,直至過量;為了維持電位平衡,縫隙外溶液中的Cl-在靜電場作用下不斷遷移到縫隙內,導致Cl-富集。

Fontana 等[10]提出了關于縫隙腐蝕的酸化自催化機理。Cl-對縫隙腐蝕的引發和進一步發展起著重要作用。Cl-富集在縫隙內,形成可溶性氯化物FeCl2,其極易水解,易被水解成氫氧化物和游離酸。

縫隙內發生的自催化效應造成縫隙內酸化,再加上遷移的Cl-聚集,共同導致縫隙內的腐蝕溶液酸性增強,pH 迅速下降,從而增加縫隙內溶液的侵蝕性,加劇縫隙腐蝕程度[4]??p隙內部的腐蝕坑在氧濃差電池效應的作用下快速生長[11],與此同時,縫隙內保持穩定的電解液腐蝕狀態,使得腐蝕坑沿著換熱管徑向擴展,直至換熱管泄漏。

4 結論

(1)換熱器的換熱管與管板的“脹焊并用”連接結構,導致縫隙中出現“閉塞區”,為縫隙腐蝕提供了場所。

(2)在縫隙的“閉塞區”環境中,換熱管在溶解氧和氯離子的共同作用下發生縫隙腐蝕,從而導致管道泄漏。

5 改進措施

在實踐中可采取優化結構設計、選則合適材料、電化學保護等措施,來防止或減少縫隙腐蝕。

(1)改進結構設計,改善運行條件

在換熱器的設計與制造工藝中盡量采用不易造成縫隙的結構,如換熱器的管板與換熱管采用強度脹接或內孔焊,脹接段盡可能與管板厚度一致。這樣就不會產生縫隙,避免生成積水區,從根本上避免發生縫隙腐蝕的可能性。換熱管盡量與管板平齊,這樣就會避免換熱管與管板之間存在滯留物,如圖8 所示。

圖8 換熱器的換熱管與管板連接形式

(2)選用耐縫隙腐蝕的材料

當縫隙無法避免時,部分重要部件應選擇抗縫隙腐蝕能力強的材料[12-13],如鈦合金和哈氏合金等。

(3)電化學保護

采用陰極保護(外加電流法或者犧牲陽極法)、涂層或添加緩蝕劑等方法來預防縫隙腐蝕的發生。

(4)定期清洗

對換熱器進行定期清洗,保持縫隙處清潔,可有效預防縫隙腐蝕的發生。

猜你喜歡
譜分析管板熱管
非光滑邊界條件下具時滯的Rotenberg方程主算子的譜分析
基于飛機觀測的四川盆地9月氣溶膠粒子譜分析
蘆薈藥材化學成分鑒定及UPLC指紋圖譜分析
廢水蒸發器環形管板的計算
硫冷凝器管板樣機數值分析與應力測試對比
高強輕質重整加熱爐管板結構優選與優化分析
熱管余熱鍋爐的應用及設計分析
換熱器不同工況下管板的應力分析與評定
熱管冷卻型月球堆的輻射屏蔽設計研究
導熱冠軍——熱管(下)
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合