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裝配式高層住宅外墻免抹灰施工技術研究與應用

2021-10-14 02:10王君歡王建召
建筑施工 2021年6期
關鍵詞:抹灰預制構件外墻

王君歡 王建召

寧波市建設集團股份有限公司 浙江 寧波 315000

常規建筑外墻抹灰工藝是先清理基層面,刷素水泥漿,做灰餅、護角,后用水泥砂漿打底找平,再施工保溫層、外墻涂料層。這種施工方法較繁雜,施工工序太多,費時、費力、費料,同時,高層外墻粉刷層易起殼、開裂,存在墜落傷人、外墻滲漏水等隱患[1-4]。近年來,隨著鋁模板、塑料模板等新型模板體系的廣泛應用,混凝土結構成形觀感、實測實量合格率均顯著提高,外墻免抹灰技術應運而生,即在主體結構施工完成后,無需施工抹灰層或只需在局部區域薄抹灰,便可直接施工外墻涂料系統,具有縮短工期,節約人工、材料成本等優勢,受到越來越多的房產公司、建筑施工企業等的青睞[5-8]。

目前,外墻免抹灰技術實施起來難度依然很大,既要從設計、施工等多個環節對建筑結構設計做法進行細化、優化,又要建設單位支持,以及設計、施工、構配件深化單位密切配合,方能完成外墻免抹灰這一系統性工程。

本文以寧波杭州灣新區文旅宜居項目2#-3地塊工程1#樓為對象,開展外墻免抹灰施工技術的研究與應用,并針對實施過程中的難點提出相關的解決方案。

1 工程概況

1.1 建筑概況

寧波杭州灣新區文旅宜居項目2#-3地塊工程1#樓,總建筑面積為26 692 m2,建筑高度為93.55 m,總層數為31層,其中2—31層為標準層,標準層層高2.9 m,單層建筑面積為858.64 m2。外墻多為厚240 mm的剪力墻結構,少量外墻及外墻門窗四周為厚240 mm蒸壓砂加氣混凝土砌塊,采用外墻內保溫,外墻面為仿石漆。外立面造型復雜,凸出墻面的線條較多(圖1、圖2)。

圖1 1#樓外立面效果圖

圖2 1#樓外立面線條節點

1.2 結構概況

本項目1#樓為裝配式建筑,預制率為27.61%,預制構件分布在2—30層,類型包含預制外掛墻板、預制飄窗、預制陽臺、預制樓梯,標準層單層預制外掛墻板24塊,預制飄窗板8塊。其余樓層及機房層為現澆混凝土結構。

2 外墻免抹灰技術實施前策劃

2.1 模板體系的選型

免抹灰技術的實施重點在于利用混凝土結構外觀成形,直接開展外墻涂料系統施工,這就要求混凝土結構成形需達到清水混凝土標準。傳統的膠合板與竹膠板耐久性與耐沖擊性較差,強度不夠穩定,可重復利用次數較低,實測實量合格率一般在85%左右,難以滿足清水混凝土的要求。鋁合金模板優點在于強度高、穩定性好、結構不易變形,垂直、平整度誤差能控制在4 mm以內,實測實量合格率往往能達到95%以上,是外墻免抹灰技術實施的基礎保障,故本項目模板體系選型為鋁合金模板體系。

2.2 蒸壓砂加氣混凝土砌塊外墻的優化

針對外墻砌體工程,實施外墻免抹灰的主要方式有以下2種。

1)外砌體墻采用薄抹灰,厚度≤10 mm,一次結構施工時砌體墻四周預留粉刷企口,厚度方向收窄10 mm,長度方向收窄100 mm,砌塊砌筑尺寸較設計相應縮小。

2)將外砌體墻、構造柱、門垛、窗垛、門過梁等需二次施工的部位,在鋁模板深化時,轉化為現澆混凝土墻體,與一次結構共同澆筑。

為充分發揮鋁模板優勢,簡化鋁模板的深化設計和施工難度,降低外墻滲漏水隱患,本工程采用了全混凝土外墻結構,在鋁模板深化設計時重點對外墻砌體、二次結構進行了優化。

2.3 采用整體爬升式外架體系

傳統懸挑架的工字鋼會穿過鋁模板,外架與鋁模板相互影響,容易漏漿,影響混凝土結構成形,不利于外墻免抹灰工藝的實施。同時,由于外墻不用抹灰,外架僅用于結構施工,故爬架優勢更為顯著,在結構施工時隨主體結構一同提升,結構施工完畢后即可拆除,方便快捷。

3 外墻免抹灰技術的實施難點及解決措施

3.1 免抹灰技術實施的難點

1)外立面橫向線條不順直,特別是預制構件線條與現澆結構線條接頭處,接槎高低不平、進出不一致。

2)外立面豎向線條、大角線經常性偏位,不通順。

3)上下層接槎處錯臺、漏漿,平整度難以達到免抹灰技術要求。

4)外墻預制構件底部高200 mm混凝土翻邊吊模質量要求高,極易引起預制構件錯臺。

5)外墻螺桿洞、注漿孔數量多,滲漏水隱患大,孔洞封堵要求高。

6)工序穿插時間緊,爬架提升前,需完成外墻錯臺、漏漿處修鑿,薄抹灰區域粉刷,外墻雨水管安裝等工作。

3.2 具體解決措施

3.2.1 提高測量放線精度

對于免抹灰施工技術來說,建筑工程測量放線是一個非常重要的環節,對后續施工能否順利進行有著重要的影響。在對土建施工免抹灰技術進行測量放線時,控制點、控制線位置需要根據施工中的關鍵點進行合理設計,引測到建筑物和上層結構的過程中,為使測量更加準確,還需要對點、線進行多次復核。

3.2.2 精準定位,防止現澆、預制構件偏位

1)取消定位筋,焊接定位鋼筋。以往在結構施工時,多采用設置定位筋的方式對模板進行定位,定位筋的精度得不到保證,是導致結構垂直度偏差大的重要原因。鋁模板由多塊定型化構件拼接而成,對測量放樣準確度要求更高,否則會出現拼接不上的情況。為提升鋁模板安裝精度,本項目采用焊接定位筋的方式對模板進行定位,具體步驟為墻柱底部彈好定位線后,在距離地面50~100 mm處垂直于定位線方向焊接直徑8 mm鋼筋,端部與定位線齊平,偏差≤1 mm。定位鋼筋由專人加工,需保持長度一致、端部齊平,定位筋由專用工具焊接,水平向間距不大于1 m,施焊完成后進行復核。

2)墻柱鋼筋綁扎。墻柱鋼筋綁扎前,需檢查鋼筋是否偏位并通知鋼筋班組及時調整偏位鋼筋。鋼筋綁扎的扎絲應朝向墻體內側,鋼筋綁扎完成后,需使用與墻柱厚度相同的高強度內撐棒,用以保證模板加固時的結構截面尺寸,鋁模板安裝前需檢查保護層厚度是否符合設計要求。

3)鋁模板安裝。鋁合金模板每次拆模之后,均需將模板表面泥漿、雜物清理干凈后涂刷鋁模板專用脫模劑,方可繼續安裝使用,脫模劑用量控制為75 g/m2,涂刷均勻。外墻模板采用整片吊裝的,吊裝就位后需及時固定模板底部和K板銷釘,并用穿墻螺桿加強臨時連接,K板應獨立固定于結構上,在拆除下部墻面板時禁止擾動上部K板。墻柱模板兩側應對稱安裝斜撐,與地面夾角保持在45°~60°之間,斜撐底座應采用預埋形式,避開安裝管線。

4)預制構件的吊裝與固定。項目部應設置專職測量員,預制構件吊裝前需對定位線進行復核,特別是上下層接槎處的校核。預制構件吊裝需使用專用吊架,構件的起吊點應合理設置,保證構件能水平起吊,避免磕碰構件邊角,構件起吊平穩后再勻速移動吊臂,靠近建筑物后由人工對中定位,并及時安裝斜撐臨時固定。預制構件安裝完成后,應對構件垂直度全數復核,偏差≤4 mm。

5)混凝土翻邊、頂部懸臂處成形質量控制。外墻預制構件底部、衛生間等涉水房間底部高200 mm混凝土翻邊,以及外墻頂部無水平向樓板處,模板極易變形偏位,不利于構件安裝和結構實測實量合格率控制。吊模及頂部懸臂外墻板安裝并固定后,采用定型化角鋼固定架進行拉結、支撐,防止混凝土澆筑過程中振動偏位。

6)飄窗板拉撐體系。一個標準層樓層施工中,本層內的飄窗板上板和下板同時澆筑,往往造成飄窗下板上浮、上板下沉,飄窗板水平度難以控制,會出現水平向線條不順直的情況。飄窗支模完成后,在飄窗上下板之間增設豎向支撐桿,支撐桿應為可調節桿,便于出現偏差后及時調整。

3.2.3 局部構件采用薄抹灰

預制構件與現澆構件接槎處線條尺寸偏差,飄窗側板及結構大角隨結構逐層施工時,接槎處不平,導致外立面橫向、豎向線條不夠順直,達不到免抹灰技術的要求,首先由石工對接槎不平處進行修鑿,之后由泥工在水平通長、豎向每3層掛線,對水平、豎向線條進行薄抹灰施工,利用粉刷層消除結構偏差。

3.2.4 細化外墻螺桿洞、注漿孔防水封堵工藝

1)穿墻塑料套管的安裝。鋁模板專用塑料套管兩端設置為大小頭,便于套管拆除,外墻模板套管安裝過程中,應將大頭置于外墻外側,拆模后管洞內高外低,雨水不會自然順流,降低滲漏水發生的概率。

2)螺桿洞的封堵。鋁模板拆除后,取出穿墻塑料套管,并清理干凈洞內混凝土殘渣,先在螺桿洞中部填充厚100~120 mm聚氨酯發泡劑,兩端按壓密實,不可破壞發泡劑表面防水膠膜,再在發泡劑內外兩側用聚合物砂漿封堵密實,之后在外墻外側涂刷1道厚3 mm的150 mm×150 mm丙乳防水涂料,多層防護降低滲漏水發生率(圖3)。

圖3 螺桿洞封堵做法示意

3)預制構件灌漿質量控制。高強灌漿料以灌漿料拌和水攪拌而成,水必須稱量后加入,精確至0.1 kg,拌和用水應采用飲用水,灌漿料的加水量一般控制在13%~15%之間〔質量比:灌漿料∶水=1∶(0.13~0.15)〕,流動度不小于270 mm(不振動自流情況下)。灌漿開始后,必須連續進行,不能間斷,并盡可能縮短灌漿時間,控制灌漿料流速在0.8~1.2 L/min之間,待有灌漿料從壓力軟管中流出時,插入鋼套管灌漿孔中,應從一側灌漿,灌漿時必須考慮排除空氣,兩側以上同時灌漿會窩住空氣,形成空氣夾層。當有灌漿料從鋼套管溢漿孔溢出時,用橡皮塞堵住溢漿孔,直至所有鋼套管中灌滿灌漿料,停止灌漿。

4)外墻淋水試驗。結構施工完成后,需及時進行外墻螺桿洞、預制構件注漿孔的封堵,在外墻面每隔3層設置1個橫向淋水帶,淋水帶可以用φ25 mm的PPR管,朝同一方向管壁每隔100 mm均勻開設直徑3~4 mm圓孔,淋水管距離外墻100~150 mm,噴水方向與水平面角度≤30°,持續淋水1 h后,檢查外墻滲漏水情況,并對滲漏水部位及時進行維修處理,外墻涂料施工前需完成全部外墻淋水。

4 結語

1)社會效益。外墻免抹灰技術解決了由于抹灰外墻引起的一系列通病,杜絕了空鼓、起殼及頂棚抹灰脫落傷人事故的發生,提高了工程裝飾質量,改善了小區居住品質。同時,通過外墻免抹灰的實施,也減少了因拌制砂漿進行抹灰而產生的空氣污染,避免了因抹灰而增加的建筑垃圾所帶來的環境污染,具有良好的社會效益和推廣價值。

2)工期效益。實施外墻免抹灰施工工藝,在主體結構施工的同時,局部薄抹灰施工區域隨著主體結構同步施工,結構完成后,即可直接拆除爬架進行外墻涂料工程施工,有效節約了外墻抹灰、懸挑式外腳手架拆除等所需的時間。以本項目1#樓為例,按常規施工工期測算,可節約工期65日歷天(外墻抹灰45 d、外架拆除20 d)。

3)經濟效益。應用外墻免抹灰技術,可節約外墻粉刷所需的人工、材料費,同時,因外墻免抹灰縮短工期,腳手架、塔吊的使用時間和租賃費用也相應減少,能有效降低項目成本。以本項目1#樓為例,通過免抹灰技術的實施,共計節約施工成本約28.73萬元,取到了良好的經濟效益。

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