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護岸結構施工縫的設置方法

2021-10-14 02:11
建筑施工 2021年6期
關鍵詞:墻身導梁護岸

倪 磊

上海市水利工程集團有限公司 上海 201612

護岸是城市防汛的重要構筑物,考慮到河道水體對護岸底板結構下部土體的沖刷,容易導致土體散失,引起結構變形。因此,常在底板下部設有掛板結構。施工階段,護岸底板與掛板之間通常設置有施工縫,兩者分開澆筑。施工縫設置位置直接影響施工的難易程度,影響工期。同時作為結構薄弱部位,后續澆筑的混凝土收縮析水,施工縫位置容易出現縫隙,將對護岸結構的強度、耐久性和防水性產生不良影響。因此,護岸結構施工縫設置,尤其是掛板與底板之間施工縫的設置,對后續施工質量以及結構安全有重要意義。目前,護岸結構施工的研究主要集中在管理制度、人員安全意識、綠色施工[1]、護岸技術類型[2]以及混凝土原材料[3]、結構防水[4]等方面,本文結合具體施工實例,對比分析傳統和新型護岸施工縫設置的優劣,對同類型工程項目施工更具借鑒意義。

1 工程概況

南新涇泵閘位于閔行區新涇港河道南段與淀浦河交匯處,河道拓寬長度560 m,工程主要功能為“淀北片”防洪除澇,兼顧水資源調度和水生態環境改善。工程北起南新涇套閘內閘首防沖槽處,南至閔虹路橋,中部古美西路橋橫跨施工區域,東側為合川路,西側為居民區(圖1)。南新涇泵閘主體建于古美西路橋以南、閔虹路橋以北近淀浦河河口處,設計排水流量40 m3/s,單孔水閘凈寬12 m。

圖1 工程總平面

外河護岸2位于工程南側,頂標高4.50 m,與淀浦河現狀護岸順接,構成一級堤防,主要起防汛作用。同時,外河護岸2還作為擋土墻,減少西側居民區構筑物沉降,確保小區結構安全。護岸結構整體呈L形,采用雙排灌注樁作為樁基,其中外排灌注樁上部導梁厚度800 mm,導梁底部標高3.0 m。墻身整體高度5.50 m,上窄下寬,墻身底部標高-1.00 m。底板厚度800 mm,底板底標高-1.80 m??紤]到底板施工時,兩側土方高差達到6.30 m,內排灌注樁上部設置有C30導梁(后續拆除),上下導梁之間采用φ609 mm鋼管作為對撐,具體結構如圖2所示。

圖2 外河護岸2剖面示意

2 傳統施工縫設置

傳統的防汛墻結構,其墻身頂部與底板底部往往有5~6 m的高差,若不設施工縫一次性澆筑,僅僅依靠墻后密排灌注樁難以支擋墻后土,容易在施工過程中造成土體塌方,影響施工質量,產生安全風險。因此,出于施工過程中安全性和施工質量的考慮,底板、墻身、掛板等結構往往分次澆筑,前后澆筑部位之間往往需要設置施工縫。此外,施工縫設置形式直接影響后續各道工序的施工難易,是護岸結構施工的重點和難點。

2.1 傳統施工縫設置形式

傳統施工縫設置在上部導梁與墻身之間,為水平施工縫,如圖3所示。

圖3 傳統施工縫設置形式

傳統施工縫設置條件下,外河護岸2的施工順序為:施工縫以上結構施工→下部導梁施工→φ609 mm鋼管安裝→土方開挖至護岸底板底→底板施工→施工縫與底板之間墻身施工。

2.2 傳統施工縫存在的不足

1)結構鋼筋預留問題。根據外河護岸2配筋示意(圖4),②號鋼筋需錨入施工縫下部墻體內約1 400 mm,考慮到施工縫設置位置,施工縫以上結構施工時,施工縫以下土體還未開挖,則②號鋼筋難以插入土體內。若考慮施工縫下部土體開挖后植筋,同樣存在施工困難及保障植筋質量的問題。

圖4 外河護岸2配筋

2)施工縫下部混凝土澆筑問題??紤]到施工縫以上結構部分先期施工,則施工縫以下墻身施工時,墻身立模,沒有混凝土泵車導管插入的位置,混凝土難以澆筑,且無法振搗密實。因此,常規做法是在墻身靠近施工縫位置通長留設豁口(支模形式如圖5所示),混凝土澆筑至與施工縫齊平,后續將突出部分混凝土鑿除,同時對鑿除部位表面進行抹面,確?;炷镣庥^質量。以上工序涉及步驟較多,需耗費較多人工,且施工時間較長。

圖5 傳統施工縫設置條件下墻身模板處理

3)施工縫位置結構質量問題??紤]到施工縫以上結構施工完成,達到設計強度后,才進行下部土方開挖和墻身混凝土結構施工。根據以往施工經驗,下部墻身混凝土收縮析水,施工縫處不可避免地出現寬3~10 mm縫隙,將對護岸結構的強度、耐久性和防水性產生不良影響[4]。

3 新施工縫設置

3.1 新施工縫設置形式

新施工縫設置在上部導梁與墻身之間,為豎向施工縫,如圖6所示。

圖6 新施工縫設置形式

新施工縫設置條件下,外河護岸2的施工順序為:施工縫外側導梁結構施工→下部導梁施工→φ609 mm鋼管安裝→土方開挖至護岸底板底→底板施工→底板以上墻身施工至頂部。

3.2 新施工縫存在的不足及相應處理方式

1)結構鋼筋預留問題??紤]到施工縫設置位置,在上部導梁澆筑前,①號鋼筋(圖7)伸出冠梁結構外,伸入墻身內,對模板施工造成影響。因此,采用密目鋼絲網替代傳統木模板,在保證混凝土正常澆筑的同時,可減少立模工作量。同時,后續密目鋼絲網不必拆除,可直接作為結構的一部分。此外,采用密目鋼絲網澆筑的混凝土表面與新混凝土接觸良好,無需再鑿毛施工。

圖7 結構預留鋼筋

2)預留鋼筋與預埋鋼板碰撞問題。底板上部土方開挖前,上部、下部導梁之間每隔2.5 m設置有φ609 mm鋼管作為臨時斜撐,確保支撐結構安全??紤]到鋼管撐與上部、下部導梁接觸面為斜面,需在導梁施工時預埋厚8 mm鋼板作為斜撐固定點。上部導梁厚度為80 cm,去除鋼筋保護層,①號鋼筋豎直方向長度為65 cm,而考慮到預埋鋼板尺寸需大于鋼管撐活絡頭,其豎直方向長度大于70 cm,則上部導梁①號鋼筋無法穿過預埋鋼板,導致碰撞。

實際施工過程中,預埋鋼板70 cm寬度范圍內①號鋼筋在鋼板位置斷開,作為預埋鋼板的固定鋼筋。同時在鋼板兩側各1 m范圍內①號鋼筋加密補強布置,確保上部導梁與后續施工的護岸墻身連接緊密,無結構風險。

3)施工安全性問題。根據GB 50007—2011《建筑地基基礎設計規范》8.5.17條要求,邊樁中心至承臺邊緣的距離不宜小于樁的直徑或邊長。按照新施工縫設置,樁中心至結構邊緣距離900 mm,小于灌注樁直徑??紤]到土方開挖至φ609 mm鋼管撐施工前,間隔時間約1個月,土體高差達到6.3 m,存在一定的安全風險。針對該問題,首先對上下冠梁之間的土體采用放坡開挖形式,其次加強對該區域周邊建筑物的水平和豎向位移觀測。

3.3 工程實際應用情況

針對南新涇泵閘工程外河護岸2的實際施工情況,采用新型施工縫設置方式,降低了施工難度,人員消耗降低約30%,工期縮短約20%。

施工過程中,對該區域的沉降和位移進行重點監測。根據監測報告,累計豎向位移最大為14.46 mm,累計水平位移最大為19 mm,均未超過報警值,施工過程中未出現安全風險。

4 比較分析

1)施工難易程度:設置傳統施工縫,預留鋼筋難以施工,立模、混凝土澆筑難度較大,施工較為煩瑣;設置新型施工縫能很大程度上規避以上問題,施工簡便。

2)人員消耗:傳統施工縫設置涉及較多工序,且考慮到施工難易程度的影響,較新型施工縫人員多消耗約30%。

3)工期:新型施工縫在工序數量、人員消耗上均較傳統施工縫設置少,因此工期縮短約20%。

4)質量:傳統施工縫設置位置存在強度、耐久性、外觀質量和滲水等問題,而新型施工縫無結構薄弱面或滲水區域。

5)安全性:傳統施工縫在施工過程中無安全性風險,而新型施工縫在采取放坡開挖等措施后亦未出現安全風險。

5 結語

南新涇泵閘外河護岸2采用新型施工縫設置形式,克服了施工安全性、鋼筋預留、模板設置、鋼板“碰撞”的問題。與傳統施工縫設置形式相比,降低了施工工藝難度,人員消耗降低約30%,工期縮短約20%,同時避免了施工縫位置混凝土收縮對護岸結構的強度、耐久性和防水性產生的不良影響,具備較強的施工可操作性,也為同類型護岸結構施工縫設置提供了借鑒。

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