萬慶 林娟 呂郝融
摘要:為進一步優化本單位設計的液壓傳動潛水推流器的結構,本文對液壓傳動潛水推流器的結構進行了優化計算。優化后液壓系統有主副兩個油箱,在結構上不僅能使整個液壓系統結構更加緊湊,降低液壓系統整體帶來的噪音,更加環保。減免冷卻風扇維修成本的同時也使整個系統運行更加安全穩定。
關鍵詞:液壓傳動 ?潛水推流器 ?主副油箱 ?設計
引言
潛水推流器是一種重要的污水處理設備,被廣泛地應用于污水處理工藝中。本單位設計的這種液壓傳動潛水推流器,采用的是液壓傳動系統作為潛水推流器的驅動動力,具有低轉速大扭矩的特點。它不僅降低了傳統電機驅動帶來的水下電氣故障率,也提高了后級減速齒輪的使用壽命。但現有這種液壓傳動系統中液壓站的體積比較大,冷卻風扇產生的噪音也較大;冷卻風扇在使用過程中會出現各種問題,如果長時間不清洗散熱鋁片,會極大的降低風扇的冷卻作用,維護周期短,維護人力成本高。一旦冷卻風扇出現故障,液壓油溫會不斷累計升高,致使液壓油變質,影響整個系統的正常運行,嚴重的話還會引起安全生產事故。因此,在現有液壓傳動潛水推流器結構設計的基礎上,利用污水換熱的優勢,對液壓系統結構進行了優化,現有液壓傳動潛水推流
器結構如圖1所示。
1 液壓系統主副油箱設計
1.1 液壓系統主副油箱設計的目的
本文提出的液壓系統主副油箱的設計,是基于潛水推流器工作于水下,利用污水自身資源,將整根懸臂導桿看成一個副油箱,利用污水換熱,計算污水能否將整個液壓系統功率損耗轉化的熱量吸收,實現污水散熱代替冷卻風扇散熱,以縮減液壓站體積,使整個液壓站結構更加緊湊,進而使整個系統的運行更加安全穩定。
1.2液壓油與導桿(副油箱)壁的表面傳熱系數
液壓油經過導桿在污水中換熱如圖2所示。
由于污水的熱容量很大,導桿壁溫度可以維持恒定。實測本單位生物池污水溫度
t污水=28℃,即假定導桿外壁溫度為污水溫度tw=t污水=28℃。系統達到平衡時液壓油的回油溫度為50℃,冷卻后的溫度為45.7℃。
假定進入導桿的液壓油溫度tf’=50℃,流出導桿的溫度tf”=45.7℃。查資料得液壓站的流量輸出q=40L/min;28℃時液壓油的運動粘度υ=86.26mm2/s,密度ρ=872.2kg/m3。
則液壓油的定性溫度tf =(tf’+tf”)/2=(50+45.7)/2=47.85℃。液壓油的物性參數:
λ=0.11kcal/(m·h·℃) = 0.11×1.163=0.128 W/(m·℃),υ=32.69mm2/s,ρ=858.5kg/m3,Cp=481.2kcal/(kg·℃)=481.2×4.1868=2014.69J/(kg·℃)。
導桿為100×100×6(mm)的方管,總長4m。
1.3液壓系統達到熱平衡時的換熱面積
根據實際工況,整個系統的效率為83%,將17%的功率損耗全部看成是發熱功率。液壓系統電機功率為5.5kW,則發熱功率=5.5×17%=0.935kW。
要使液壓系統維持平衡,則需換熱量等于發熱功率。
在污水下液壓油通過導桿的對流換熱量:
而實際導桿在水下的換熱面積A實=0.1×0.1×4×4=1.6 m2。