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實用機械找水淺析

2021-12-11 00:43趙東軍楊會英趙軍張曉東李照紅
油氣·石油與天然氣科學 2021年12期
關鍵詞:水淹

趙東軍 楊會英 趙軍 張曉東 李照紅

摘要:隨著油田的發展,層間矛盾變得極為復雜,注水正常,然油井生產過程中出現液量突增,含水增高,油量下降;同時,射孔段之間套管腐蝕嚴重,用封隔器進行隔采,很難達到理想目的。若出現水淹油層,生產單位目前沒有有效措施能夠解決。本文以生產單位目前現有機械找水方法找出高含水層,封堵水層,開采油層,達到增產增效目的,為我廠原油上產提供依據。

關鍵詞:試壓;放壓;層間出水;水淹

一、層間出水、水淹井現狀調查

隨著安塞油田的發展,采油單位油水井管理過程中,由于各種措施施工影響(包括措施作業、調參、間隙開采等),注采不平衡,造成油層竄層、水淹油層、提前見水,由于各層壓力不等,套管壓力升高,在井口壓力控制下,高壓層水流進入低壓層油層;迫使低壓油層產液低,有甚者不出油的現象。

二、層間出水、水淹井施工情況

隨著油田生產及開發,作業區和工藝所根據現場資料及生產資料等各種資料對比,查找存在開采地層矛盾的原因,進行了一系列的措施改造,取得了一定的效果。但同時也造成新的問題出現,可能改變原有的地層壓力變化。

1.老井常規措施影響出水嚴重

(1)體積壓裂施工影響

體積壓裂的原理是:讓堵漏劑(明膠類)進入見水油層水道,在水道內固化,在油層井筒附近打入水泥漿,封鎖水道,占有原先油層出水的水道,措施結束后,油層的剩余原油開采至地面。

安塞油田通過很長一段時間的摸索,油田并非正裝油田,而是存在許多的單砂體油藏,在井網注采過程中,注水井對某些油井地層壓力沒有影響,采油量影響不大,若按照井口采出量與注入量相等,來保持地層壓力,似乎造成某些油井提前見水,而且油井含水率增長速率極快,出現的現象是井口采液量增大,采出油極少,甚至沒有有效對應措施,影響產量。

措施施工導致大量的施工液進入地層,改變了該地層或單砂體內部壓力,也改變了原來的剩余油分布。地層有個可怕的壓力影響,就容易產生裂縫。隨著進液量增加,裂縫更加延伸至該位置,造成新的剩余油分布,可能對應的幾口采油井提前見水或水淹。

(2)酸化施工影響

某些采油井在維護過程中,發現泵筒和尾管中有極細砂子和水泥漿,而且含水量突然增大,可能由于酸液造成管外水泥流失,油層低滲透砂巖無膠結物,造成采油井提前見水。

2.間隙開井影響

原本脆弱的地層,能夠在油井生產中維持正常遞減率的范圍內生產,但工藝所根據資料對比,調整某些井間隙開采。方案不是一次完成,中間要進行調整,所以一段時間的調整,采油井的采出液量計算較為混亂,注入水不能對應跟進,造成油層局部壓力變化,改變原來的剩余油分布,原來的資料就不能作為指導性的依據。隨著時間的延長,見水、出水、水淹井在井口體現較明顯,油井產量遞減率增大,影響收效。

出水危害:1、高壓水層進入低壓油層,限制油層出油;2、含水率增大,結垢、偏磨、結蠟、油管桿斷脫、穿孔等,影響油井正常生產,減少修井周期;3、竄層、竄槽現象率增加。

分析找出原因,便于下步制定預防性措施,同時,便于找出簡單有效措施施工,提高產油量。

三、實用機械找水施工

為了探明原因,攻關小組需要對油井進行查找原因。首先選井條件:1、套管高壓井;2、井口采出含水高;3、資料查找近年來含水突變井。經過比對,選擇杏67-22井進行措施分析。該井套壓2.8Mpa;井口采液為純水;2014年6月產液3.1方,產油2.21方,最低含水15.9%,直至2021年6月將至產液5.22方,產油0.55方,最低含水91.9%,符合含水突變井。

工程設計油層資料

射孔段:長611-2(1484-1491);長62(1495-1496.5);長63(1566.5-1570.5);

2、鉆具組合

(1)鉆具組合:斜尖+油管+Y211封隔器+油管+短節+井口+油補距。Y211-114封隔器位置:1553.47m,第一次封隔器位置在長62與長63之間,避開套管接箍,關井14小時。

3、關井14小時,油管壓力2.8MPa,油管壓力0.31Mpa,油管放壓,30分鐘后,返出液為清水,液量返出總計7.2m3.根據油管1000米內容積3.01方計算,封隔器1553.47m的油管容積為4.676m3,返出水已經是63的水體。取樣,做氯根,數值為10251mg/L,該層的原始氯根為38962mg/L。關井2小時,油管壓力恢復到2.8Mpa。

關井5小時,套管壓力2.6兆帕,放壓4小時,套管返出液顯示為含油花水,放出量13.1方。根據油套環空1000米內容積8方計算,封隔器1553.47m的油管容積為12.428m3,返出水已經是長611-2和長62的水體。取樣做氯根,數值為26367mg/L,該層的原始氯根為31792mg/L。關井10分鐘,套管壓力恢復到0.28Mpa。

4、上提鉆具,Y211-114封隔器位置1493m;封隔器位置在長611-2與長62之間。

5、關井5小時,油管壓力2.6MPa,油管壓力0.28MPa,油管放壓長611-2 1小時后,返出液為純油,液量返出總計0.51m3。

6、施工結論

(1)長63層為注入水,存在水淹事實,無開采價值;

(2)長62為低壓油層,被長63層高壓水抑制,存在進水事實不能出油;

(3)長611-2層為高含油層;但也存在長63層高壓水抑制,不能出油。

根據此次施工結論,采取橋塞封堵長63層,合采長611-2層和長62層,后期平均每天原油采出量為3.12方。同時,對同類井施工4口,原油采出量增加12.1方/天,取得了較好效果。

四、結論與建議

1、及時收集油井含水、采出液、原油采出量等數據,制定相應措施。

2、對應的注采井的數據進行分析,找出原因,實施判斷,制定相應措施。

3、學習新技術,從現有技術中,尋找簡單有效的方法。

參考文獻:

[1]魏發林等.割縫襯管水平井堵水技術現狀及發展趨勢[J].石油鉆采工藝. 2007(01).

[2]張群.水平井找水測試技術發展現狀與展望[J].油氣田地面工程. 2011(04).

作者簡介:

趙東軍,男1973年11月出生陜西省咸陽市彬縣,漢族,高級技師,2005年畢業于華東石油大學工商管理專業,現于長慶油田分公司第一采油廠井下作業大隊工作

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