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中高滲油藏注水調整技術研究與應用

2021-12-11 01:43高赫
油氣·石油與天然氣科學 2021年12期
關鍵詞:技術研究

摘要:受儲層非均質性嚴重、注采系統欠完善、邊底水侵入等因素制約,H區塊注水開發水驅采收率低,無法有效動用水驅控制儲量,為此開展注水調整技術研究,在精細構造解釋基礎上,明確剩余油分布規律,提出合理的注水調整技術研究,現場應用效果顯著,階段累增油1.62萬噸,預計提高標定采收率2個百分點。

關鍵詞:中高滲油藏;注水調整;技術研究

1.概況

H區塊構造上位于遼河斷陷盆地西部凹陷西斜波中部,主要開發目的層為沙河街組沙三段油層,油藏類型為中高滲砂巖邊底水油藏,整體構造形態為3條北東向主斷層及5條北西向次級斷層圍成斷背斜構造,上報含油面積4.25平方公里,地質儲量1055.5萬噸,標定采收率30.5%,可采儲量321.9萬噸。

自投入開發以來,H區塊先后經歷基礎210m直井網建設、規模部署、150m井網加密調整等開發階段,調整前油井185口,開井145口,注水井35口,日注水量1750方,日產液量1746噸,日產油量206噸,綜合含水88.2%,采油速度0.71%,采出程度22.5%,累注采比0.97。

2.開發存在問題

2.1平面上注采井網欠完善,水驅儲量控制程度低

H區塊采用九點面積注采井網實施注水開發,合理理論注采井數比為1:3,而實際注采井數比為1:5.3,主要原因為斷層發育,局部區域存在有采無注問題,注采系統欠完善。

2.2縱向上吸水嚴重不均,水驅儲量動用程度低

受儲層非均質性影響,高、低滲層吸水狀況差異大,高滲層強吸水,低滲層弱吸水或不吸水,造成所控制儲量無法用效動用。經統計35口井吸水剖面測試資料,總射孔厚度1075.8m/475層,吸水厚度652.3m/280層,水驅儲量動用程度60.6%。

2.3注入水水竄嚴重,水驅油效率低

受平面上注采井網欠完善、沉積微相變化快以及縱向上吸水不均等因素影響,注入水突進方向性強,主要沿主河道方向高滲層推進,導致對應油井注水見效和水淹速度快,注采井間形成優勢水竄通道,造成注入水無效循環,水驅油效率低。

2.4邊底水侵入嚴重,剩余油分布規律認識不清

隨著采出程度提高,地層能量虧空嚴重,誘使底水逐步侵入,在地層水、注入水共同作用下,剩余油高度分散,挖潛難度大。

2.5水驅最終采收率低,難以達到標定采收率

受上述因素影響,利用甲型水驅特征曲線、童氏圖版以及無因次注入采出曲線等多種方法,預測H區塊水驅最終采收率26.5%,無法達到標定采收率30.5%。

3.技術對策研究

3.1 精細構造解釋

根據完鉆井錄、測井及取心資料,在標志層指導下,以單井為中心,逐步進行井間地層對比及小層劃分,將沙三段油層劃分為5個砂巖組21個小層。在此基礎上,根據人工合成記錄進行地震層位標定,明確各砂巖組三維地震同向軸反射特征,再拉取主測線和連絡測線,按4道/100m逐步落實各斷層發育狀況,實現構造精細解釋。整體來看,3條東北向主斷層位置未變,內部5條北西向次級斷層減少2條,增加含油面積0.25平方公里,地質儲量75萬噸。

3.2剩余分布特征研究

對于邊底水侵入特征,以油井生產特征為基礎,按照水侵具有“方向性、時間性、構造高低性”等特點,結合射孔井段位置、水性分析等,判斷邊水侵入位置和底水錐進高度。對于注入水水竄范圍,主要依據油水井生產動態反應特征,再結合吸水剖面、產液剖面、碳氧比、示蹤劑及水驅前緣等測試資料,逐井組開展注水開發效果評價,分析各砂巖組及小層水線波及范圍,明確注采井間剩余油“甜點”區,為注采調整提供方向。

通過上述分析,平面上剩余油主要集中在注采井網欠完善區、局部構造高點處、斷層或砂體尖滅線附近以及主沉積微相以外區域,縱向上剩余油主要集在厚層頂部位置、底水錐間帶、弱吸水層段等。

3.3 優化注水調整技術

(1)優選有利部位注水,提高剩余油挖潛程度

在明確剩余油分布規律基礎上,優選有利部位注水,效果顯著,主要調整對策有兩方面,一是對邊部低產井轉注,利用注水壓力抑制邊水侵入速度;二是對新構造局部注采系統欠完善區域,建立注采井網,加強地層能量補充。2019年以來,共轉注老井8個井組,平均日增油15噸,階段累增油0.75萬噸,其中3個抑制邊水侵入注水井組,綜合含水由92.8%下降至88.5%,日增油5.5噸,穩油控水效果明顯。

(2)細分注水層段,提高水驅儲量動用程度

為解決注水井段縱向上吸水不均問題,利用動態分析及數值模擬等方法,建立注水井段細分標準,即單個注水層段厚度不得大于10m,小層數低于6個,層間滲透率極差小于2,變異系數0.2,突進系數小于0.5。在此標準指導下,利用橋式同心分注技術實施注水井段重組12井次,控制強吸水層10層,強化弱吸水層15個,新增吸水層10個,提高水驅動用儲量22.5萬噸,新增注水受效井6口,日增油量13.5噸,階段累增油0.35萬噸。

(3)采用不穩定性注水,控制含水上升速度

對含水上升速度快井組,主要采取兩種調控措施,一是實施異步注采,利用滲吸作用及重力分異原理,實現孔隙內原油有效驅替;二是實施周期注水,主要針對分注井單層水竄問題,對高含水層實施周期注水,對潛力層實施持續注水,實現剩余油有效動用?,F場共實施6個井組,平均綜合含水由90.8%下降至85.6%,日產增油20噸,階段累增油0.52萬噸。

4.實施效果

通過上述注水調整技術研究,H區塊日產油量由206噸提高至234.5噸,綜合含水由88.2%下降至85.3%,階段累增油量1.62萬噸,預測最終水驅采收率32.5%,高出標定采收率2個百分點,增油控水效果顯著,低油價下實現降本增效目的。

5.結論

本文針對H區塊注水開發中存在問題,在精細構造解釋基礎上,明確剩余油分布規律,提出合理的注水調整技術研究,現場應用效果顯著,階段累增油1.62萬噸,預計提高標定采收率2個百分點,實現儲量有效動用。

參考文獻:

[1]周文剛.新歡27塊杜家臺油藏注水開發效果研究[J].石化技術. 2017(06).

[2]房玉鳳等.盤古梁長6油藏見效見水特征分析[J].長江大學學報(自科版).2016..

作者簡介:

高赫,女,1988年2月出生于遼寧盤錦,滿族,工程師,2013年畢業于中國石油大學(北京),現于中國石油遼河油田公司冷家油田開發公司地質研究所從事區塊管理工作。

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