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脈沖布袋除塵器的應用改進

2021-12-20 11:44夏恩庚曹慶偉李長峰
純堿工業 2021年6期
關鍵詞:清灰布袋箱體

楊 多,胡 濤,夏恩庚,曹慶偉,李長峰

(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)

唐山三友化工股份有限公司純堿分公司成品車間負責純堿的運輸、篩分、破碎、存儲、包裝及碼垛,運輸、篩分、破碎系統使用的皮帶、刮板、滾筒篩、重錘式破碎機等設備需要保持微負壓,存儲用料倉、包裝用包裝機需對純堿流動過程中的粉塵進行吸附,以上工序全部使用脈沖式布袋除塵器進行吸附除塵。為進一步確保生產穩定高效,杜絕現場揚塵,除塵器停車檢修其相應除塵設備停止運行,對生產的穩定運行造成一定困擾,解決除塵器高效運行、規避停車檢修、提高使用周期、進一步降低除塵器故障率,排查故障點,通過技術改造提高使用周期成為勢在必行的任務。

1 脈沖布袋除塵器介紹

我公司所用脈沖布袋除塵器風量根據實際除塵需求,處理風量均在5 000~22 000 m3/h,入口堿塵溫度在70~80 ℃,入口堿塵濃度均在100 g/ m3,除塵效率能夠達到99%。通過脈沖布袋除塵器處理后,排出口堿塵濃度在10 mg/m3,滿足排放口含塵要求。除塵所用濾袋為滌綸針刺尼三防濾袋(防水、防油、 防靜電),骨架為鐵質有機硅噴涂;除塵箱體為Q235A,厚度根據需要在δ=4~6 mm之間,卸灰閥為單層重錘式(有密閉需求可以考慮雙層重錘式)。

過濾原理:脈沖布袋除塵器是應用于濾料過濾原理的一種除塵設備,當含有堿塵的氣體通過除塵管道進入箱體后,通過各分室的除塵布袋進行過濾,含有堿塵的氣體被布袋截流在布袋表面,此部分截流過濾主要有兩個原理,一種是布袋濾料本身對含有堿塵氣體的截流,一種是吸附在布袋表面的堿塵通過長時間的附著,也起到截流含塵氣體的作用,經過一定時間的使用,布袋表面附著的堿塵所起作用,要超過布袋本身對氣流的截流作用。過濾后的氣體經濾袋口進入上箱體后,再由出風口排出,排除氣體含塵量在10 mg/m3。

清灰原理:隨著布袋長時間的吸附、過濾,這時就要啟動脈沖清灰裝置,對吸附在布袋外表面的堿塵進行處理,避免除塵設備阻力太高,除塵效率下降。首先是單組氣室氣缸帶動反吹大蓋將含塵氣流封閉,電磁閥打開,氣罐內的壓縮空氣通過脈沖閥在極短的時間內沖入單組分室,迅速膨脹,涌入布袋,使布袋膨脹變形產生振動,附著在濾袋外表面上的堿塵,被剝離落入除塵器積灰斗內。然后氣缸帶動反吹大蓋打開氣流通道,此分室清灰完畢,恢復過濾狀態。各除塵器分室通過系統設定時間逐個進行,從第一室清灰開始至下一次清灰開始為一個清灰周期。每個分室清灰周期根據除塵堿量設定時間。

粉塵收集:當含有堿塵的氣體從進風口進入除塵器后,首先碰到箱體進風通道中間的斜隔板,造成氣流方向、速度變化,受慣性作用,使堿塵中大顆粒直接落入灰斗,起到預除塵的作用。其次經過布袋過濾噴吹下來的堿塵也進入灰斗,共同經過絞龍、翻板閥排出。

2 脈沖布袋除塵器故障分析

圖1為原除塵器氣缸和反吹大蓋連接方式。氣缸桿從上側穿過反吹大蓋中間孔洞,再使用螺絲在反吹大蓋下方,將氣缸桿與反吹大蓋 進行固定連接。工作時,氣缸帶動反吹大蓋上下運動,起到打開、封閉箱體的作用。封閉后,脈沖閥打開,使用壓縮空氣進行反吹,反吹完畢后,氣缸帶動大蓋上升,打開箱體通道開始工作。周而復始完成一個工作循環。 通過日常除塵器主要故障原因分析,氣缸桿與大蓋為剛性螺紋連接,氣缸帶動大蓋下降過程中,為確保將氣體流過通道徹底密封,大蓋與箱體需緊密貼合,原使用橡膠圈在頻繁撞擊、壓緊、磨損、腐蝕過程中,經常性脫落,造成大蓋與箱體直接撞擊,導致大蓋與氣缸連接頻繁脫落,雖然調整氣缸緩沖量可以起到一定作用,但實際觀察效果不佳。螺紋連接在頻繁上下撞擊過程中,斷裂或者脫落,而且對氣缸的損害也很嚴重,氣缸、反吹大蓋的更換周期甚至不到半個月,頻繁停車檢修導致被動限產。

圖1 改造前氣缸和反吹大蓋連接方式

3 脈沖布袋除塵器應用改進

為解決上述問題,改變反吹大蓋連接方式,既要保證關閉時反吹大蓋與箱體的貼合密封性,又要確保大蓋下落時有足夠的緩沖彈性,規避硬碰硬的問題。改造后能夠延遲氣缸及反吹大蓋的使用壽命,延長氣缸的更換周期成為難點。期間我們在反吹口增加過緩沖膠皮,在氣缸端部設置彈簧墊,都因為反吹口吸力過大而未能解決問題。經過不斷試驗改進,最終用自制一套緩沖裝置將氣缸桿與反吹大蓋進行連接。

圖2為改造后緩沖裝置的除塵器反吹大蓋與氣缸桿連接結構。我們選用亞德客型氣缸型號為SC100×200,因反吹大蓋較重故選用缸徑100 mm的氣缸,有效行程200 mm方便在氣缸活塞端部螺桿處增加緩沖裝置。此緩沖裝置由導向套、緩沖彈簧和彈簧底座組成。導向套內螺紋與氣缸外螺紋連接,長度50 mm,外徑25 mm剛好至氣缸全部打開;彈簧我們經過多次試驗發現,緩沖彈簧長度需要根據箱體實際高度選用,我公司所用除塵器型號為PPC64,彈簧高度在完全閉合狀態時高度為100~150 mm之間,根據實際高度最終選用冷卷壓縮碳素彈簧,鋼絲直徑2.5 mm,彈簧內徑27.5 mm,變形量10 mm,節距14.2 mm;彈簧底座選用304不銹鋼材質直徑30 mm;反吹大蓋為原除塵器自帶,將中間鉆孔26 mm,目的可使導向套自由穿梭;彈簧安裝在反吹大蓋與彈簧底座之間,如圖2所示。當氣缸桿帶動反吹大蓋關閉時,在接近反吹口時受負壓影響,首先受力的是反吹大蓋,反吹大蓋沿氣缸桿在導向套內做軸向往復運動,反吹大蓋與吸風口閉合,此時彈簧對反吹大蓋產生向上的反作用力,由于慣性存在自然抵消一部分自身重力及氣缸垂直向下的作用力,這樣既起到了緩沖作用又保證了箱體的密封性。

圖2 改造后反吹大蓋與氣缸桿連接方式

4 效果評價

經過此次改造,除塵器運行6個月,反吹大蓋的脫落、氣缸桿的變形、氣缸的損壞類故障無一起發生,極大的提高了除塵器的運行周期,消除了部分脈沖布袋除塵器故障停車檢修對生產穩定運行的影響?,F已對我車間13臺脈沖布袋除塵器全部改造完畢。

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