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零散伴生氣回收及電加熱集輸節電措施探討

2022-07-02 04:02欒曉堃
油氣田地面工程 2022年6期
關鍵詞:零散集輸加熱器

欒曉堃

大慶油田有限責任公司第九采油廠

國家陸續出臺了系列節能減排措施,明確規定了油氣生產企業的能耗水平、污染排放能力,生產加工企業更是投入了大量資源,進行清潔化技術方案體系的創設,旨在依托各類技術,對油氣集輸系統等原有的設備模塊定向升級,將污染物的排放規模、能量損耗體量控制在合理區間范圍內。大慶外圍油田某采油廠范圍內各站場主要供氣氣源由油田伴生氣、氣田氣或老區返輸氣組成。隨著外圍油田深入開發,零散區塊不斷開采,部分區塊受氣油比變化、冬夏季用氣不平衡、距離天然氣處理廠遠等因素的影響,仍然存在伴生氣放空的問題。部分新建無依托的區塊采用電加熱集油系統,造成了電加熱耗電所占比例逐年升高,能耗上升越來越快。所以,有必要對天然氣放空原因進行綜合分析,對電加熱能耗高的問題進行治理。

1 集輸能耗及存在的問題

1.1 能耗現狀

截至2021年底,某廠共耗天然氣8 015×104m3,主要涉及摻水、外輸等部分;總耗電23 629×104kWh,地面系統耗電11 531×104kWh,其中:集輸系統耗電11 318×104kWh,占地面系統耗電59.17%。該廠近5 年耗電情況統計見表1,近5 年耗氣情況統計見表2。

表1 某廠近5年耗電情況統計Tab.1 Statistics of electricity consumption of the plant in the last 5 years 104 kWh

表2 某廠近5年耗氣情況統計Tab.2 Statistics of gas consumption of the plant in the last 5 years 104 m3

1.2 天然氣富余但利用難

龍A 聯為某廠北部油田的樞紐站,接收16 座轉油站來液,氣富余問題如下:

(1)新建外擴區塊站場多。新建3 座轉油站,共涉及塔B轉、塔C轉及龍C轉,伴生氣除自耗外均存在富余,合計富余1.17×104~5.7×104m3/d。

(2)輕烴站停運氣無法外輸。2020年9月,龍A輕烴站因資質問題停運后,龍A轉自產伴生氣富余約0.04×104~0.85×104m3/d。

(3)新能源節氣效果明顯。龍A聯地區新能源項目正在施工準備階段,預計實施后,可富余伴生氣約0.05×104~0.6×104m3/d。

1.3 伴生氣零散且收集難

全廠已建設各類拉油點91 座,呈點狀式分布于8 個作業區管轄范圍內,具有“井少站遠無依托”的特點。根據油井日產量統計與油氣比折算,所產伴生氣除自耗外,仍有71 個拉油點存在富余伴生氣,合計約3.2×104m3/d,由于集氣管網不完善,富余伴生氣不能收集利用而浪費。伴生氣富余量在1 000 m3/d以上的拉油點有6個,500~1 000 m3/d的有20 個,小于500 m3/d 的有45 個。整體呈現區塊分散、氣量少的特點,回收效益差。

1.4 耗電占比高且控制難

目前集輸系統已建成各類機泵399臺,其功率為12 690 kW;集油用電加熱設備功率為13 769 kW。2021年,電加熱集輸耗電4 495×104kWh,占地面系統總耗電的38.98%,且電加熱設備功率逐年上升,所占比例逐年增加。

2 富余伴生氣回收措施

針對龍A聯地區站場伴生氣富余情況,通過調整供氣、完善區域管網的方式,治理伴生氣放空環保隱患。

2.1 龍A聯地區富余氣治理方式

(1)調整燃氣電站供氣方式,充分消耗富余氣。針對龍A聯富余伴生氣無收集的問題,該廠在2017年開始調整燃氣發電供氣工藝,將龍A聯富余伴生氣外輸至燃氣電站。發電機組運行一段時間其拉缸損壞[1],主要存在兩方面問題:當只用濕氣時,由于伴生氣壓力與流量不穩,發電機組無法適應;當干、濕氣混用時,由于二者溫度不同,混合后造成供氣管道積液嚴重,影響機組運行。

針對初次調整燃氣發電機組供氣方式存在的問題,對龍A聯站內現有工藝進行了擴建改造,將伴生氣與計量調壓后的干氣混合后再進行分離過濾,同時控制伴生氣壓力稍高于干氣壓力,確保伴生氣優先使用,既消除了氣中攜液,又保證了燃氣發電機組氣源穩定。

(2)完善局部地區集氣管網,建設輕烴回收站。針對龍A聯周邊站場伴生氣富余的問題,新建混輸管道及集氣管道,將富余氣統一集中回收。同時由于站場所產伴生氣較富余,其C3及以上含量高,因此在原龍A輕烴站位置重建輕烴回收站,將富余伴生氣集輸至輕烴站后集中增壓拔烴,再進入干氣管網。站場伴生氣組分情況統計見表3。

表3 站場伴生氣組分情況統計Tab.3 Component statistics of station associated gas

新建輕烴站規模為6×104m3/d,采用低壓淺冷輕烴回收工藝。建成后龍A 聯地區預計10 年可外輸干氣0.7×108m3,回收輕烴1.11×104t?;厥崭挥喟樯鷼?,緩解了該廠用氣壓力,周邊站場全部使用干氣,降低了燃燒器的故障率;同時提高了天然氣附加值,實現經濟效益最大化[2]。

2.2 零散區塊富余氣治理方式

該廠零散區塊存在“井少站遠無依托”、伴生氣無法外輸的問題,為了完善零散氣回收治理工藝,針對零散氣回收再利用進行了探索。

2.2.1 試驗拉油區塊橇裝燃氣發電適應性

結合原油產量、氣油比、用電負荷等參數,2019 年率先在塔A、B 單井和塔A 區塊進行了試驗,分別建設100 kW、400 kW 燃氣發電機組各1臺[3]。

(1)負荷變化時機組運行情況。機組發電供抽油機、電加熱設備和生活使用。經有序投切測試,機組負荷率介于13.9%~70.9%,供電電壓為380 V±26 V,供電頻率為50 Hz±0.5 Hz 時,電能質量合格。負荷變化時機組運行參數監測見表4。

表4 負荷變化時機組運行參數監測Tab.4 Monitoring of unit operation parameters when load changes

(2)高溫和冬季環境下機組運行情況。2 臺機組僅在環境溫度為-14~33 ℃時,運行時率大于98%,環境溫度低于-14 ℃時停運。溫度變化時機組運行參數監測見表5。

表5 溫度變化時機組運行參數監測Tab.5 Monitoring of unit operating parameters when temperature changes

從2 臺機組約1 年的運行來看,初期制定指標基本完成,但也伴隨較多問題,主要表現為:氣量不穩定,伴生氣簡易處理后含水、含烴量高,設備故障多,現場需專業人員管理等。

2.2.2 組網合并,實現天然氣“應集盡集”

在新建產能項目中與已建拉油點統籌考慮,摻水流程與電加熱流程相結合,拉油點所帶油井掛接進入站場,開式流程轉為密閉集輸,有效減少VOCs排放,實現天然氣“應集盡集”。

2020—2021 年,在龍AB 二期及塔AB 外擴產能建設中,將周邊5個拉油點掛接進入已建塔B轉和擬建的塔C 轉,預計可減少天然氣排放1.15×104m3/d。

將重點開展全廠范圍內拉油點放空隱患治理,通過新建電加熱管道及混輸閥組間等,延長集油半徑,改拉油為密閉集輸,預計可減少拉油點35個,減少“九合一”裝置80臺,日回收氣量1.39×104m3,減少放空0.93×104m3。按照平均拉運距離30 km計算,年可減少拉運費用約237萬元。

2.2.3 開展零散氣回收調研,明確治理思路

針對拉油點富余氣量少而散的特點,通過技術調研,初步擬定了一套適合該廠拉油點富余伴生氣回收工藝。采用“壓縮+槽車+拉運至輕烴站”工藝,拉油點多功能儲油裝置后設壓縮儲存裝置,天然氣借助壓縮機加壓后進入脫水裝置,利用加氣柱儲存于太縮天然氣(CNG)槽車內,通過CNG 槽車循環拉運,實現零散天然氣運送至集中卸氣點。

(1)儲運技術的確定。天然氣儲運技術主要包括天然氣管道輸送、液化天然氣儲運、CNG 儲運、吸附天然氣(ANG)儲運、天然氣水合物儲運等[4]。對比CNG 與ANG 技術,考慮到ANG 技術暫未推廣,而常用CNG壓力為20 MPa[5],風險高;結合拉運時間,優化CNG壓力為4 MPa。不同壓縮技術對比見表6。

表6 不同壓縮技術對比Tab.6 Comparison of different compression techniques

(2)壓縮機的選用。根據回收氣量、儲氣罐容量、運行方式及壓縮機選型對比,優選螺桿式壓縮機,一級即可增壓至4.0 MPa[6]。不同類型壓縮機對比見表7。

表7 不同類型壓縮機對比Tab.7 Comparison of different types of compressors

(3)脫水裝置的選用。通過對比三甘醇脫水、分子篩脫水、氯化鈣脫水工藝,優選費用低的氯化鈣脫水裝置。雖然其露點降不穩定,且無法再生,但考慮到零散氣地區偏遠、回收效益差的現狀,可以滿足生產需求[7]。

通過前期調研,適合該廠的零散氣回收工藝模式為:螺桿壓縮+Cacl2脫水+CNG 槽車拉運。為便于拉運和拆卸安裝,設備采用橇裝式。

3 集輸系統節電措施

3.1 優化設計參數

依據《油田油氣集輸設計技術手冊》中管道維溫計算公式,即q=KπD()ta-t0,可計算出每米管道散熱量。式中K值查詢GB 50350—2015《油田油氣集輸設計規范》附錄E,t0為集油管道1.0 m處的地溫(2 月份的溫度)。按照該廠常用電加熱維溫所需溫度分別對每米管道散熱量進行計算。由計算可知,部分電加熱維溫功率可以由原設計30 W/m 調整為20 W/m。35 ℃和40 ℃時管道維溫功率計算見表8。

表8 35 ℃和40 ℃時管道維溫功率計算Tab.8 Power calculation of pipeline temperature maintenance with 35 ℃and 40 ℃ W/m

3.2 推廣時控溫控組合方式

(1)由于溫度控制受溫控箱安裝位置影響較大,部分溫控箱安裝于電加熱管始端,溫控調節具有一定的延遲性。另外,由于溫度探頭與管道捆綁,施工質量影響測量準確性,且為敏感元件,損壞比例高[8]。根據已建區塊運行情況統計,電加熱溫控箱及其探頭損壞占比超過50%,因此探索一種新的控制方式:在管線里加1 個“鬧鐘”,用時間控制加熱,通過控制箱內接觸器的閉合與斷開,實現電加熱溫控箱定時工作,定時關閉;同時溫控裝置串聯在電路中,這樣既解決了溫控方式中測量準確性和實時性受影響的弊端,又達到了雙重節能的效果。該廠率先在敖N 油田進行時控溫控組合應用[9],按照3 種間歇加熱制度設定加熱時間。此時控溫控組合方式已陸續推廣至全廠電加熱溫控箱,目前已改造245個溫控箱,其加熱功率達5120kW。

3.3 深挖節電潛力

(1)調節電加熱管道設定溫度。嚴格執行管理部門制定的《地面低溫集輸方案》,在滿足生產的情況下,以末端井回油壓力小于或等于1.0 MPa 為判別條件,調低電加熱管道設定溫度。截至2021年10月份全廠已實施電加熱低溫集輸井數402口。

(2)動態管理井口電加熱器。根據室外溫度與地層溫度變化關系曲線,推行全廠季節性停運井口電加熱器[10]。2021年6月、10月間隔運行部分井口電加熱器,7~9月停運全部電加熱器。2021年已停電加熱器328臺。2021年敖N油田再次試驗延長電加熱器停運時間,由4—9 月調整為3—11 月停運,同時拆除了42 臺井口電加熱器,采用外纏電熱帶直管段代替。

(3)關停低效設備管網。在敖N一轉站外系統中,關8口高含水油井,停運3條電加熱支線2 km;關10 口低產油井(日產油量小于或等于0.3 t,月生產天數小于3 天),停運5 條電加熱支線4.2 km;合計停運電加熱管線6.2 km,總加熱功率124 kW;停運電加熱器11臺,總功率50 kW。

在G83 集油系統中,關7 口滲析油井,停運3條電加熱支線2.7 km,總加熱功率52 kW;停運電加熱器6臺,總功率30 kW。

通過采取以上3項節電措施,2021年該廠電加熱集輸節能降耗取得了較好的效果,在油井總數、總產液量、電加熱設備均增加的前提下,電加熱集輸用電量比去年同期降低347×104kWh。

4 結論

外圍采油廠管轄面積大、區塊分布散,在天然氣“應集盡集”、電加熱節能降耗等方面不斷探索,取得了一定效果,由此得出:

(1)依托產能建設優化設計,加強氣放空隱患治理,盡量將已建拉油點納入集輸系統,可有效減少VOCs排放,實現天然氣“多集氣”和“應集盡集”。

(2)零散區塊天然氣余量少,收集效益差,需要持續探索更為經濟的回收利用方式。

(3)在龍H地區建設輕烴站,既能保證富余天然氣增壓回收,又能將其附屬輕烴效益最大化。

(4)電加熱集輸工藝的應用,雖然使地面集油工藝進一步簡化,但其運行及維修費用卻越來越高;因此,需要從設計階段入手,優化電加熱功率,在管理方面細化,深挖節電降耗潛力。

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