?

某選廠銅硫混合精礦塔磨機磨礦及分離試驗研究

2022-12-06 08:48王俊浩林圓圓
現代礦業 2022年11期
關鍵詞:礦樣脈石鋼球

王 飛 王俊浩 林圓圓

(安徽省廬江龍橋礦業有限公司)

某礦山為含銅高硫磁鐵礦,采用階磨階選工藝回收磁鐵礦后,磁選尾礦進入浮選回收銅、硫,浮選工藝流程為銅硫混浮、精礦再磨、最后銅硫分離的工藝流程。此前,再磨段采用MQY2740球磨機,球磨機處理能力遠高于實際給礦量,存在磨礦效果不理想,能耗及球耗偏高的問題[1],不利于銅回收率的提高[2]。因此,試驗探索塔磨與陶瓷球組合的可行性,達到降本提質的目的。

1 礦石性質

1.1 礦物組成

礦石中的主要工業金屬礦物為磁鐵礦,含有少量的磁赤鐵礦、穆磁鐵礦、赤鐵礦、鏡鐵礦及褐鐵礦等,還含有微量的閃鋅礦、藍輝銅礦、白鐵礦、輝銅礦、斑銅礦、輝鉬礦、毒砂、硫砷鈷礦、方鉛礦、鐵閃鋅礦、銀金礦等;礦石中的脈石礦物成分復雜,以長石-石英、綠泥石-綠云母、透輝石、透閃石-陽起石等為主,其次為多種碳酸鹽礦物,還有少量的石榴石、綠簾石、電氣石、石膏等;可綜合回收的礦物主要為黃鐵礦和黃銅礦[3]。

1.2 礦石結構構造及礦物嵌布特性

礦石主要是塊狀構造和浸染狀構造,脈狀構造分布較廣,但規模小,團塊狀構造、條帶狀構造和角礫狀構造在局部地段偶有出現。礦石結構主要有自形晶、半自形晶、他形晶結構和交代結構,還有乳濁狀結構、放射狀、束狀、架狀結構、包含結構、膠狀結構等。磁鐵礦及磁鐵礦-磁赤鐵礦-赤鐵礦組合以單晶或集合體形式浸染于脈石中,呈毗鄰嵌布或包裹體嵌布。脈狀磁鐵礦等早期磁鐵礦和脈石互相穿插。

磁鐵礦單晶粒度一般為30~200μm,少量為10~30μm,最大為200~500μm,甚至更大,但實測粒度小于單晶粒度,更小于集合粒度。

黃銅礦呈細粒狀或不規則碎粒狀,銅黃色,弱非均質性,多呈單晶粒獨立分布,或呈細小乳滴狀分布在閃鋅礦晶粒中,構成固溶體分離結構,以及呈不規則細粒狀分布在閃鋅礦晶粒邊緣,脈石礦物中少見,偶見分布在磁鐵礦晶粒間隙中,粒徑大小為0.01~0.10 mm。

黃鐵礦多呈不規則狀、條帶狀、透鏡狀、脈狀集合體與脈石和磁鐵礦毗鄰嵌布,也包裹交代鐵礦物和脈石。黃銅礦多數與黃鐵礦呈不規則狀互嵌且嵌布緊密,與鐵礦物呈浸染狀、星點狀嵌布,與脈石多呈浸染狀、脈狀嵌布,閃鋅礦中普遍有乳濁狀黃銅礦微粒分布其中[4-5]。

1.3 礦石化學多元素及物相分析

原礦化學多元素及鐵、硫物相分析結果見表1~表3。

注:Ag含量單位為g/t。

?

?

2 鋼球與瓷球比較

2.1 鋼球與瓷球單位磨礦功耗測定

試驗設備采用馬鞍山市天工科技股份有限公司研制的TGTM-5.5型塔磨機,有效容積50 dm3,鋼球介質堆密度約5.2 g/cm3,陶瓷球堆密度約2.1 g/cm3,磨礦細度使用篩子和激光粒度分析儀測定。

對銅硫混合精礦進行粒度組成篩析,結果見表4。不同磨礦時間與磨礦細度測定結果見圖1、圖2。

?

由圖1、圖2可見,采用相同的磨礦設備,在相同的磨礦時間內,鋼球新生成的-43μm粒級含量略多于陶瓷球;當磨至-43μm 75%時,鋼球介質需磨礦6′55″,單位磨礦功耗為4.65 kW·h/t,陶瓷球介質需磨礦7′50″,單位磨礦功耗為5.06 kW·h/t。

2.2 鋼球、瓷球磨礦時間與細度的關系

為進一步了解鋼球與陶瓷球磨礦對銅硫分離效果的影響,將磨礦礦樣進行細度篩析,篩析結果見表5。

?

由表5可知,2種介質磨礦5 min基本達到了現場分離粒度要求,進一步延長磨礦時間,會大幅度增加-38 um粒級含量,會影響銅硫分離效果。此次對比試驗,主要以2種不同介質磨礦5,10 min的礦樣進行相關對比研究。

2.3 分離浮選試驗

將礦樣進行過濾脫水,稱取1 100 g濕樣進行1粗1掃開路分離浮選試驗,并對所有礦樣取樣烘干進行粒級篩析,由于對藥劑單耗未知,故以鋼球磨礦20 min礦樣進行藥劑探索試驗,探索試驗流程見圖3。

2.3.1 藥劑用量試驗

為了對比2種磨礦介質在相同浮選條件下的選別指標,進行1次條件探索試驗,試驗條件見表6,試驗結果見表7。

?

由表7可知,確定試驗藥劑第4組試驗條件為宜。

2.3.2 鋼球與陶瓷球5 min磨礦礦樣試驗指標對比

在相同的試驗條件下,以鋼球和陶瓷球進行磨礦時間為5 min的浮選對比試驗,試驗條件見表8,試驗結果見表9。

?

?

?

由表9可知,第1組、第4組試驗數據與其他4組存在較大差異,故舍棄,其他4組試驗條件基本一致,具備代表性。陶瓷介質磨礦5 min第2組、第3組的粗選精礦銅品位分別達到10.38%,9.92%,回收率達到90%以上,且硫精礦含銅約0.10%。鋼球介質磨礦5 min第5組、第6組的粗精礦銅品位只有2.71%,1.64%,而掃選精礦銅品位在8.79%和10.08%,粗選未表現出選別效果,且回收率低下,硫精礦含銅在0.5%以上,分離效果不理想。

2.3.3 鋼球與陶瓷球10 min磨礦礦樣試驗指標對比

在相同的試驗條件下,進行鋼球和陶瓷球磨礦時間10 min的浮選對比試驗,試驗條件見表8,試驗結果見表10。

?

由表10可知,各組試驗條件基本一致,具備代表性;通過數據對比發現2種磨礦介質磨礦10 min與磨礦5 min分離浮選試驗指標基本一致,都是陶瓷球磨礦介質遠優于鋼球磨礦介質指標。

2.4 補充驗證試驗

因前期試驗礦樣存放時間較長,可能存在影響分離浮選的因素較多。為了進一步確定上述結論的正確性,再次分別以陶瓷球和鋼球介質進行磨礦浮選試驗,磨礦時間5 min,試驗條件見表8,試驗結果見表11。

?

由表11可知,礦樣存放時間過長,對鋼球磨礦后的礦樣分離浮選存在較大影響,但在現磨現選情況下,陶瓷球磨礦后分離浮選粗選銅回收率達85%,而鋼球磨礦后分離浮選粗選銅回收率只有77%,故陶瓷球磨礦后分離浮選效果仍優于鋼球磨礦。

3 結論

(1)通過試驗得出,在相同條件下磨礦后,陶瓷球介質磨礦后的分離浮選效果要遠優于鋼球磨礦介質磨礦,說明鋼球磨礦后,對礦樣存在影響分離浮選的因素。

(2)陶瓷球磨礦介質磨礦5 min和10 min對比發現,磨礦5 min分離浮選粗選精礦回收率約90%,而磨礦10 min分離浮選回收率約80%,說明隨著磨礦細度提高,分離效果變差,且能耗隨之提高,不符合節能降耗的原則,故磨礦5 min為較好的磨礦時間。

(3)塔磨機與陶瓷球組合相對塔磨與鋼球組合有著大幅降低能耗,提高銅回收率,增強銅硫分離效果的優勢。

猜你喜歡
礦樣脈石鋼球
硬度測量法測定20號鋼球化等級的實驗
昆鋼球團生產降事故率降消耗的生產實踐
陜西商洛黏土型釩礦酸浸提釩工藝的研究
Acute salbutamol toxicity in the emergency department: A case report
知足常樂
袁家村鐵礦閃石型氧化礦選礦工藝技術研究①
8Cr4Mo4V鋼球壓碎載荷不合格的原因及返修
不同脈石礦物對煤炭浮選的影響
浮選過程中的泡沫夾帶研究進展
河北某鐵尾礦工藝礦物學研究
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合