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低水頭大流量長尾水隧洞調壓室結構布置優化設計

2023-01-31 01:11陳念輝王東鋒
大壩與安全 2022年6期
關鍵詞:尾水調壓隧洞

陳念輝,王東鋒,高 悅

(中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司,浙江 杭州,311122)

1 項目概況

某水電項目位于烏干達吉奧加尼羅河左岸,安裝6臺單機容量100 MW的豎軸混流式水輪機組,設計年發電量43.09億kWh。機組額定水頭59.83 m,單機流量188 m3/s。樞紐建筑物有攔河閘壩、引水隧洞、地下廠房、尾水隧洞及尾水調壓室等。項目2009年完成前期規劃、項目建議書和可研設計,2011年對施工圖設計階段以EPC模式進行國際公開招標。

該水電站6臺機滿發額定流量1 098 m3/s,單條尾水隧洞長約8.3 km,屬典型的低水頭、大流量、長尾水隧洞的電站。按托馬臨界斷面積計算時,調壓室斷面積達2 702.52 m2,尾水調壓室設計是工程關鍵技術難點之一,因此投標設計階段對尾水調壓室布置方案進行了充分研究,提出優化改進方案。

2 尾水調壓室招標設計方案

2.1 原結構設計方案

本工程引水隧洞共6條,單洞長約379.18 m;尾水支洞共6條,直徑7.7 m,單洞長約276.81 m,并在每條尾水支洞上各設置一扇檢修閘門,閘門槽位于主變洞底板以下;尾水主洞共2條,三機一洞,直徑12.5 m,單洞長約8 300 m長。

尾水支洞與主洞之間設置尾水調壓室,為通倉布置的長廊式結構。尾水調壓室位于主變洞下游約225 m,圍巖為花崗片麻巖,以Ⅲ~Ⅱ類圍巖為主,洞室開挖尺寸為200 m×20 m×29 m(長×寬×高),底板高程943.00 m,頂拱高程972.00 m,上覆巖體厚度約35 m。此外,在調壓室底部設置3條調壓隧洞,類似于下室結構,用于解決最低涌浪問題,調壓隧洞平行于尾水隧洞布置,中心間距40.5 m。每條調壓隧洞長2 000 m,洞徑12 m,底板高程943.00 m,縱坡為0。調壓隧洞沿線每隔500 m設置DN300通氣孔至地表。尾水調壓室原結構設計方案詳見圖1。

圖1 尾水調壓室招標設計方案Fig.1 Design scheme of the tailrace surge chamber in the bidding documents

2.2 存在問題分析

原設計方案總體上符合低水頭、大流量、長尾水工程尾水調壓室選型及布置的一般認識,但通過初步分析,發現存在如下問題:

(1)原方案6條尾水支洞共用一個長廊調壓室,且調壓室為通倉布置,即6臺機組為一個水力單元,這對機組運行穩定干擾影響較大,且檢修不便。若某一條尾水隧洞放空檢修,則6臺機組需全部停機,從經濟效益來講,對發電利用小時數高的工程影響較大。此外,從施工工期來看,必須待6扇尾水檢修閘門全部施工完畢并下閘擋水后,才能進行首臺機組的充水發電,不利于提高首臺機組發電的工期保證率。

(2)分析招標文件,當6臺機同時甩負荷時,尾調最低涌浪值僅高于尾水支管及尾水隧洞洞頂以上1.05 m的水深,不滿足規范中不小于2 m的要求,安全裕度不夠。當發生最低涌浪時,尾水支洞與尾水主洞都存在進氣的可能性,這是尾水管道設計所不允許的。

(3)原方案設計的3條調壓隧洞,類似于調壓室的下室結構,其主要目的是抑制尾水調壓室最低涌浪,防止調壓室底板拉空而導致空氣進入尾水隧洞。若僅從水力過渡過程計算來看,原方案的布置方式基本可行。但根據調壓室設計規范要求,下室底板坡度不小于1%,洞頂坡度不小于1.5%,而該方案調壓隧洞底板、洞頂的縱坡均為0,且單條調壓隧洞長度達2 000 m,在發生水位波動的情況下,調壓隧洞內存在水流不暢的可能性,且遠離調壓室的洞段存在來不及補水或回流發生斷流等情況,其作為調壓室下室的功能得不到充分發揮,因此需研究縮短調壓隧洞長度的可能性。

3 尾水調壓室優化設計

為解決、改善尾水調壓室原設計方案存在問題和不利影響,投標文件編制階段對尾水調壓室的結構布置方案進行優化設計,主要包括進一步復核尾水調壓室穩定斷面及涌浪高度,將通倉調壓室分隔為兩個獨立的水力單元,大幅縮短調壓隧洞長度,并將尾水檢修閘門調整為與尾水調壓室結合布置。

3.1 尾水調壓室設置判別

根據投標階段對工程樞紐布局的總體優化,進行尾水調壓室設置條件的判別計算,以尾水管內不產生液柱分離(即尾水管內最大真空度不大于8 m水頭)為前提,按照規范公式計算,當壓力尾水道及尾水管總長度Lw>435 m,則需要設置尾水調壓室。本工程尾水系統總長約8.4 km,遠大于該臨界值,因此需要設置尾水調壓室。

另根據國外水電站工程的設計經驗,設置下游調壓室的判別條件為尾水系統的∑LV>1 800 m2/s。本工程尾水隧洞平均流速約3.2 m/s,因此∑LV值約26 880 m2/s,遠大于臨界值,需設置尾水調壓室。

3.2 尾水調壓室托馬穩定斷面

調壓室水位波動時,一般均采用托馬(Thomas)準則對調壓室所需穩定斷面面積進行計算,確保小波動穩定。若小波動穩定性得不到保證,則大波動必然不能衰減、收斂。根據規范要求按孤立電站運行,采用托馬公式進行小波動穩定性計算。

當拆分為兩個獨立的調壓室時,托馬穩定面積F計算值為2 529 m2,最終取值應結合尾水調壓室結構布置、涌浪計算、小波動穩定等確定,且不應小于計算穩定斷面值。投標階段經多方案試算和比選,尾水調壓室穩定斷面取2 848 m2,以將調壓室長度及跨度、最高及最低涌浪控制在較合適范圍內。

3.3 拆分為兩個獨立調壓室

維持簡單式調壓室結構型式,借鑒類似工程經驗,將原方案的單個長廊調壓室拆分為兩個相互獨立的調壓室,即將6臺機組分為兩個水力單元,這也符合大斷面、長尾水隧洞工程的一般洞機組合方案,機組運行維護條件得到極大改善。圍巖穩定條件較好,調壓室仍采用長廊結構,橫斷面為城門洞型,邊墻設置40 cm厚鋼筋混凝土薄襯砌結構。

此外,由于下游尾水位較低,而機組安裝高程較高(吸出高度-23 m),水力過渡過程計算表明,原方案機組尾水管進口最小壓力不滿足要求。因此在分析進廠交通洞縱坡可行的前提下,將機組安裝高程降低15 m,以達到減小尾水管進口負壓的目的。同時將原上翹的尾水肘管改為水平布置,則尾水調壓室與尾水支洞末端交叉處底板(長度65.1 m)高程可降低約20 m,而尾水調壓室長廊洞室端部的底板(長度79.9 m)高程設置則考慮功能及工程投資,僅需降低6 m,既能滿足底板高程略低于最低涌浪的要求,同時也減少石方開挖約4.7萬m3。

經上述初步調整及托馬穩定斷面計算,結合尾水調壓室結構布置、涌浪計算等多方案比選,最終將單個調壓室跨度由20 m加至21 m,長度145 m,高度42.5~63 m,兩個調壓室間預留21.4 m寬巖梗,巖梗上方兩個調壓室連通,與調壓室交通洞連接。尾水調壓室優化設計方案詳見圖2。

圖2 尾水調壓室優化設計方案Fig.2 Optimized design scheme of the tailrace surge chamber

3.4 調壓隧洞設計優化

據前文分析,原設計調壓隧洞結構存在的水力學問題,需研究采用合理措施來替代調壓隧洞功能。因此,投標階段考慮將原設計的3條單長各2 000 m的調壓隧洞調整為僅布置2條各50 m長的調壓隧洞,其底板高程與長廊兩端底板高程相同。作為優化后的下室結構,底板縱坡1%,頂板縱坡1.5%,可形成較好的水體和氣體流通條件。經過渡過程計算,尾水調壓室最低涌浪及尾水管負壓均滿足要求,且大大降低了工程投資,經濟性優勢明顯。

3.5 尾水檢修閘門布置調整

原方案將尾水檢修閘門結合主變洞一起布置,該布置方式有工程實例,雖可取消單設尾閘洞室,但加大了主變洞的跨度規模,且因采用封閉結構的液壓閘門,自身的檢修條件也受到限制,需6臺機組全部停機才能進行檢修。因此,參考類似工程經驗,將尾水檢修閘門全部移到尾水調壓室內,即沿尾調室上游邊墻設置混凝土門槽結構,閘門檢修平臺高程則按高于2臺機運行發生事故甩負荷的最高涌浪進行設置,既保證各扇閘門的檢修條件,也合理控制了檢修平臺高程,避免調壓室高度增加。

3.6 尾水調壓室優化后涌浪極值

尾水調壓室結構布置方案優化后,經過渡過程計算,尾水管進口最小壓力、尾水調壓室最高及最低涌浪出現在同一工況,即上游最高發電水位1 030.00 m、下游平均水位960.00 m,2臺機正常運行,第3臺機開機增至滿負荷時,在最不利時間點,3臺機同時發生事故甩負荷。尾水管進口最小壓力值為1.89 m,滿足真空度的控制要求,且有較大裕度;尾水調壓室最高涌浪975.70 m,最低涌浪938.05 m,優化調整后的尾水調壓室涌浪滿足要求。尾水調壓室優化后涌浪及尾水管壓力極值計算值詳見圖3和圖4。

圖3 尾水調壓室涌浪Fig.3 Surge in the tailrace chamber

圖4 尾水管進口壓力Fig.4 Pressure at the inlet of the draft tube

4 結語

本項目EPC投標階段,通過對原設計方案的認真研究,以及對工程布置特點、關鍵技術難點的總體把握,針對低水頭、大流量、長尾水隧洞調壓室開展了復核和優化工作。該尾水調壓室屬于大型簡單式調壓室,且采用大跨度的長廊式結構,從洞室穩定、結構設計、水力條件及運行穩定等方面,均存在較大的技術難度。由于投標階段周期短,且基礎資料有限,投標提出的優化方案還有待在實施階段進一步開展深化工作。

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