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變頻軟啟動系統在空壓機大功率電機控制中的應用

2023-03-02 08:06
現代工業經濟和信息化 2023年12期
關鍵詞:液氮空壓機冶金

武 廣

(唐山唐鋼氣體有限公司, 河北 唐山 063000)

0 引言

空分設備是冶金企業生產過程中最重要的輔助設施,提供的氧氣、氮氣和氬氣是冶金過程中的必要材料??辗衷O備的動力輸出主要由空壓機提供,空壓機電機連續、穩定、高效運行,對冶金企業經濟的發展有著重要的意義。但是,在部分冶金企業,根據生產任務需求,空壓機并不需要長時間加載。在自耦變壓器降壓啟動模式下,電機容易出現故障。并且在啟動過程中如果失敗,需要長時間冷卻等待,嚴重影響企業正常生產[1]。因此,設計一套能夠隨時快速、穩定啟動的空壓機控制系統,提高冶金行業自動化控制水平。

1 問題的提出和解決方案

某冶金企業空壓機系統主要用于空分機氣流的供應,其驅動電機為無刷勵磁同步電機,額定功率為14 900 kW,啟動方式為自耦變壓器降壓啟動。該設備經過長時間的運行,電氣元件已經出現嚴重老化,電氣故障問題頻繁發生,在啟動過程中一次啟動成功也較為困難。每次啟動失敗后,設備冷卻時間長達2~8 h,嚴重影響企業正常生產。

為了解決空壓機大功率電機啟動受限問題,本文根據該空壓機電機設計變頻軟啟動系統,系統運行中能夠對電機轉子的位置進行檢測,在啟動過程,電機轉換成無換向器電機,實現自控式變頻啟動,并且啟動也會根據系統預設模型進行軟啟動控制,逐步升高電源頻率,提升電機轉速,并達到穩定運行狀態,電機的定子電流始終保持在額定電流以下,可實現電機連續、頻繁地啟動。

2 變頻軟啟動系統設計

2.1 硬件系統設計

本文所設計的變頻軟啟動系統基于DSP 核心控制器,系統整體結構由變頻器、同步機和位置檢測器構成,硬件結構如圖1 所示。

處理器是電機控制專用硬件,有4 個計時器和3個比較器,并且PWM通道和I/O 端口可滿足各類電機的驅動調整[2]。電機轉子位置傳感器選用增量式廣電碼盤轉子位置檢測器,該傳感器檢測性能穩定,主要應用于大型同步電機的控制系統中。檢測器與處理器的I/O 端口連接,對電機定子角度進行檢測。

2.2 軟件系統設計

在變頻軟啟動系統設計當中,啟動電機速度是由整流器的電壓進行控制調節的,位置檢測器檢測得到的信號用于逆變器輸出頻率的控制調節,為了實現空壓機電機的高效啟動,降低頻繁啟動對電機的損傷,本次軟件系統邏輯程序設計如下:

1)系統啟動后進行自檢,對線路情況進行檢測,檢測無故障后進入電機啟動系統。

2)中控系統發出電機啟動信號,主接觸器吸合,電機啟動由盤車電機帶轉,運行至1%額定轉速,對系統電流、電壓進行檢測。如果發現參數異常,則斷開主接觸器,并報警。如果參數在預設范圍內,則由啟動裝置發出指令,變頻器介入系統。

3)進入低速運行階段,此時采用斷續換流方式,當電機轉速達到額定轉速的10%時,切換為反電勢自然換流運行模式,此時,逆變器中晶閘管元件的換流超前角為60°。

4)在系統啟動時,將直流電流幅值設為有效電流的2/3,當轉速達到額定轉速的15%時,電流限幅提高至有效電流值,避免晶閘管在長時間低頻運行過程中出現過熱現象。

5)在電機達到額定轉速的97%時,系統進入自動調諧控制中。根據電網與電機之間的頻差對電機速度進行微調,保證頻差在允許范圍以內,并且勵磁控制系統介入,實現電機和電網的平衡。當檢測裝置檢測到頻差為1/4 Hz、電壓浮動值小于有效電壓的5%,且轉子位置增量處于0°時,電機由變頻切換至工頻運轉,啟動結束。

3 變頻軟啟動系統仿真

為了驗證系統的可行性和有效性,本次利用MATLAB/Simulink 軟件進行變頻軟啟動系統仿真,建立電機轉速雙閉環調控系統模型,并進行仿真模擬,具體結果如圖2、圖3 所示。

圖2 轉速階躍響應變化趨勢

圖3 轉速給定階躍響應變化趨勢

由圖2 可知,在系統中將電機轉速由0 調節至550 r/min 時,電機在2 s 以內便能夠達到穩定狀態,并且在轉速調節過程中轉速變化平緩,并無反復波動。由此可見,調節器比例系數調節合理,能夠達到降低電機轉速超調量的目的。

由圖3 可知,在第5 s 時,將電機轉速調節至400 r/min,此時電機轉速能夠在1 s 內進入穩定狀態,并且超調量基本為0。由此可見,在該系統的驅動下,電機響應速度較快,并且沒有靜差。由此可見,變頻軟啟動系統在空壓機軟啟動中具有良好的效果。

4 變頻軟啟動系統在空壓機中的應用分析

某冶金企業低溫液體儲備水平相對較低,在空分設備穩定生產16 h 后,液氮儲備倉達到滿負荷,而該部分液氮通常僅能夠維持8 h 的冶金工藝生產。因此,在液氮儲備倉達到滿負荷時,空壓設備需要停止。在液氮儲備倉內部氮氣不足時,則需要開啟空壓機。這也導致空壓機需要頻繁啟停。目前,某企業空壓機經過長時間的使用,頻繁出現故障,并且存在著一次啟動困難的問題,嚴重影響企業的正常生產。為了解決該問題,某冶金企業在2020 年4 月對空壓機進行改造大修,將變頻軟啟動系統應用其中。在改造完成后,空壓機啟動更加平穩,電機啟動次數限制也得到解除,有效提高了生產效率。對改造前后的故障情況以及停運時間進行分析,結果如表1 所示。

表1 空壓機啟動系統改造前后故障情況及停運時間對比

由表1 可知,在改造完成后,空壓機故障頻次大幅度降低,僅在2021 年期間出現過一次整流二極管損壞故障。經過計算可知,改造前,3 a 內共出現15 次故障,平均每年發生5 次故障,故障時間為62.67 h。

除去液氮儲備倉內部的氮氣,每年還需要外購2 433 t 液氮用于鋼材生產。目前,市場上液氮的價格為612 元/t,因此,變頻軟啟動系統應用后,每年可為企業降低成本為612 元/t×2 433 t=148.9 萬元。

從電能消耗方面來看,轉速檢測器失效、勵磁柜的勵磁電器卡滯和吸合不嚴故障影響電機啟動的主要原因。并且,旋轉勵磁機整流二極管損壞需要進行配件更換。轉速檢測器失效和勵磁柜勵磁電器卡滯、吸合不嚴故障所造成的電機重新啟動時間平均每年約為46.67 h,在改造完成后,重啟故障完全得到解決。該企業所在區域工業電費為0.68 元/kW·h,每年可降低電費約47.3 萬元。由于該空分設備是純進口設備,旋轉勵磁機整流二極管在維修過程中需要購買原廠配件,并配備廠家專業技術人員,每次配件與人工費用為6.9 萬元。改造后,將空壓機啟動勵磁柜更換為國產,配件價格為1.7 萬元,且包含人工安裝費用。由此可見,在變頻軟啟動系統改造完成后,全年能夠降低47.3 萬元的電能費用、148.9 萬元氮氣費用和5.2 萬元的配件費用,企業生產成本大幅降低。

5 結語

針對某冶金企業空壓機電機啟動系統目前存在的問題進行分析,并提出解決方案。利用MATLAB/Simulink 軟件對變頻軟啟動系統進行模擬仿真,結果表明,在變頻軟啟動系統驅動下,電機運行響應速度快,調整時轉速超調量小,符合空壓機應用需求。將變頻軟啟動系統應用于某冶金企業空壓機啟動系統中,對改造前后空壓機運行情況以及企業生產情況進行對比發現,在變頻軟啟動系統改造完成后,企業生產成本大幅降低。

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