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機油泵泄壓閥卡滯故障分析及解決

2023-03-03 01:12李貴壹LiGuiyi
北京汽車 2023年1期
關鍵詞:機油泵壓閥閥體

李貴壹Li Guiyi

機油泵泄壓閥卡滯故障分析及解決

李貴壹
Li Guiyi

(北京汽車研究總院有限公司,北京 101300)

介紹汽車發動機機油泵泄壓閥卡滯問題的故障分析過程及解決方案。對泄壓閥彈簧彈力、初始作動壓力、初開壓力和全開壓力進行設計計算,對量產品泄壓閥的結構和設計參數進行對標分析,采用CAE計算分析泄油窗口的受力,找到泄壓閥卡滯問題的根本原因,制定對應的解決方案,并通過可靠性試驗驗證了方案的合理性,對機油泵泄壓閥設計防再發具有參考意義。

發動機機油壓力;機油泵;泄壓閥卡滯

機油泵是發動機潤滑系統的核心部件,主要作用是在發動機運轉過程中,將潤滑油壓送到發動機各摩擦副表面以保證其充分潤滑。發動機機油泵一般為曲軸直接或間接驅動,其容積效率受發動機轉速影響,低轉速時效率低、排量小,中高轉速時效率高、排量大。設計機油泵時為了保證發動機熱怠速油壓,在中高轉速時會出現機油泵排量過剩。為了維持系統油壓在設計范圍,避免不必要的機械損失,需在機油泵內部設計泄壓閥,將中高轉速時過剩的機油泄掉。因此,機油泵泄壓閥是維持發動機潤滑系統油壓的關鍵部件,一旦出現故障,會直接導致潤滑系統油壓下降或徹底失壓,進而使發動機摩擦副異常磨損。

某款發動機機油泵開發中出現了機油泵泄壓閥卡滯,對此進行設計分析,提出解決方案,通過試驗驗證找到問題原因和解決方案,為機油泵泄壓閥設計提供參考。

1 泄壓閥卡滯故障

在某型號發動機交變負荷耐久試驗中,停機檢查后重新啟動,無法建立機油壓力,更換機濾后,按照750 r/min倒拖10 s,發現機濾內無機油,更換同批次新機油泵,啟動發動機后油壓恢復;發動機繼續運轉96 h,停機檢查,重新啟動無法建立機油壓力,倒拖時油壓降至-7 kPa,手動敲擊機油泵泄壓閥位置3次后,油壓重新建立,但停機后再啟動油壓仍無法建立。

拆解機油泵檢查,發現機油泵泄壓閥孔有異常磨損,泄壓閥卡滯[1],如圖1所示。

圖1 泄壓閥異常磨損

分析交變負荷耐久試驗數據發現系統油壓逐漸下降,如圖2所示。

圖2 交變負荷耐久試驗機油泵油壓、油溫變化

2 故障分析

2.1 排查范圍

采用魚骨圖確定重點排查范圍,逐一排查機油泵泄壓閥卡滯相關項目,明確各風險項,如圖3所示。

通過魚骨圖中人、機、料、法、環排查確定以下方向:(1)設計排查,泄壓閥、泄壓閥彈簧、泄壓閥安裝孔、泄壓閥彈簧座、泄油孔設計方案和設計參數的合理性;(2)質量排查,泄壓閥粗糙度、泄壓閥頂部過渡圓角、泄壓閥彈簧垂直度、泵殼硬度、泄壓閥孔粗糙度是否符合設計要求。

圖3 魚骨圖確定排查范圍

2.2 故障件測量

故障件經過測量后,發現如下問題:

(1)彈簧設計長度短,泄壓閥安裝后與彈簧頂部有1.3 mm間隙,無預緊力,這使泄壓閥工作壓力范圍大、作動頻繁、易磨損,如圖4、圖5所示;

圖4 泄壓閥與彈簧配合

圖5 故障件泄壓閥作動壓力區間

(2)泄壓閥彈簧長徑比大于2.6,彈簧失穩,彈簧在壓縮過程中可能出現徑向彎曲,導致閥體單側受力過大;

(3)彈簧傾斜度實測值為3°~5°(標準要求小于2°),導致柱塞上下運動過程中受力不均,單側受力較大。

2.3 對標分析

將故障件與其他量產機油泵進行對標測量和計算分析,發現如下問題:

(1)故障件泄壓閥頂部無倒角,對標件頂部有倒角,可有效避免泄壓閥上下運動時頂部與泄油孔內邊緣卡滯;

(2)故障件泄壓閥彈簧沒有導向機構,對標件泄壓閥彈簧有導向結構,可以保證彈簧長徑比小于2.6,避免工作時彈簧發生徑向彎曲。

2.4 受力分析

對機油泵泄壓閥進行CAE分析,計算鼻梁區受力情況,如圖6所示。

圖6 泄壓閥結構和受力示意

結果顯示,柱塞直徑為15 mm時,泄油窗口面積偏小,導致鼻梁區閥體與閥孔內壁所受的垂直力達到30 N,根據設計經驗,鼻梁區所受垂直力應小于10 N,由此可知此時受力明顯偏大。

針對機油泵泄壓閥孔、泄壓閥和泄壓閥彈簧進行了故障件測量、對標分析和受力計算,分析結果見表1。

表1 故障件分析結果

2.5 原因確定

通過排查分析確定機油泵泄壓閥卡滯故障原因為:(1)泄壓閥長徑比偏小,泄壓閥在泄油窗口處導向長度短,在孔內上下移動時側向擺動量偏大,易發生閥頂部與泄油窗口邊緣碰撞,造成內腔臺階;(2)頂部無倒角設計,閥體上行時因閥體擺動,易發生閥頂部與泄油窗口邊緣碰撞,造成內腔臺階;(3)泄壓閥彈簧無預緊力,泄壓閥可以在閥內自由移動,在油壓未達到泄壓閥初開壓力的情況下,閥體在初開行程范圍內做高頻上下移動,因閥體硬度遠高于閥孔硬度,造成閥孔異常磨損,孔徑變大后泄壓閥體和孔之間的油膜無法維持,喪失密封能力;(4)彈簧垂直度過大,易使閥體側向擺動偏向一側,造成單側閥孔磨損;(5)泄油窗口面積偏小,導致鼻梁區所受垂直力較大,易造成閥孔磨損;(6)泄壓閥彈簧垂直度不合格,長徑比超過2.6,處于失穩狀態,彈簧失穩有增加泄壓閥側向擺動量的風險。

3 優化改進

根據前文確定的泄壓閥卡滯原因制定改進措施,具體見表2。

表2 泄壓閥改進措施

續表2

泄壓閥結構變更前、后結構對比如圖7所示。

泄壓閥結構變更后作動壓力區間如圖8所示。

改進后,泄壓閥作動壓力范圍明顯降低,大幅度減少了泄壓閥的作動次數,降低了泄壓閥孔內壁疲勞磨損的風險。

圖8 改進件泄壓閥作動壓力區間

泄壓閥結構變更后泄油窗口處受力如圖9所示。

圖9 改進件泄壓閥泄油口受力示意

改進后,泄油窗口面積增加,鼻梁區閥體與閥孔內壁所受的垂直力由30 N降為6 N,降低了80%,有利于改善閥孔磨損。

4 試驗驗證

通過發動機交變負荷耐久試驗驗證改進方案的有效性,試驗運行800 h,試驗過程中油壓未見異常下降,如圖10所示,機油泵泄壓閥孔未見異常磨損,如圖11所示。

圖10 交變負荷耐久試驗機油泵油壓、油溫變化(改進后)

圖11 交變負荷耐久試驗后泄壓閥孔(改進后)

5 結 論

對機油泵泄壓閥卡滯問題進行分析和解決,得到影響機油泵卡滯的關鍵因素:

(1)泄壓閥長徑比影響泄壓閥在閥孔內的擺動量,長徑比越小擺動量越大,建議長徑比大于1.5;

(2)泄壓閥頂部應有倒角或圓角結構,以避免頂部因擺動與泄油窗口上邊緣發生碰撞;

(3)泄壓閥泄油窗口面積影響鼻梁區受力,正常工作狀態下鼻梁區受力應小于10 N;

(4)泄油窗口的高度對泄壓閥擺動有影響,高度越大,閥體擺動量越大,在保證泄油面積的情況下應盡量降低泄油高度;

(5)泄壓閥彈簧應設計有預緊力,通過計算使泄壓閥的初始作動壓力處在泄壓閥工作壓力區間內;

(6)泄壓閥彈簧的垂直度應控制在2°以內,并計算彈簧的穩定性,如果彈簧不穩定,則在泄壓閥孔和底座上增加彈簧導向結構。

[1]呂啟菊,梁雙青,林衛,等.機油壓力報警燈常亮故障排查及解決[J].時代汽車,2022(16):158-160.

2022-10-24

1002-4581(2023)01-0042-05

U464.137+.1

A

10.14175/j.issn.1002-4581.2023.01.010

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