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干氣低分氣裝置腐蝕原因分析

2023-10-18 06:10黃新泉
全面腐蝕控制 2023年8期
關鍵詞:分液低分干氣

黃新泉

(中國石油獨山子石化公司研究院,新疆 獨山子 833699)

0 引言

某石化公司干氣低分氣回收裝置,2015年11月建成投產。2018年3月前,裝置未發生過明顯的腐蝕泄漏問題。但隨著焦化放空氣、乙烯火炬氣的引入,發現部分設備和換熱器結垢嚴重,垢下有嚴重的腐蝕坑。2019年1月,壓縮機二級出口水冷器E-401碳鋼管束發生腐蝕泄漏,隨后連續發生腐蝕泄漏,或因腐蝕嚴重更換管束。相鄰設備、管線也發生較明顯腐蝕。本文從工藝流程、腐蝕形貌、腐蝕介質來源、原料和負荷變化情況、設備材質等幾方面對干氣低分氣腐蝕原因進行分析,并提出防護措施。

1 概述

來自加氫裂化裝置干氣脫硫和低分氣脫硫單元的干氣及低分氣,經分液罐V-401分液后,進入壓縮機K-401。壓縮機輕烴凝液經一級冷卻器E-421A/B換熱后,進入壓縮機凝液分液罐V-421A/B;出口干氣壓縮氣經二級水冷換熱器E-401換熱后,進入壓縮機干氣分液罐V-402。V-421氣相進入返回壓縮機,液相去脫丁烷塔C-403;V-402氣相去柴油吸收塔C-401,液相和V-421液相混合去脫丁烷塔C-403。這其中含水多,且有腐蝕介質的干氣和低分氣會對設備、管線造成一定的腐蝕,詳細的腐蝕流程圖如圖1所示。

圖1 干氣低分氣裝置腐蝕流程圖

由圖1可知,裝置主要流程是將脫硫后干氣(含火炬氣)壓縮,冷卻、分液后與脫硫后低分氣混合,在柴油吸收塔C-401中用冷柴油進行接觸,脫除其碳四及以上的烴類后,形成粗氫,粗氫去制氫裝置PSA單元進一步提純。富柴油再通過汽提蒸汽解吸,解吸氣返回干氣壓縮機入口,與干氣一起進行壓縮。壓縮機各級分液罐收集的輕烴進脫丁烷塔,被分離成液化氣和輕石腦油產品。圖中紅色部分是腐蝕嚴重且發生泄漏部位,黃色部分是發生明顯腐蝕減薄部位。

2 失效分析

2.1 腐蝕形貌分析

從腐蝕流程圖上看,干氣低分氣裝置腐蝕主要集中在二級水冷換熱器E-401、分液罐V-402、解吸塔進料/塔底換熱器E-402等部位。其中E-401近2年來連續發生腐蝕泄漏。做為壓縮機出口二級水冷器,E-401是利用循環水對壓縮后的干氣及火炬氣進行降溫,以便冷柴油吸收。E-401采用小浮頭式換熱器。相關設備參數如表1所示。

表1 二級水冷器E-401設備參數表

從表1可以看出,E-401管程為0Cr18Ni9不銹鋼材質,耐一定程度的酸腐蝕,但使用一年左右后管束外壁發生腐蝕泄漏,清洗后,管束外壁腐蝕宏觀形貌圖如圖2所示。

圖2 二級水冷換熱器E-401管束外壁腐蝕形貌圖

從圖2可以看出:E-401水冷器不銹鋼管束外壁腐蝕呈點狀分布,局部蝕坑深約1.0~2.0mm,點蝕坑周圍管壁光潔,部分點蝕坑已連成片,局部腐蝕減薄明顯。

2.2 腐蝕介質分析

干氣低分氣裝置進料主要是脫硫后的干氣、低分氣,在脫硫過程中,一部分易溶于水的腐蝕性介質如有H2S,CO2等已同時脫除。正常情況下,腐蝕不會太嚴重,且裝置2015年建成,2018年之前未出現明顯腐蝕問題。2021年5月后,對壓縮機入口分液罐V-401和輕烴閃蒸罐V-405冷凝水進行腐蝕介質分析,發現V-401冷凝水pH最低5.87,平均值6.77;V-405冷凝水pH最低5.82,平均值6.94,即壓縮前后干氣中存在冷凝水凝液,且冷凝水均呈弱酸性腐蝕環境。

對脫后干氣和低分氣成份分析,低分氣主要成份是H2,干氣主要成份是H2、N2、甲烷等。低分氣中含少量O2,干氣中含少量CO2,在有水分存在的情況下,具有一定的腐蝕性。原料氣中其他腐蝕性介質,如硫化物,氯離子等,由于易溶于水,不在原料氣成份分析結果內,但E-401垢樣分析發現含硫化物和氯化物。詳細分析結果如表2所示。

表2 E-401垢樣水溶性物質含量分析表

從表2垢樣水溶性物質含量分析表可以看出,殼程沉積物垢樣中含氯離子、硫酸根離子、氨氮、硫化物等腐蝕性介質,尤其是氯離子的存在,為不銹鋼管束發生點蝕提供了腐蝕環境。氯離子主要來源,是干氣和低分氣脫硫所使用的胺液為加氫裂化單元系統所用胺液,分析結果表明系統胺液含氯離子。

2.3 裝置原料和加工負荷變化分析

裝置設計干氣處理量7 0 0 0 N m3·h-1,低分氣處理量7000Nm3·h-1,干氣加工量一直維持在5000~5500Nm3·h-1,未超過設計值;低分氣加工量目前為在9000~10000Nm3·h-1,超過設計值。低分氣加工量超標的主要原因是:2020年后原油硫含量持續上升,三套加氫裝置循環氫中硫化氫濃度超標,大量廢氫進入低分氣脫硫塔C-206進行脫硫,造成脫后低分氣量增加。另外,自2020年6月回收化工瓦斯以來,火炬氣中氮氣含量明顯上升,最高氮氣含量達到63%,遠高于設計值3.82%,火炬氣回收至200萬干氣脫硫塔C-205,一方面,造成脫后干氣中氮氣含量升高,影響粗氫和輕烴收率;另一方面,造成干氣脫硫塔C-205工藝操作參數波動大,脫硫效果不佳,酸性腐蝕性介質未能及時脫除,對后續干氣低分氣裝置造成腐蝕。

2.4 設備和管道材質分析

干氣低分氣裝置主要設備有塔器3臺,容器12臺,換熱器15臺,管線116條。主要設備和管線材質以碳鋼為主,主體設備,如塔器、容器等未見嚴重腐蝕。腐蝕主要集中在低溫且含水的換熱器、分液罐、管線等部位。因此,碳鋼材質設備和管道,在工藝條件正常,即干氣低分氣中不含或含極少量水的條件下,能夠滿足裝置安全生產需求。

3 腐蝕原因及腐蝕機理

通過對上述因素進行分析,明確干氣低分氣裝置腐蝕原因是:干氣低分氣經過一級壓縮、冷卻后,干氣低分氣中的少量水分聚集,生成液態水,同時,干氣低分氣中的腐蝕性介質,如CO2、H2S、氯離子等溶于水后,對管束發生酸性水腐蝕。腐蝕機理是酸性水腐蝕(酸式)[1],腐蝕反應方程式如下:

釋放出的氫離子是強去極化劑,易在陰極奪取電子,促進陽極溶解反應使鋼鐵遭受腐蝕。其反應式為:

陽極反應:Fe→Fe2++2e;Fe2++HS-→FeS+H+

陰極反應:2H++2e→2H→H2

氯離子不會做為去極化劑直接參與腐蝕反應,但鐵腐蝕變成鐵離子后,由于氯離子更易和鐵離子結合,從而加劇腐蝕反應。不銹鋼的耐蝕作用主要依靠其表面的氧化膜,氯離子由于半徑較氧原子小,很容易破環這層氧化膜,表現為氯離子對不銹鋼的點蝕坑或不銹鋼的應力腐蝕開裂。因此,含氯離子的酸性水對不銹鋼腐蝕表現強烈,即便在不銹鋼表面,也易形成氯離子的點蝕,甚至均勻腐蝕。

4 結論和防護建議

(1)干氣低分氣裝置腐蝕主要集中在介質含水且低溫部位。具體是在壓縮機分液罐,冷卻器,進料預熱器,塔底再沸器,塔頂換熱器等處。腐蝕原因是干氣低分氣中的腐蝕性介質,如氯離子、H2S、CO2等遇水溶解,形成酸性水,對設備和管線造成不同程度的腐蝕,氯離子的存在加劇了酸性水的腐蝕,即便E-401管束升級為0Cr18Ni9不銹鋼材質,在這樣的腐蝕環境下也僅能使用半年左右。除了干氣低分氣自帶少量水分,解析塔等塔器加熱需要引入蒸汽,也會帶來水分,造成解吸塔進料/塔底換熱器E-402等設備腐蝕泄漏;裝置腐蝕范圍廣,腐蝕程度深,同時,超聲波測厚和渦流掃查無法全覆蓋裝置易腐蝕部位,極易發生腐蝕泄漏風險;

(2)要從根本上改善干氣低分氣裝置的腐蝕環境,必須從源頭上盡可能減少水分和腐蝕性介質的進入。一方面,開好干氣脫硫塔,減少脫硫后干氣中的腐蝕性介質;另一方面,管控好壓縮機前過濾器、聚結器、分液罐的操作運行,控制進壓縮機前干氣中的含水量。必要時,增設高效聚結器,有效脫除干氣中的水分,脫除水分的同時,因腐蝕性介質易溶于水,也可脫除腐蝕性介質,從而控制腐蝕的發生。

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