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帶式輸送機清煤裝置應用研究

2024-01-04 11:54武恩光
機械管理開發 2023年11期
關鍵詞:煤泥輸送帶帶式

武恩光

(山西汾西礦業集團高陽煤礦, 山西 孝義 032306)

0 引言

帶式輸送機具有運輸覆蓋范圍廣、運載量大、可靠性強等優點,在工礦企業中應用較為廣泛[1]。但是由于煤礦運輸環境惡劣,當托輥位置偏移、結構彎曲等或者輸送帶黏附異物等時也會導致輸送帶出現偏移,造成運輸物料撒出;輸送機頻繁啟動導致輸送帶變形、負載大導致打滑等情況,黏附異物是帶式輸送機使用期間常見問題[2-5]。煤礦井下帶式輸送機輸送帶類型主要為PVC、ST 以及PVG,當輸送帶上黏附煤料時容易導致打滑、跑偏等故障,采用清煤裝置及時清理輸送帶上異物,對提高帶式輸送機運行可靠性及穩定性有顯著促進意義。井下現階段常用的清煤裝置多為刮煤板式,此種清煤方式結構較為簡單,但是存在清煤不干凈、需要人工處理滾筒及輸送帶上黏附煤料等問題,增加工作人員勞動強度且清煤期間存在一定安全風險。

以山西某礦31303 運輸巷DSJ-140/250/3×450帶式輸送機為研究對象,針對運輸原煤含水量大、夾矸多等導致輸送帶黏附煤量大、清理困難等問題,構建一種清煤裝置并進行工程應用,提高了帶式輸送機運行可靠性。

1 工程概況

山西某礦31303 綜采工作面位于3 盤區北側,采面東部為F13 斷層保護煤柱、西側為13 號煤運輸大巷、北側為回采完畢的31301 采空區內、南側為圈定的31305 采面(未回采)。31303 綜采工作面設計推進長度為2 980 m、斜長為315 m,開采的13 號煤層賦存穩定,厚度均值4.8 m、傾角2°,煤層結構較為復雜,含2~5 層泥巖、碳質泥巖夾矸,遇水容易崩解變形。31303 綜采工作面回采范圍內水文地質條件較為復雜,頂板有多層裂隙水含水層,回采巷道掘進期間采用超前鉆孔進行疏排,實現了頂板裂隙水疏排,預計采面正?;夭善陂g頂板仍存在一定程度淋水情況,但是淋水量整體較小,不會影響煤炭正?;夭?。

31303 運輸巷鋪設有DSJ-140/250/3×450 帶式輸送機,具體帶式輸送機技術參數見表1。由于回采期間頂板有一定淋水情況,同時采用高壓噴霧方式進行降塵,帶式輸送機運輸的煤炭中含水率較高,夾矸遇水崩解后產生較多煤泥,導致帶式輸送機上黏附煤量較多,現場使用期間帶式輸送機曾多次出現跑偏、打滑等故障,給采面正?;夭蓭硪欢ㄖ萍s。

表1 帶式輸送機技術參數

由于運輸巷帶式輸送機運輸的原煤煤泥含量大、含水率較高等,導致帶式輸送機在使用期間輸送帶出現較為嚴重的粘煤情況。帶式輸送機傳統的清煤器清理效果較差,引起卸載滾筒位置黏附大量煤泥,同時部分煤泥隨輸送帶從機頭拉至機尾,從而形成“回頭煤”,導致運輸巷內撒煤嚴重,增大巷道內煤泥清理工作量,同時若煤泥黏附在滾筒、托輥上容易導致輸送帶跑偏甚至滾筒位置打滑。

2 帶式輸送機清煤裝置應用分析

為解決運輸巷內帶式輸送機黏附煤泥帶來的跑偏、撒煤以及撕裂等問題,礦井相關人員經過技術研討,提出在31303 運輸巷DSJ-140/250/3×450 帶式輸送機機頭位置安裝液壓清煤器,在機尾位置安裝雙向螺桿清煤器,提高輸送帶上黏附煤料清理效果,提高帶式輸送機運行安全保障能力及可靠性。

2.1 清煤裝置結構

2.1.1 機頭液壓清煤器

2.1.1.1 液壓清煤器結構

在DSJ-140/250/3×450 帶式輸送機機頭位置安裝的清煤裝置結構組成如圖1 所示,主要組成單元包括液壓千斤頂、清煤器以及連接板等。

圖1 液壓清煤器結構示意圖

清煤器主要包括清煤皮帶、夾板(由寬0.3 m、長1.2 m 鋼板制作),夾板中間布置清煤皮帶,夾板固定到連接板上;采用的液壓千斤頂頂進行程為500~1500 mm、直徑800 mm,每個清煤器均配備2個液壓千斤頂,千斤頂與連接板連接。連接板寬度10mm、長度1 500 mm,連接板一端用螺栓與帶式輸送機機頭大架連接,輸送帶兩側連接板間按照400 mm 間距布置清煤器。

2.1.1.2 液壓清煤裝置清煤方式分析

液壓清煤裝置布置在機頭1 500 mm 位置,將2個千斤頂分別布置在帶式輸送機兩側,在千斤頂上均安裝連接板,連接板另一端用螺栓固定到機頭大架上;在連接板上間隔400 mm 布置2 個清煤器。

液壓清煤器安裝完成后,通過液壓千斤頂控制清煤器與輸送帶間接觸程度,清煤器夾板上的清煤皮帶與輸送帶接觸,實現清煤目的,同時可減少清煤期間對輸送帶的磨損。

2.1.2 機尾雙向螺桿清煤器

2.1.2.1 雙向螺桿清煤器結構

在DSJ-140/250/3×450 帶式輸送機機尾安裝的雙向螺桿清煤器結構如圖2 所示,主要組成包括傳動帶、傳動輪、滑竿、雙向螺桿、V 型導向塊及清煤刷等。

圖2 雙向螺桿清煤器結構示意圖

傳動輪分為從動輪(Φ200mm)、主動輪(Φ150mm),主動輪在機尾轉向滾筒軸承一端,從動輪在雙向螺桿另一端,從動輪及主動輪間布置傳動帶?;瑮U布置在距尾滾筒300 mm 位置,滑竿上布置清煤刷,清煤刷可沿著滑桿移動;清煤刷一端與尾滾筒接觸,另一端與V 型導向塊連接。雙向螺桿布置在距離尾滾筒500 mm 位置,并通過從動輪帶動雙向螺桿轉動,雙向螺桿轉動后清煤刷轉動及位置移動,達到清煤目的。

2.1.2.2 雙向螺桿清煤器清煤方式分析

帶式輸送機運轉時,尾滾筒帶動主動輪運轉,主動輪通過傳動帶、從動輪帶動雙向螺桿轉動;轉動的雙向螺桿帶動清煤刷轉動以及移動位置,清煤刷從滾筒一側移動到另一側,從而實現尾滾筒清煤目的。當清煤刷移動到雙向螺桿邊緣時,通過V 型導向塊將清煤刷一端過渡到雙向螺桿另一側,清煤刷反向移動,實現周而復始清煤。

2.2 應用效果分析

在31303 運輸巷DSJ-140/250/3×450 帶式輸送機機頭、機尾分別安裝液壓清煤器、雙向螺桿清煤器,安裝完成并調速后清煤裝置即可平穩運行。清煤裝置安裝使用期間均平穩運行,現場應用后可明顯提升帶式輸送機運行可靠性,降低帶式輸送機拉“回頭煤”、輸送帶及滾筒上黏附煤泥量大等引起的跑偏、打滑、撒煤等故障發生率。

在未使用清煤裝置前,帶式輸送機拉“回頭煤”情況嚴重,每班需要安排5~6 個工人專門清理、外運,勞動強度高。使用清潔裝置之后,不需要安排專人清理回煤,輸送帶回煤清掃率超過85%,有效降低了托輥由于回煤堵轉、回煤清理等安全風險影響,并減少了工人勞動強度。同時帶式輸送機跑偏、打滑故障發生率降幅超過75%、維護及維修費用減少超過25 萬元,為31303 工作面原煤高效運輸創造了良好條件。

3 結語

結合31303 綜采工作面現場情況,由于運輸巷內鋪設的DSJ-140/250/3×450 帶式輸送機運輸距離長以及運輸負載大,為此提出在機頭及機尾位置分別安裝液壓清煤器、雙向螺桿清煤器,采用的清煤裝置結構相對簡單且不需要添加額外的動力設備,即可實現輸送帶、滾筒清煤工作?,F場應用后,清煤裝置運行平穩,可顯著降低輸送帶跑偏、撒煤、打滑等發生率,對提升帶式輸送機運行可靠性、降低維修及維護成本方面表現出顯著優勢。

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