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城市軌道交通鋼軌電位異常問題研究

2024-01-08 07:45許四喜李國玉王凱建
電氣化鐵道 2023年6期
關鍵詞:正線雜散導通

許四喜,李國玉,王凱建,劉 煒

0 引言

城市軌道交通直流牽引供電系統直流側為懸浮不接地系統,作為回流主導體的鋼軌對地絕緣。但目前國內已開通的地鐵線路多存在較嚴重的鋼軌電位問題。

據某地鐵公司統計數據,其全線鋼軌電位限制器(OVPD)曾在6 h的監測時間內動作次數達349次,其中Ⅰ段動作125次,Ⅱ段動作224次,Ⅱ段動作總數高于Ⅰ段,甚至出現多次6站及以上車站鋼軌電位限制器同時動作的情況。鋼軌電位和雜散電流問題不僅存在于正線,線路正常運營時,車輛段和停車場(下文簡稱段場)內無列車行駛,但段場內的OVPD依然動作頻繁。OVPD閉合時,極大地增加注入地中的雜散電流。

為盡量減少雜散電流并縮小雜散電流影響范圍,軌道上設置絕緣接頭,將正線軌道與段場軌道隔離。文獻[1]通過建立OVPD和段場等效電路通用模型,提出計及回流設備行為過程的直流牽引供電計算方法,并以某地鐵工程為例分析正線與段場之間的相互影響,段場單向導通裝置的設置無法避免正線與段場間的相互影響,段場鋼軌直接接地更易惡化正線鋼軌電位問題,因此提出了鋼軌正線與段場鋼軌電位的影響機理。單向導通裝置導通,鋼軌能夠正?;亓鱗2-3]。但是實際運營過程中,即使段場沒有列車通過,單導仍會導通,段場鋼軌與正線鋼軌實現電氣連接。文獻[4]通過對一行鋼軌的單導電流與鋼軌電位進行測試,結果顯示,單導正向導通時能夠為正線的雜散電流提供路徑,反向導通時可將正線的牽引回流引入段場,從而給段場帶來鋼軌電位和雜散電流問題。文獻[5-6]通過測試研究了正線電流入侵和流出段場的現象,嚴重時雜散電流達到800 A左右,車輛段、停車場產生的雜散電流較為嚴重,對雜散電流的防護產生不利影響。針對該現象,文獻[7]通過實測和仿真研究了單向導通裝置的反向導通機理,認為晶閘管兩端電壓達到8 V左右時,單向導通裝置會反向導通,正線電流會入侵段場,抬升正線的軌電位,但是該結論并未得到實測數據的有力支撐。文獻[8]對流經車輛段單導的電流、軌地電位、土壤電位梯度等相關參數進行了現場測試,重點從鋼軌電位的角度分析了車輛段雜散電流產生的原因和分布規律,設計了車輛段雜散電流監測系統。文獻[9]搭建了城市軌道交通牽引供電系統仿真模型,分析了單導對城市軌道交通雜散電流防護的不利影響,但仿真模型中并未考慮上、下行聯絡線,忽略了兩行單導的相互影響。文獻[10]針對合肥軌道交通線路車輛段、停車場出現的鋼軌電位異常升高現象進行分析和現場實測,測試結果表明,當前單向導通裝置的設置會導致段場鋼軌電位與雜散電流受正線運行干擾,出現鋼軌電位與雜散電流異常升高的現象,進而導致段場鋼軌電位限制裝置頻繁動作。

本文以在某地鐵停車場及正線部分開展的實測為基礎,對停車場咽喉區上下行單導電壓、電流進行測量,同時對停車場附近正線3個車站同步測量饋線電流、鋼軌電位以及OVPD電流;分析單向導通裝置中二極管環節對段場的影響,建立綜合考慮正線與段場的回流仿真系統,研究鋼軌電位的傳播機制。

1 測試方案

為分析咽喉區單向導通裝置對段場及正線鋼軌電位的影響,在某地鐵停車場以及正線進行試驗,根據試驗結果進行分析。試驗檢測內容如表1所示。

表1 試驗檢測內容

選取線路正常運營時間段進行測試。在停車場附近區間內選取3個車站對OVPD接地支路電流、饋線電流以及鋼軌電位進行同步測試。測試原理如圖1所示。段場咽喉區單向導通裝置測試原理及參考方向如圖2所示。

圖1 車站測試示意圖

圖2 段場咽喉區單向導通裝置測試原理

單向導通裝置電流、鋼軌電位限制裝置電流以及饋線電流使用多個霍爾電流傳感器進行測量。開環霍爾電流傳感器套在單向導通裝置、OVPD以及饋線對應直流電纜上;用數據線將傳感器連接至數據采集機箱,并將數據采集機箱連接至電腦并布置在絕緣板上。

鋼軌電位信息通過DVL2000電壓傳感器同步測量,將電壓傳感器的兩線夾分別夾至OVPD的負母排和地母排,可測得鋼軌電位。

同一個車站內多個信號采用NI設備進行同步采集測量,不同車站間多個信號所內采用網絡對時進行同步,保證停車場和3個車站的電壓、電流信號同步監測。監測時間不小于24 h。

2 測試結果分析

2.1 單向導通裝置工作狀態

通過同步檢測某地鐵停車場咽喉區單向導通裝置的對地電壓、正線側對庫內側的電壓差以及單向導通裝置流過電流,從而判斷單向導通裝置在全天的工作狀態。統計結果如表2所示,單向導通裝置的上下行二極管同時導通了2 742次,全天導通的時間占比達到79.66%;其余時間上行二極管和晶閘管均不導通。

表2 單向導通裝置工作情況統計

停車場咽喉區單向導通裝置晶閘管以光電信號和電壓信號作為觸發信號。測試期間,單向導通裝置晶閘管支路始終未導通,結合試驗數據推測原因是由于電壓未達到觸發電壓或無車通過。

由于單向導通裝置導通時的電壓電流情況類似,故選取8:37:37和8:52:00兩個動作時刻進行單向導通裝置對段場與正線鋼軌電位的影響分析。

2.2 單導對段場與正線鋼軌電位的影響測試分析

本次段場試驗同步檢測到該停車場OVPD在測試期間于8:37:37發生Ⅰ段動作,此時咽喉區單向導通裝置位置正線對地電壓、單導裝置二極管支路電壓以及單導電流如圖3所示。結合實際情況得到停車場OVPD動作情況如表3所示。

表3 停車場庫內OVPD動作順序

在停車場庫內OVPD動作前,監測到C站的負荷波形如圖4、圖5所示,此時C站的整流機組關斷,回流路徑如圖6所示。此時上行有一列車正在由B站至C站運行且處于制動工況。

圖4 C站饋線電流

圖5 C站鋼軌電位與單導正線側對地電位

圖6 OVPD動作前回流路徑

當有列車再生制動時,導致列車所在位置處的鋼軌電位為負,同時拉低A站和B站的鋼軌電位,致使停車場單向導通裝置的二極管支路導通,使得停車場鋼軌電位接近A站鋼軌電位。

8:37:37,停車場正線側鋼軌電位達到-60 V,單向導通裝置二極管支路導通,導致停車場庫內OVPD動作,鉗制正線鋼軌電位至0附近,大量電流經二極管回路流回正線。

8:37:42,OVPD實現復歸,正線鋼軌電位又為負,但是此時OVPD斷開,二極管雖然導通,但是流向正線的電流很小,幾乎為0。

此外,停車場OVPD在測試期間于8:52:28發生Ⅰ段動作,同步測得的咽喉區單向導通裝置位置正線對地電壓、單導裝置二極管支路電壓以及單導電流如圖7所示。結合SCADA數據得到停車場及正線A站動作情況如表4所示。

圖7 單向導通裝置電壓電流情況

表4 OVPD動作順序

8:52:34,停車場OVPD分閘,產生了-198 V的操作過電壓,如圖8所示。分斷電流達到-155 A,產生了明顯的電弧過程且在電流過零時過電壓峰值達到-198 V,導致鄰近正線A站OVPD動作。

圖8 復歸操作過電壓

3 綜合考慮正線和段場回流系統仿真

3.1 回流系統建模

對城市軌道交通回流系統進行簡化與假設,選取“鋼軌—大地”兩層回流結構,建立城市軌道交通回流系統分布參數等效電路模型。模型中設置3個牽引變電所(A、B、C站)及一個停車場,采用雙邊供電方式,停車場末端設置單向導通裝置及OVPD,機車采用電流源模擬。模型中假設:回流系統參數均勻分布;負荷電流是1個恒定直流;饋電線路阻抗忽略不計。簡化后的回流系統等效電路模型如圖9所示。圖中:接觸網縱向電阻為Rr;鋼軌縱向電阻和鋼軌電感分別為R1、L1;正線鋼軌對地過渡電阻和鋼軌對地電容分別為R2、C2;K為OVPD接觸器。

圖9 基于分布參數的回流系統等效模型

3.2 OVPD動作仿真

該地鐵線路8:52:45時刻A站、B站、C站的負荷過程如圖10所示。在仿真模型中設定:線路長度為30 km,接觸網電壓結合現場實測3個所的牽引網壓,根據負荷電流決定機車取流。

圖10 8:52:45多所負荷過程

等值電路設定參數如表5所示。停車場OVPDⅠ段分閘,改變了回流系統等值電路結構,電路發生振蕩,產生分閘過電壓。對停車場庫內OVPD分閘過程進行暫態仿真,如圖11所示。

圖11 停車場OVPD分閘操作過電壓

表5 仿真參數設置

統計停車場庫內OVPD動作128次,A站OVPD動作3次,仿真結果表明圖12中0.03 s停車場分閘操作過電壓傳遞至A站仿真鋼軌電位為-200 V,流過單向導通裝置的電流為150 A時與圖8中的實測過電壓結果一致,表明仿真結果和現場測試情況基本符合。

圖12 A站鋼軌電位

段場咽喉區設置有單向導通裝置,當其正線一側的鋼軌電位為負時,二極管環節導通;當正線一側鋼軌電位為正時,正線一側與段場側的電位差易導致晶閘管消弧環節觸發。而上、下行單導裝置的晶閘管觸發不同步,易形成環流。

如果正線和段場的鋼軌導通,由于段場內OVPD的Ⅰ段整定值為60 V帶延時,受正線鋼軌電位影響,段場OVPD動作頻繁。

4 鋼軌電位抑制措施

從鋼軌電位問題發生的機理出發,降低鋼軌縱向電阻是抑制鋼軌電位最行之有效的辦法。國內新建線路鋼軌縱向電阻范圍大致為32~38 mΩ/km,均值分布范圍為34.324~36.309 mΩ/km,而在國內香港地區和國外某些地區同類型鋼軌縱向電阻值(無磨耗20 ℃)均未超過30 mΩ/km。因此,應制定嚴格的鋼軌電阻電氣參數標準,以應對愈發嚴重的鋼軌電位問題。

正線鋼軌對地過渡電阻存在薄弱環節,導致鋼軌電位的分布不均勻,鋼軌對地絕緣差的區段鋼軌電位被鉗制,較遠的區段鋼軌電位升高或降低將更為嚴重,應重視鋼軌對地絕緣缺陷的高效診斷,提高問題區段鋼軌對地過渡電阻。

由鋼軌電位從正線到段場的傳播機理來看,阻斷正線和段場鋼軌的電氣連接是降低鋼軌電位相互影響的有效措施。另外,針對OVPD截流過電壓的抑制,可以采用并聯吸收電阻、吸收電容等方法抑制過電壓過程。

5 結論

針對單向導通裝置對段場與正線鋼軌電位的影響,進行了三站一停車場同步測試試驗。在正常運行期間,同步測量了停車場單向導通裝置兩端電壓、正線側電壓以及電流,同步測量了鄰近3個正線車站饋線電流、鋼軌電位以及OVPD電流,并根據實際測試結果搭建了綜合考慮正線和段場的回流系統仿真模型。對測試結果及仿真結果進行分析,得到以下結論:

(1)由于單向導通裝置的二極管的不可控性,正線鋼軌電位影響停車場鋼軌電位導致停車場內OVPD合閘,合閘后大量雜散電流涌入停車場,停車場成為雜散電流匯集的池塘。

(2)段場咽喉區設置單向導通裝置,當其正線一側的鋼軌電位為負時,觸發二極管環節導通;當正線一側鋼軌電位過高時,正線一側與段場側的電位差易導致晶閘管消弧環節觸發。當引入列車位置信號的光電信號觸發時,雖然可以避免晶閘管消弧環節的觸發,但無法避免二極管支路導通的情況。當單向導通裝置導通后,正線和段場的鋼軌電位保持一致,由于段場內OVPD的Ⅰ段整定值為60 V帶延時,受正線鋼軌電位影響,段場OVPD動作頻繁,動作后的復歸產生操作過電壓,反復沖擊正線,導致正線較多車站的OVPD Ⅱ段動作。

(3)正線和段場之間應采用鋼軌智能導通裝置,阻斷正線和段場鋼軌的電氣導通,避免正線和段場之間鋼軌電位和雜散電流的相互影響。

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