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三軸攪拌樁優化施工參數的研究及應用

2024-01-11 11:01袁偉力
水科學與工程技術 2023年6期
關鍵詞:試樁成樁樁體

袁偉力

(佛山市禪城區盈浩排水建設管養有限公司,廣東 佛山 528000)

三軸攪拌樁作為一項施工新技術,是軟基處理和基坑支護的一種有效形式。而采用三軸攪拌樁作為防洪土堤的防滲帷幕,目前在國內尚不多見,也沒有相關成熟的施工技術規范指引。 按照設計建議參數,施工不順暢,成樁時間長,成樁質量差,水泥摻量與設計值差別大。根據工程地質條件,結合現場試樁情況研究確定最佳施工參數,從而提高三軸攪拌樁的成樁質量和成樁效率,可為類似工程提供參考借鑒。

1 工程概況

羅格圍堤位于佛山市禪城區南莊鎮北部, 堤防級別為3 級,堤線總長29.2 km,圍內面積約38 km2,設計防洪標準為50 年一遇洪水, 全線均有村民住宅。2022 年6 月22 日上午9:00 許洪水期間,外江洪水位為5.6 m 時, 羅格圍堤南線8+050 樁號堤后的利南涌發現兩處管涌險情。因此,該堤段被列入重大安全隱患點,需盡快進行加固以消除安全隱患。

羅格圍堤(南線7+560~8+260)堤基地質結構為多層結構(Ⅲ),全段均為由淤泥質土、中砂、粉質黏土、中粗砂、 基巖組成的復雜結構。通過對險情隱患堤段堤基調查,根據工程堤基地質條件分類、工程地質問題及現狀分析,決定對羅格圍堤(南線7+560~8+260)采取防滲固堤工程措施。設計采用樁徑Φ850@600 mm三軸攪拌樁,樁長17~26 m,共計581 組。設計提供參考參數為:四攪兩噴;水灰比0.45~0.55;下鉆及提升速度≤0.6 m/min,水泥摻入量≥15%。

2 設定試樁目標值

三軸攪拌樁施工前應進行試樁, 以確定水泥摻量、水灰比、成樁工藝及施工參數等。通過仔細查閱三軸攪拌樁施工的相關資料, 結合設計建議參數及單軸攪拌樁相關經驗數據,確定本次試樁目標值為:

(1)成樁時間由設計建議工藝參數施工的6.7min/m降至4.5 min/m。

(2)樁體水泥摻入量控制為(15.5±0.5)%。

(3)樁體28d 抗壓強度不小于1.2 MPa。

3 提出參數工藝方案并確定最佳參數工藝方案

3.1 試樁主要設備

試樁主要設備如表1。

表1 試樁主要設備

3.2 提出參數工藝方案

經審閱施工圖紙、 工程地質勘察報告及查看現場環境條件等, 對可能影響三軸攪拌樁施工參數的因素進行調查、分析,并查閱有關三軸攪拌樁施工技術資料,召開專家會議,集思廣益,進行要素分析整理。提出可供選擇的意見、觀點,加以歸納、匯總,提出以下參數工藝方案,如表2。

表2 參數工藝方案對比

3.3 確定最佳參數工藝方案

針對5 個工藝參數方案, 先計算各個方案的單組樁長的施工造價,然后逐個通過現場試驗,得出不同參數下的成樁數據,如表3~表4。再通過相互比較取得最優方案。

表3 參數工藝方案造價對比 單位:元

表4 參數工藝方案試驗數據對比

通過造價分析及現場試驗的數據的對比, 選取方案4 為最佳方案,即四攪兩噴;水灰比1.3;下鉆:下鉆速度≤1.0 m/min,噴漿壓力0.8~1.2 MPa,攪拌速度45 轉/min;提升: 提升速度≤0.8 m/min,噴漿壓力1.0 ~1.2 MPa,攪拌速度45 轉/min 為三軸攪拌樁最佳施工參數。

4 制定施工對策

(1) 施工準備。 對施工人員做技術交底。場地平整, 樁機應平穩、平正,用時不大于2 d。用經緯儀或線錘進行觀測,確保鉆機的垂直度。

(2) 漿液制備及注入。 對拌漿人員做好技術交底,保證漿液符合要求。水灰比控制在1.3 左右,水泥摻量不小于15%,注漿壓力為0.8~1.2 MPa?,F場配備電腦計量自動攪拌系統和散裝水泥罐, 以確保漿液穩定, 注漿時通過2 臺注漿泵2 條管路同Y 型接頭在H 口進行混合。

(3)下鉆、提升及攪拌。嚴格控制樁機下沉和提升速度。下鉆速度≤1.0 m/min,提升速度≤0.8 m/min,在樁底部分重復攪拌注漿。要求均勻、連續注入拌制好的水泥漿液,鉆桿提升完畢時,水泥漿液全部注完。

(4)樁體檢測。保證檢測樁體齡期不小于28 d。設計28 d 抗壓強度代表值≥1.2 MPa。嚴格采用鉆芯法進行檢測。

5 施工控制要點

5.1 漿液制備及漿液注入

施工現場配備電腦計量的自動攪拌系統和散裝水泥罐,以確保漿液的穩定。每桶拌漿為:600 kg水泥+780 kg 水(水灰比以1∶3 控制)。水泥摻量不小于15%, 即每米被攪拌土體中水泥摻入量至少為450 kg。

式中M 為單組樁水泥用量 (t);S 為單組樁截面積,取1.5 m2;P 為被攪拌土體密度, 中粗砂天然密度取2.0 g/cm3;H 為 有 效 樁 長 (m) ;I 為 水 泥 摻 入 量,取15%。

水泥漿配制好后,停滯時間不得超過2 h,因故擱置超過2 h 以上的拌制漿液,應作廢漿處理,嚴禁再用。搭接施工的相鄰攪拌樁施工間隔不得超過12 h。注漿時通過2 臺注漿泵2 條管路同Y 型接頭在H口進行混合,注漿壓力為0.8~1.2 MPa。

5.2 下鉆、提升及攪拌

三軸攪拌樁施工時, 下鉆和提升過程中均為注漿攪拌,攪拌速度為45 轉/min,同時嚴格控制下沉和提升速度:下鉆速度≤1.0 m/min,提升速度≤0.8 m/min,在樁底部分宜重復攪拌注漿。

按照三軸攪拌樁的施工工藝,在下鉆時,注漿的水泥用量占總數的60%~70%, 而提升時為40%~30%。要求均勻、連續注入拌制好的水泥漿液,鉆桿提升完畢時,設計水泥漿液全部注完。三軸攪拌樁采用跳幅施工,施工順序如圖1。

圖1 三軸攪拌樁施工順序

6 效果檢查

按照最佳施工參數在施工現場進行6 組試樁試驗,試樁結束后,統計最佳施工參數試樁后的試驗數據如表5。

表5 最佳施工參數

由表5 可知,采用最佳工藝參數施工后,成樁時間由設計建議的6.7 min/m 降至4.4 min/m,超出4.5 min/m的預定目標,成樁效率提高34.3%,樁體水泥摻入量為15.3%,樁體28 d 抗壓強度大于1.2 MPa,效果良好。

7 結語

選擇適合現場地質條件的施工參數, 是決定三軸攪拌樁施工能否順利進行的關鍵。 根據不同地質情況進行施工參數優化是施工經驗及管理水平的體現。以防滲固堤工程為實例,通過試樁取得了經濟合理、 安全可靠的水泥摻合比及符合設計要求且便于現場實施的工藝參數, 從而指導本工程三軸攪拌樁大面積施工。 提高了三軸攪拌樁施工的成樁質量及施工進度,降低了材料消耗,節約了施工成本,為順利完成工程施工任務奠定了基礎, 經濟和社會效益顯著。

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