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造氣爐改造后對系統的影響

2024-01-12 01:51趙竹泳
山西化工 2023年12期
關鍵詞:水煤氣脫硫劑合成氨

趙竹泳

(山西晉豐煤化工有限公司,山西 晉城 048000)

0 引言

山西聞喜喜豐航化工有限公司合成氨裝置為兩套,1#合成氨系統生產能力8 萬t/a 合成氨,2#合成氨系統生產能力12 萬t/a 合成氨;1#合成氨系統于2019 年完成升級改造。

2#合成氨系統于2022 年9 月完成升級改造,氣化裝置將10 臺Φ2 650 常壓間歇式氣化爐改為5 臺(四開一備)Φ3 600 微正壓純氧連續氣化爐,同時配套建設一座16 000 Nm3/h 空分裝置,后系統裝置基本保持不變。

1 改造前后工藝流程對比

1.1 改造前工藝流程

改造前的2#合成氨系統工藝流程,如圖1 所示,造氣工段以原料煤、空氣、水蒸氣為原料,采用固定床間歇式制取合格半水煤氣存于氣柜。羅茨鼓風機把半水煤氣從氣柜中抽出,經一次脫硫工段將半水煤氣中硫化氫脫至0.02~0.1 g/m3以下,并經靜電除焦塔送入壓縮機一段入口。半水煤氣經壓縮機一段、二段、三段加壓到2.0 MPa 左右送往變換、脫碳工段,變換工段采用全低變工藝通過變換爐將CO 變成CO2,使CO降至1.5%~4.0%,經二次脫硫崗位脫除部分硫化物,再經脫碳工段利用NHD 液把CO2脫至1.0%以下,再經精脫硫崗位將脫碳氣含硫總量降到0.1 mg/m3送回壓縮四段進口,脫碳氣經壓縮四、五段加壓至11.5 MPa,采用“雙甲精制”在甲醇、烷化催化劑的作用下將原料氣中的φ(CO+CO2)控制在≤25×10-6以下再回壓縮六段進口,由壓縮六段加壓至31.4 MPa左右送氨合成工段。

圖1 2#合成氨系統改造前工藝流程圖

1.2 改造后工藝流程

2#合成氨系統升級改造,氣化裝置由常壓間歇式氣化爐改微正壓純氧連續氣化爐,去掉一次脫硫工段羅茨風機,同時在壓縮四段進口增加氫氮氣混合罐用于合成氨系統補充氮氣,其他裝置保持不變。改造后的合成氨工藝流程圖,如圖2 所示。

圖2 2#合成氨系統改造后工藝流程圖

空分的氧氣送至造氣工段,純氧連續氣化爐以純氧和水蒸汽為氣化劑與熾熱的碳發生化學反應,生成合格半水煤氣送一次脫硫工段,經一次脫硫工段將半水煤氣中硫化氫脫至0.02~0.1 g/m3以下,并經靜電除焦塔送入壓縮機一段入口。半水煤氣經壓縮機一段、二段、三段加壓到2.0 MPa 左右送往變換、脫碳工段,變換工段采用全低變工藝通過變換爐將CO 變成CO2,使φ(CO)降至1.5%~4.0%,經二次脫硫崗位脫除部分硫化物,再經脫碳工段利用NHD 液把CO2脫至1.0%以下,再經精脫硫崗位將脫碳氣含硫總量降到0.1 mg/m3送壓縮四段進口氫氮氣混合罐,與空分氮壓機送出的氮氣在氫氮氣混合罐混合,后經壓縮四、五段加壓至11.5 MPa,采用“雙甲精制”在甲醇、烷化催化劑的作用下將原料氣中的φ(CO+CO2)控制在≤25×10-6以下再回壓縮六段進口,由壓縮六段加壓至31.4 MPa 左右送氨合成工段。

2 氣體成份變化及對后系統的影響

根據各工段的任務不同,半水煤氣成份的變化,可能對后系統各工段造成不同程度的影響,半水煤氣成份對比,如表1 所示。

表1 半水煤氣成份對比

1)改造后有效氣體φ(CO+H2)成份比改造前增加10.2%,氮氣在NH 壓縮機四段入口加入,NH 壓縮機高壓段負荷(四段、五段、六段)加重,容易超壓;

2)改造后甲烷含量φ(CH4)比改造前增加1%,合成氨工段放空量會增大;

3)改造后φ(CO)比改造前增加9.2%,變換工段負荷加重;

4)改造后φ(CO+CO2)量比改造前增加16.9%,對系統的影響表現在以下三點:二次脫硫工段脫硫液溶解CO2量大,會對脫硫溶液再生造成影響,進而影響脫硫液吸收H2S;脫碳工段脫除CO2負荷加重;低閃氣量比改造前增加15%左右;

3 后系統各工段實際承受的影響

3.1 一脫工段

由表2 可得:

表2 改造前后一脫工段運行情況對比

1)效率:改造后,一脫工段脫硫效率80%,系統壓差4.5 kPa,硫磺回收效率97.6%,一脫工段運行狀良好;

2)物料消耗:改造前,2#系統綜合氨產量16 197 t/月,一脫工段共加脫硫劑RDS-2:120 kg/月;改造后,2#系統綜合氨產量19 800 t/月,一脫工段共加脫硫劑RDS-2:180 kg/月;脫硫劑RDS-2 消耗增加60 kg/月(約50%),折1.6 g/t NH3。

3.2 變換工段

由表3 可得:

表3 改造前后變換工段運行情況對比

1)變換進口CO 增加3 240 m3/h,(60 300×41.3%-71 800×30%=3 240),經計算變換工段改造前變換率84.1%,改造后變換率[1]88.8%,變換率增加4.7%;

2)各段觸媒溫度均在指標范圍內,出口CO 含量達標,各段噴水閥均有調整余量;

3)物料消耗方面:蒸汽用量增加2.8 t/h。

3.3 二脫工段

由表4 可得:

表4 改造前后二脫工段運行情況對比

1)改造后,二脫進口CO2增加7 995 m3/h(82 200×39.3%-89 700×27.1%=7 995),脫硫效率95.7%,硫磺回收效率97.6%,CO2含量增加對脫硫液再生和H2S吸收影響不大。

2)物料消耗方面:改造前,2# 系統綜合氨產量16 197 t,二脫工段共加堿13.05 t,脫硫劑NDC201:0.159 t,脫硫劑NDC202:1.59 t;改造后,2#系統綜合氨產量19 800 t,二脫工段共加堿18 t,脫硫劑NDC201 0.19 t,脫硫劑NDC202 1.9 t;堿耗增加150 kg/d,折0.1 kg/t NH3;脫硫劑NDC201、NDC202 消耗持平。

3.4 脫碳工段

由表5 可得:

表5 改造前后脫碳工段運行情況對比

1)脫碳進口CO2量增加7 486 m3/h,(81 200×38.2%-88 800×26.5%=7 486),循環量不變的情況下,凈化氣中φ(CO2)降低0.1%,低閃氣純度提高1.3%,脫碳工段運行狀況良好;

2)低閃氣量增加1 574 m3/h,折16.8%。

3.5 壓縮工段

由表6 可得;

表6 改造前后壓縮工段運行情況對比

1)改造后,NH 壓縮機四出壓力、六出壓力增加明顯;其中,四出壓力高是因為在四段進口加入氮氣,氣量變大;系統運行中,四出壓力時有超壓現象(≥5.4 MPa),為防止四出超壓,一入壓力由32 kPa 降至26 kPa。

2)六出壓力高是因為合成工段甲烷含量增加[2],氫回收裝置未相應擴能,為了減少放空氣浪費,控制放空氣閥位導致系統壓力升高。

4 結語

喜豐航公司2#合成氨系統氣化裝置升級改造,常壓間歇式氣化爐改為微正壓純氧連續氣化爐,后系統裝置基本保持不變(一脫拆羅茨風機除外)的情況下,各工段均能正常運行;但是,半水煤氣成份變化造成堿耗、脫硫劑耗和變換工段蒸汽耗增加明顯。

另外,氣化裝置升級改造過程中,沒有同步對合成工段氫回收裝置擴能、脫碳工段低閃氣新增回收裝置,造成經濟浪費;建議類似裝置升級改造時可以借鑒此經驗;

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