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水熱處理對V-W/Ti 脫硝催化劑性能的影響

2024-01-17 06:57岳彥偉黃力王素芹縱宇浩王虎李金珂
能源與環境 2023年6期
關鍵詞:比率孔徑表面積

岳彥偉 黃力 王素芹 縱宇浩 王虎 李金珂

(1 大唐南京環??萍加邢挢熑喂?江蘇南京 211111 2 江蘇集萃托普索先進催化技術研究所 江蘇蘇州 215132 3 江蘇集萃托普索清潔能源研發有限公司 江蘇蘇州 215132)

氮氧化物(NOx)主要來源于燃煤電廠排放的煙氣,是導致酸雨、光化學煙霧、臭氧層空洞等環境問題的重要因素之一。為實現NOx 減排,我國燃煤電廠自2010 年開始普及具備脫硝活性高、占地面積小、經濟性高等優點的選擇性催化還原(SCR)技術[1-2]。釩鈦基催化劑是目前最為成熟的工業脫硝催化劑,其活性成分為V2O5,助劑為WO3或MoO3,載體為TiO2。釩鈦基催化劑在我國燃煤電廠的保有量約100 萬m3,但催化劑仍存在脫硝活性溫度窗口窄、低溫脫硝活性低等缺點,有待進一步改進。

近年來,針對釩鈦基催化劑的性能提升,主要包括配方和工藝改進2 種技術路線。研究發現,通過向釩鈦基催化劑中引入稀土金屬[3-5]、過渡金屬[6-7]等助劑,可以有效增強催化 劑的脫硝性能。然而引入助劑元素后,必然會對催化劑制備工藝產生影響。并且助劑金屬氧化物在實際煙氣條件下的穩定性,也需要深入地考察。因此,通過調整制備工藝來改善催化劑的整體性能,是更為可行的技術手段。

水熱處理是1 種提升固體催化劑性能的技術手段,可以調變催化劑的孔結構,改善催化劑的酸性等,已在體相加氫[8]、甲醇制丙烯[9]、硫醚化[10]等催化劑上有所應用。對釩鈦基脫硝催化劑進行水熱處理,目前研究報道較少。本文對V-W/Ti 催化劑進行水熱處理,考察了水熱處理前后催化劑物理化學性質的變化,對比了不同溫度水熱處理后的催化劑的脫硝性能,旨在為工業釩鈦基脫硝催化劑的性能提升提供技術參考。

1 實驗部分

1.1 催化劑制備

稱取一定量銳鈦礦型TiO2,置于偏釩酸銨和偏鎢酸銨的水溶液中,80 ℃水浴攪拌2 h。隨后,120 ℃烘干,550 ℃煅燒2 h。

稱取1.5 g 的V-W/Ti 催化劑,置于管式爐中,通入含10 vol%水蒸氣的空氣,流量1 L/min。分別于550 ℃和750 ℃處理6 h。水熱處理后的催化劑分別命名為V-W/Ti-550、V-W/Ti-750。

1.2 催化劑表征

XRF 在日本ZSX Primus II 型X 射線熒光光譜儀上進行。XRD 在荷蘭PANalytical 公司X'Pert3 Powder 型X 射線粉末衍射儀上進行。N2吸附脫附采用美國Micromeritics 公司ASAP 2000 型比表面積測定儀進行測試。XPS 采用美國Thermo 公司K-Alpha 型X 射線光電子能譜儀進行測試。NH3-TPD 采用美國Micromeritics 公司AutoChem II 2920 全自動化學吸附儀進行測試。

1.3 催化劑評價

催化劑的脫硝性能測試使用固定床微型反應評價裝置。使用石英管反應器,裝填0.1 g 催化劑。裝置入口煙氣流量為1 L/min,入口煙氣組成包括:0.05 vol% NH3,0.05 vol% NO,5 vol% O2,N2為平衡 氣。通過美 國EMERSON 公司的MPO 3000 型煙氣分析儀,實時分析反應前后的NO、NO2和N2O 的濃度。按公式(1)計算脫硝效率η。

2 結果與討論

采用XRF 分析不同催化劑的組成,數據列于表1 中。3 種催化劑的V2O5含量均在1.50%附近,WO3含量約5.15%。數據差異不大,說明水熱處理沒有引起催化劑上活性組分V2O5和助劑WO3的流失。

表1 不同催化劑的XRF 分析數據 (wt%)

圖1 顯示了不同催化劑的XRD 圖。所有催化劑均只在2θ=25.5°、37.1°、48.3°、54.1°、55.3°、62.8°、70.3°和75.3°出現銳鈦礦型TiO2的特征衍射峰,無V2O5、WO3的特征衍射峰出現,說明金屬氧化物的負載,以及催化劑的水熱處理,沒有改變催化劑載體的晶型。此外,由圖1 還可以看出,隨著水熱處理溫度的增加,催化劑的X 射線衍射峰峰強增大。通過Debye-Scherrer 公式計算,V-W/Ti、V-W/Ti-550 和V-W/Ti-750 催 化劑的晶粒尺寸分別為15.7、16.6、43.2 nm,說明水熱處理造成了TiO2顆粒的團聚。

圖1 不同催化劑的XRD 圖

表2 中的數據為不同催化劑的孔結構分析數據。V-W/Ti催化劑的比表面積和孔容分別為73.7 m2/g 和0.36 cm3/g,孔徑為19.7 nm。經550 ℃水熱處理后,催化劑的比表面積和孔容略有降低,平均孔徑增大。提高水熱處理溫度至750 ℃,催化劑的比表面積和孔容顯著下降。V-W/Ti-750 催化劑的比表面積和孔容分別降低至25.3 m2/g 和0.21 cm3/g。圖2(a)為不同催化劑的N2-吸附脫附等溫線,各催化劑均顯示了Ⅳ型等溫線和H3 型滯回環。圖2(b)為不同催化劑的孔徑分布圖,V-W/Ti 催化劑的孔徑分布較窄,最可幾孔徑在15.5 nm 附近。當水熱處理的溫度為550 ℃時,催化劑的孔徑分布開始變寬,最可幾孔徑增加。對于V-W/Ti-750 催化劑,最可幾孔徑達到62.8 nm。結合表2 和圖2,可以認為,水熱處理會對催化劑的孔結構產生負面影響。根據XRD 的分析,這個現象是由于TiO2的團聚所導致。當水熱處理的溫度較低(550 ℃)時,催化劑的孔結構受水熱處理的影響相對較小。當水熱處理的溫度達到750 ℃,影響加劇。

圖2 不同催化劑的N2-吸附脫附等溫線和孔徑分布圖

表2 不同催化劑的孔結構分析數據

不同催化劑的XPS 圖如圖3 所示。

圖3 不同催化劑的XPS 圖

圖3(a)為不同催化劑的Ti 2p XPS 圖。3 種催化劑均在464.5 eV 和458.8 eV 處出現特征峰,分別歸屬Ti 2p1/2和Ti 2p3/2的特征峰,說明各催化劑上的Ti均以+4價存在[11],水熱處理沒有影響載體中Ti 的價態。

圖3(b)顯示了3 種催化劑的V 2p XPS 圖。各催化劑在514~520 eV 之間出現1 個寬峰,經擬合分為516.9 eV、516.1 eV和515 eV 3 個峰,分別對應催化劑上的V5+、V4+和V3+物種[12]。根據表3 中的元素價態分析數據,V-W/Ti 催化劑的(V3++V4+)/V5+比率為2.09,即催化劑上的釩物種主要為低價態。V-W/Ti-550 催化劑的(V3++V4+)/V5+比率達到4.30。繼續增加水熱處理溫度至750 ℃,催化劑的(V3++V4+)/V5+比率升高至5.80。一般認為,釩鈦基催化劑上的釩物種主要以單體釩和聚合釩形式存在。其中,單體釩中的釩為高價態(+5),聚合釩中的釩為低價態(+3 和+4)[13]。由表3 中的數據可知,水熱處理后,催化劑的(V3++V4+)/V5+比率增加,說明水熱處理促進了催化劑上釩物種的聚合,導致聚合釩物種的增加。

表3 不同催化劑的XPS 分析數據

圖3(c)為不同催化劑的W 4f 軌道的XPS 圖。V-W/Ti 催化劑中,位于37.6 eV 和35.7 eV 處的峰分別對應W 4f5/2和W 4f7/2的特征峰[14]。經水熱處理后,2 個特征峰向低結合能方向有一定程度的偏移,這可能是由于水熱處理導致的鎢物種遷移所導致。

圖3(d)顯示了不同催化劑的O 1s 軌道的XPS 圖。圖中,530.4 eV 出現的特征峰歸屬催化劑上的化學吸附氧(Oα),529.1 eV 處的特征峰則是催化劑上的晶格氧(Oβ)。V-W/Ti 催化劑的Oα/(Oα+Oβ)比率為0.05。經550 ℃水熱處理后,催化劑的Oα/(Oα+Oβ)比率增加至0.09。進一步提高水熱處理溫度至750 ℃,催化劑的Oα/(Oα+Oβ)比率又降低至0.07。我們之前的研究發現,催化劑上聚合釩含量的增加會導致Oα 含量的增加[15]。550 ℃、750 ℃的水熱處理增加了V-W/Ti 催化劑的V3++V4+/V5+比率。因此,V-W/Ti-550、V-W/Ti-750 催化劑的Oα/(Oα+Oβ)比率要高于V-W/Ti 催化劑。值得注意的是,V-W/Ti-750 催化劑的Oα/(Oα+Oβ)比率較V-W/Ti-550 催化劑有所降低,說明過高的水熱處理溫度,會對催化劑的化學吸附氧含量有負面影響。根據文獻報道[16],Oα是1 種更為活潑的氧物種,可以促進NO氧化成為NO2,從而加速SCR 反應的進行。3 種催化劑的Oα/(Oα+Oβ)比率差異,必然導致催化劑脫硝活性的不同。

通過NH3-TPD 對催化劑進行酸性分析,結果如圖4 所示。3 種催化劑均在300~550 ℃溫度范圍內出現NH3脫附峰。對比V-W/Ti 和V-W/Ti-550 催化劑的NH3脫附曲線發現,兩者之間的差異較小,說明550 ℃的水熱處理對催化劑的酸性影響不大。V-W/Ti-750 催化劑的NH3脫附峰峰面積明顯小于V-W/Ti催化劑,即過高的水熱處理溫度,會導致催化劑酸性的下降。

圖4 不同催化劑的NH3-TPD 圖

圖5 為3 種催化劑的脫硝性能分析結果。

圖5 不同催化劑的脫硝效率和N2O 生成量

圖5(a)為不同催化劑在250~430 ℃溫度區間內的脫硝效率。V-W/Ti-550 催化劑的脫硝效率優于V-W/Ti 催化劑。在250 ℃的煙氣溫度下,V-W/Ti 催化劑的脫硝效率為29.0%,V-W/Ti-550 催化劑的脫硝效率可達到39.2%。根據前述的分析,V-W/Ti 催化劑經550 ℃的水熱處理后,催化劑上的聚合釩含量明顯增加。聚合釩的脫硝活性要大大高于單體釩[17]。另外,V-W/Ti-550 催化劑的Oα 含量也高于V-W/Ti 催化劑。因此,V-W/Ti-550 催化劑體現出了更高的脫硝活性。相比之下,V-W/Ti-750 催化劑卻顯示了3 種催化劑中最低的脫硝效率。這是由于過高的水熱處理溫度,盡管進一步促進了聚合釩的生成。但是,V-W/Ti-750 催化劑的比表面積較V-W/Ti 催化劑顯著下降,這會影響催化劑對反應物NO 和NH3的吸附,從而影響SCR 脫硝反應的進行。同時,V-W/Ti-750 催化劑的酸性也較V-W/Ti 催化劑明顯降低。因此,V-W/Ti-750 催化劑在250~430 ℃溫度區間內的脫硝效率也低于V-W/Ti 催化劑。

圖5(b)為3 種催化劑在250~430 ℃溫度范圍內的N2O 生成量。由圖5(b)可知,在SCR 脫硝反應過程中,隨著煙氣溫度的升高,N2O 開始生成。N2O 主要來源于氨氧化等副反應,且主要發生在聚合釩表面[18]。在圖5(b)中,V-W/Ti 催化劑的N2O生成量相對較低,430 ℃煙氣溫度下的N2O 生成量(質量分數)為8.9×10-6。V-W/Ti-550 催化劑的N2O 生成量略高于V-W/Ti催化劑。V-W/Ti-750 催化劑則顯示了最高的N2O 生成量,430 ℃煙氣溫度時,N2O 生成量達到60.8×10-6。這個現象說明,過高的水熱處理溫度,不僅會影響V-W/Ti 催化劑的脫硝活性,還會促進副反應的發生。

3 結論

(1)對V-W/Ti 進行水熱處理,不會影響催化劑的晶型,但會導致載體晶粒的團聚,550 ℃的水熱處理對催化劑的孔結構影響較小,750 ℃的水熱處理則會導致催化劑比表面積和孔容的明顯下降。

(2)水熱處理會促進催化劑上聚合釩的生成,同時增加催化劑上的化學吸附氧含量,550 ℃的水熱處理后,催化劑的酸性沒有明顯變化,過高的水熱處理溫度(750 ℃)會造成催化劑酸性的下降。

(3)V-W/Ti-550 催化劑的脫硝效率要高于V-W/Ti 催化劑,但經750 ℃的水熱處理后,催化劑的脫硝活性降低,N2O 生成量增加。

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