?

勝利油田GF84 區塊CCUS 氣竄封堵技術及其應用

2024-02-27 08:00馬坤玉唐培忠張代森
大慶石油地質與開發 2024年1期
關鍵詞:井距氣水發泡劑

王 濤 張 星 馬坤玉 韋 雪 唐培忠 張代森

(中國石化勝利油田分公司石油工程技術研究院,山東 東營 257000)

0 引 言

CO2驅是低滲-特低滲油藏提高采收率的有效措施之一。超臨界CO2具有黏度低、與原油混溶性好的特點,因此,將CO2注入油藏可降低原油黏度,提高原油的流動性,并擴大驅油波及面積和提高驅油效率[1-3]。但由于重力超覆和黏性指進等問題,CO2驅極易形成氣竄,并且隨著儲層非均質性的增大,CO2容易沿著高滲透層突進,使得驅油效果顯著下降[4-5]。因此氣竄問題是低滲油藏CO2驅中亟需解決的問題。目前國內外抑制氣竄多采用氣水交替、泡沫調堵與凝膠封竄的方式[6]。氣水交替注入是目前封堵氣竄最常用的技術,水相和氣相的交替注入調整了流體的注入剖面,擴大了CO2的波及體積,從而提高了采收率[7]。張蒙等[8]針對低滲-特低滲油藏的氣水交替驅油實驗結果表明,氣水交替驅對低滲-特低滲均質巖心具有良好的流度控制作用,可延緩CO2竄逸時間;而對于非均質性巖心,滲透率級差越小、氣水比越高,提高采收率效果越好。泡沫體系是利用氮氣、天然氣、CO2等氣體與泡沫劑混合形成的水包氣體系,因其可進行選擇性封堵而得到廣泛應用。在注氣過程中泡沫可對高滲透通道進行封堵,產生液流轉向作用,使之后注入的流體流向剩余油富集區;同時泡沫可降低CO2流度,減少氣體指進,推遲CO2的突破時間,從而擴大波及體積[9]。聚丙烯酰胺凝膠、預交聯凝膠顆粒等凝膠類CO2封竄體系可用于裂縫和強非均質性儲層的封堵,應用范圍廣泛且封堵效果較好[10-11]。

勝利油田低滲透油藏儲量豐富,探明地質儲量可占全油田探明地質儲量的22%,低滲透油藏的開發利用是油田產量穩產上產的重要增長點[12-13]。針對低滲透油藏水驅開發難度大、最終采收率低的問題,勝利油田積極開展低滲透油田CO2驅礦場實驗,并取得了良好的開發效果[14-15],但在注CO2開發過程中,部分區塊也出現了不同程度的氣竄現象,降低了CO2的波及面積和驅替效率[16-17]。

通過對勝利油田低滲透油藏GF84 區塊的CO2驅氣竄問題進行分析,明確了低滲透油藏在CO2驅開發中“裂縫竄流”和“基質指進”的開發矛盾與特征,針對“裂縫型氣竄”和“基質型氣竄”2 種氣竄類型制定了“裂縫封堵”和“基質調剖”的治理策略,形成了“硅鹽樹脂裂縫封堵+CO2氣溶性發泡劑、高溫凍膠基質調剖”化學封堵分級調控技術,并在GF84 區塊開展氣竄堵調治理工作。

1 GF84區塊特征

GF84 區塊位于勝利油田濟陽坳陷東營凹陷博興洼陷金家―正理莊―樊家鼻狀構造帶中部,油藏埋深2 800~3 200 m。儲層巖性主要為灰色粉細砂巖、灰質粉砂巖和泥質粉砂巖等。油藏層間、平面非均質性強,孔隙度平均為12.4%,滲透率平均為6.3×10-3μm2,屬于低孔低滲儲層。原油黏度為20.4 mPa·s,凝固點為35.6 ℃,為低黏度、高凝固點稀油。目前區塊開發處于低液、低含水、低采油速度、低采出程度階段。GF84 區塊在經過CO2驅后,采收率進一步提高,但部分注采井組之間已形成明顯的氣竄通道,采出井井筒內檢測到高濃度CO2。因此GF84 區塊亟需對氣竄井組進行氣竄封堵,以改善CO2驅替流線、擴大波及范圍、提高后續的氣驅開發效率。

2 氣竄封堵技術

2.1 氣竄類型

CO2氣竄與儲層的滲透率和非均質性緊密相關。非均質性越強,CO2越容易沿高滲透層運移,在注采井之間形成高滲條帶,若地層存在裂縫,則裂縫為主要竄流通道。董傳瑞等[18]在腰英臺油田CO2驅油先導試驗中將注氣見效類型分為高滲條帶和裂縫,兩者的見效天數、氣竄天數和累計增油量有明顯差異。吳鐵龍[19]對腰英臺油田采油井氣竄進行分析,認為裂縫發育是油井快速氣竄的主要因素,高滲帶是CO2黏性指進的重要影響因素。

在勝利油田低滲透油藏CO2驅開發中,若注采井前期經過壓裂改造,CO2通過裂縫擴散速度加快,在發生氣竄后裂縫是CO2主竄流通道。這類竄流以“裂縫竄流”為主,裂縫為主要竄流通道,生產上表現出油井短時間內見氣、快速出現氣油比突進式上升、注入井油壓下降、生產井套壓上升的特征。當注采井未經壓裂改造時,CO2主要在基質中擴散運移,儲層的非均質性會導致CO2在基質中擴散速度不一致,在高滲透層中CO2運移速度快從而形成局部指進,進而造成氣竄。這類竄流以“基質指進”為主,高滲基質為主要竄流通道,在生產上表現出氣油比在前期緩慢上升、一段時間后出現氣油比突進式上升、注氣井壓力變化不明顯、生產井套壓上升、氣竄強度明顯弱于裂縫氣竄的特征。

結合前人研究成果以及礦場生產實際,將CO2驅氣竄類型分為“裂縫型氣竄”和“基質型氣竄”2 類。其中“裂縫型氣竄”以“裂縫竄流”為主要開發矛盾,治理措施應以“裂縫封堵”為主,主要考慮封堵裂縫后讓CO2通過基質繞流;“基質型氣竄”以“基質指進”為主要開發矛盾,治理措施應以“基質調剖”為主,主要考慮井組平面均衡程度,重點在于井組的整體擴大驅替波及范圍。

2.2 治理策略

2.2.1 裂縫型氣竄

針對裂縫型氣竄,形成了依據“裂縫縮短井距幅度”進行裂縫封堵的治理策略。油氣井在壓裂時進行壓裂縫監測獲取裂縫方位和裂縫長度等數據,以平面油氣井連線為基準線,裂縫方位與平面基準線之間的夾角定義為θ,油氣井裂縫半縫長為L,Lcosθ則表示油氣井裂縫在基準線上的映射投影,為井距縮短距離。依據油氣井井距縮短距離和原始井距即可計算井距縮短幅度,其表達式為

式中:f——裂縫影響井距縮短幅度,%;L1——注氣井半縫長,m;L2——生產井半縫長,m;θ1——注氣井與平面基準線之間的夾角,(°);θ2——生產井與平面基準線之間的夾角,(°);d——注氣井和生產井原始井距,m。

結合礦場實踐,明確裂縫型氣竄的2 種治理策略:

(1)當裂縫縮短井距幅度小于等于40%時,采取“過程調控”策略,先期采取氣水交替調控波及范圍,之后封堵裂縫阻斷氣竄通道;

(2)當裂縫縮短井距幅度大于40%時,采取“預先干預”策略,首先采用化學堵劑封堵裂縫,阻斷氣竄通道,之后采取氣水交替注入,擴大驅替波及范圍。

2.2.2 基質型氣竄

氣水交替注入是改善非均質儲層CO2驅替效果的重要手段。地層條件下水相黏度是超臨界CO2黏度的5 倍,氣水交替注入,高黏度的水相可以增加高滲區的阻力,從而對低黏度的氣相起到調剖轉流作用。張蒙等[8]的研究顯示,隨著巖心滲透率級差的增大,氣水比對提高采收率的影響逐漸減??;在非均質巖心滲透率級差為10 時,不同氣水比對最終采收率的影響區別不大;當滲透率級差過大時,氣水交替需結合封堵調剖措施并行。因此,對于地層非均質性引起的CO2驅氣竄現象,可采用“氣水交替注入”的基質調剖策略,而對基質滲透率級差過大的儲層可輔助化學堵調防控。

根據前人的理論研究并結合礦場實踐,明確基質型氣竄的2 種治理策略:

(1)當基質滲透率級差小于10 時,采取“氣水交替注入”策略,通過注入水調整流體注入剖面,擴大氣相波及范圍;

(2)當基質滲透率級差大于等于10 時,采取“氣+調剖+水+調剖+水”策略,在氣水交替注入的同時在水的段塞進行調剖,通過多輪次調剖提高驅替壓差,此外應對高滲層段可進行必要的化學封堵。

2.3 化學封竄體系

在明確CO2驅氣竄特征的基礎上,針對不同的氣竄類型和封堵需求,研制了硅鹽樹脂堵劑、CO2氣溶性發泡劑和高溫凍膠堵劑,并形成了用于裂縫封竄的硅鹽樹脂封堵技術和用于基質竄流調堵的CO2氣溶性發泡劑、高溫凍膠調堵技術,為勝利油田低滲透油藏CO2驅的進一步推廣應用提供了技術支撐。

2.3.1 硅鹽樹脂裂縫封堵技術

GF84 區塊為低滲儲層,部分井組前期經過壓裂改造形成壓裂縫,通過縮短注采井距可有效提高注采井之間的連通性。在現階段,經過長時間的注氣開發,注采井之間的壓裂縫成為了竄流主通道,存在“一注即竄”的開發矛盾。因此針對GF84 區塊存在裂縫竄流的問題,結合該區塊油藏溫度高、礦化度高、儲層滲透率低的油藏特點,研制了低黏易注入、固化強度高、耐鹽耐高溫的硅鹽樹脂堵劑。

硅鹽樹脂堵劑主要是通過復合硅鹽與陽離子聚合物之間的螯合作用,在高溫催化下攏聚成團,固化形成具有高強度的大分子復合凝膠體。硅鹽樹脂堵劑首先具有牛頓流體特性,可在5 min 內完全溶解為真溶液,溶液黏度小于3 mPa·s,具有低黏度似水性,可與高礦化度水無限相溶,耐礦化度可達150 g/L。此外,該堵劑具有高強度長效封堵的特性,在80 ℃以上時固化,固化強度大于600 kPa,最高固化強度可達2 000 kPa 以上(圖1),且堵劑耐沖刷、封堵有效期在1 a 以上。

圖1 硅鹽樹脂固化強度與質量分數關系Fig. 1 Relationship between curing strength and mass fraction of silicone resin

硅鹽樹脂堵劑的初始低黏特性使其適用于低滲透儲層環境,在現場施工中可順利通過濾砂管,便于工藝實施;而高固化強度則保證了對裂縫等氣竄通道的高強度硬封堵,使其適用于裂縫型氣竄井的長期高強度封堵。油氣井壓裂縫在經過硅鹽樹脂堵劑封堵后,注采井距擴大,注入的CO2可更多地通過基質繞流,擴大了氣體波及范圍,并延緩了生產井見氣時間,從而提高了原油采收率。

2.3.2 CO2氣溶性發泡劑基質調堵技術

水基泡沫封竄體系是CO2氣竄封堵的常用技術,但其存在注入困難和注入壓力高等問題,并且水氣的交替注入還會加劇管線的腐蝕。CO2氣溶性發泡劑以CO2作為載體,攜帶氣溶性發泡劑進入地層,在地層竄流通道中發泡劑、CO2遇水形成泡沫,起到封堵調驅的作用。該類型發泡劑為非水封竄體系,可有效避免對管柱的侵害。因此,針對CO2驅過程中油氣流度比差異大、儲層非均質性強、易造成CO2指進的問題,研制并形成了CO2氣溶性發泡劑基質調堵技術。

CO2氣溶性發泡劑通過在發泡劑分子結構中引入親CO2功能性基團硅氧基和添加助溶劑,提高其在CO2中的溶解性;引入憎CO2親極性的柔性聚醚鏈,增加液膜的彈性并阻止液膜變薄,提高泡沫的穩定性;引入磺酸鹽型陰離子表面活性劑,提高發泡劑體系的耐溫抗鹽性。通過一系列的改性和優化,克服了CO2泡沫體系在低含水條件下無法有效發泡的問題,實現了基質的軟調堵和擴波及。填砂巖心驅油實驗結果顯示,在溫度為120 ℃、回壓為15 MPa、地層水礦化度為100 g/L、鈣離子礦化度為2 g/L、滲透率為16.92×10-3μm2的實驗條件下,當CO2驅替至氣竄后采用該氣溶性發泡劑進行封竄可使原油采收率由64%提高到94%(圖2)。在高溫、高鹽、多孔介質中該發泡劑具有良好的發泡特性,無水阻力因子可達40,說明其具有較好的封堵作用和流度控制效果。

圖2 CO2氣溶性發泡劑封竄時采收率隨CO2注入量的變化Fig. 2 Variation of recovery rate with CO2 injection PV during plugging of CO2 gas soluble foaming agent

在礦場應用中,CO2氣溶性發泡劑黏度與水類似,在1.5~3.0 mPa·s,低黏度使其易于通過配氣器和注氣閥;且體系pH 近似于中性,不會對管柱造成腐蝕風險。因此,該發泡劑既不會因管柱結構因素而影響其性能,又不會因其化學性質而造成管柱堵塞及腐蝕,在基質型氣竄調堵作業中具有較好的適用性,可對非均質地層進行軟性封堵。

2.3.3 高溫凍膠基質調堵技術

針對儲層基質非均質性以及壓驅微裂縫的存在,為實現對基質竄流通道的長效穩固封堵,研制流動性可調、強度可控的高溫凍膠堵劑。通過引入苯環等剛性結構,提高聚合物的耐溫抗鹽性,分子間交聯反應形成大分子凝膠體,從而制備適用于高溫高鹽地層基質氣竄調堵的高溫凍膠堵劑。

該堵劑為雙交聯體系,可通過聚合物和交聯劑用量的調整實現堵劑的流動性可調、強度可控。室內實驗結果顯示,該凍膠耐pH 在4.5 以上,初凝時間為20 h,終凝時間為36 h,成膠強度為E 級,穩定時間在60 d 以上。凍膠體系注入初期不交聯,黏度主要為聚合物黏度,僅10~15 mPa·s,可以實現低黏易注入;注入地層后,體系接觸反應形成不透水膠體,黏度可達2 000~3 000 mPa·s。此外,該凍膠體系耐溫可達150 ℃、耐鹽可達100 g/L,耐溫耐鹽性能可滿足勝利油田CCUS 示范區的耐溫耐鹽性需求,適用范圍廣泛。

3 礦場應用

3.1 裂縫封堵

GF84-1 井組前期注氣井和采油井都經壓裂開發,人工裂縫導致注采井距大幅縮短,在轉CO2驅后,壓裂過的注采井之間出現明顯竄流現象,油井氣油比達1 000~2 000 m3/m3,因此判斷為裂縫型氣竄。使用質量分數為25%的硅鹽樹脂堵劑40 m3進行裂縫封堵作業,封堵前注氣井的注入壓力為10 MPa,封堵后壓力提高至23.5 MPa,注入壓力提高了13.5 MPa(圖3)。經過5 輪注氣,停注前注氣井壓力始終保持在23.5 MPa。封堵后,對應的3 口油井的氣油比均顯著下降,其中竄流最嚴重的壓裂油井氣油比下降幅度達46.2%,表明CO2氣竄裂縫得到了有效的封堵。

圖3 GF84 - 1注氣井注入壓力變化情況Fig. 3 Variation of injection pressure of gas injector in GF84-1 pattern

GF84-11 注氣井和油井壓裂后注采井處于裂縫延伸方向,裂縫長180~300 m,有效井距僅為110~165 m,井距縮短幅度大于40%,導致CO2驅氣竄現象嚴重。為此采用了“注硅鹽樹脂強封堵”的治理策略,注入120 m3的硅鹽樹脂堵劑。

實施措施后,注氣井的油壓由注氣階段的28 MPa 上升至31 MPa,對應油井套壓由措施前的最高7.4 MPa 下降至0.1 MPa(圖4),油井井筒內CO2體積分數由92.54%下降至31.77%,有效封堵了裂縫。

圖4 GF84 - 11注氣井油壓和油井套壓變化情況Fig. 4 Variation of tubing pressure of gas injector and casing pressure of producer in GF84-11 pattern

3.2 基質調剖

GF84-4 井組針對基質非均質導致氣竄情況采用3 段塞交替注入方式進行封竄調剖作業,設計方案為“第1 段塞2.0%氣溶性發泡劑+CO2+第2 段塞1.5%氣溶性發泡劑+CO2+第3 段塞1.5%氣溶性發泡劑+CO2”。

實施措施后,注氣井的注入壓力由措施前的9.5 MPa 提高到17.5 MPa,提高了8.0 MPa(圖5),并且吸氣剖面得到了均衡改善。注入發泡劑后,對應的5 口油井的氣油比得到明顯調控,有效期內該井組累計增油1 199 t。其中1 口油井的日產量由施工前的3.2 t 增加到4.9 t,氣油比下降了52.2%,封堵有效期近1 a。

圖5 GF84 - 4注氣井注入壓力變化情況Fig. 5 Variation of injection pressure of gas injector in GF84-4 pattern

GF84-17 井組基質非均質導致氣竄,采用2 段塞交替注入方式進行基質調剖,設計方案“第1 段塞1.5%氣溶性發泡劑+隔離液+CO2+第2 段塞1.5%氣溶性發泡劑+隔離液+CO2”。

實施措施后,注氣井的注入壓力由措施前的7.5 MPa 提高到11.5 MPa,最終提高了4.0 MPa(圖6),并且吸氣剖面得到了均衡改善。注入發泡劑后,對應油井氣油比得到了明顯調控,有效期內井組累計增油684 t,有效期6 個月。

圖6 GF84 - 17注氣井注入壓力變化情況Fig. 6 Variation of injection pressure of gas injector in GF84-17 pattern

4 結 論

(1)針對勝利油田GF84 區塊CO2驅后期“裂縫竄流”和“基質指進”的不同開發矛盾,劃分了“裂縫型氣竄”和“基質型氣竄”2 種氣竄類型,形成了“裂縫封堵”和“基質調剖”的治理策略。

(2)針對裂縫型氣竄,研發了硅鹽樹脂堵劑,堵劑固結后強度大于600 kPa,耐礦化度150 g/L,有效期1 a 以上。針對基質型氣竄,研發了CO2氣溶性發泡劑和高溫凍膠堵劑。CO2氣溶性發泡劑黏度低,體系pH 近似于中性,無水阻力因子達40,封堵性能優異,可對氣竄基質實現軟性封堵而不會在井筒中形成堵塞;高溫凍膠堵劑耐溫150 ℃,耐鹽100 g/L,耐pH 在4.5 以上,可滿足勝利油田CCUS 示范區的耐溫耐鹽性需求。

(3)在礦場實踐中形成了“硅鹽樹脂裂縫封堵+CO2氣溶性發泡劑、高溫凍膠基質調剖”的化學封堵分級調控技術,在GF84 區塊應用4 口井,措施有效率100%,有效期在0.5 a 以上。

猜你喜歡
井距氣水發泡劑
氣水脈沖法在自來水非開挖管道中的應用
勝利油田低滲透油藏CO2混相驅合理注采井距研究
封閉多官能異氰酸酯交聯發泡劑的研制及PA6發泡成型初探
長巖心注CO2氣水交替驅試驗模擬研究
低滲透油田加密調整注采井距適配新方法*
子洲氣田氣水分布主控因素分析
五效蒸發廢水處理工藝在ADC發泡劑生產中的應用
ADC發泡劑尾渣回收碳酸鈉的工藝研究
杜邦開發新型環保發泡劑
芳深2區塊250m井距開發效果分析
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合