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防止植入式嵌巖鋼管樁灌漿上浮的施工工藝研究

2024-02-29 09:29吳海兵朱國虎王大鵬張悅然崔燦
中國港灣建設 2024年2期
關鍵詞:速凝劑巖壁植入式

吳海兵,朱國虎,王大鵬,張悅然,崔燦

(1.中交上海港灣工程設計研究院有限公司,上海 200032;2.中交第三航務工程局有限公司江蘇分公司,江蘇 連云港 222042)

0 引言

在覆蓋層薄的地質條件下,錨桿式嵌巖樁、植入式嵌巖樁、芯柱式嵌巖樁等樁型得到越來越多的開發運用[1]。福建、廣東、廣西海域覆蓋層較薄的風電場,風機導管架基礎一般采用植入式嵌巖鋼管樁。施工工藝包括[2]:安放嵌巖施工平臺、打入鋼護筒至一定深度、鉆嵌巖孔至設計標高、嵌巖鋼管樁植入、澆筑鋼管樁底部封底混凝土、澆筑樁內混凝土、樁側壁灌漿至海床面、割除并吊離鋼護筒。為提高施工工效,降低施工成本,樁內混凝土改為陸上預制。植入式嵌巖鋼管樁側壁灌漿施工過程中,樁內預制混凝土頂面受泥漿向下的壓力作用,底面受灌漿料向上的壓力作用,底面壓力大于頂面壓力,產生向上的浮力,與灌漿高度成正比,鋼管樁存在上浮風險。

目前海上風電基礎植入式嵌巖鋼管樁施工,通常采用分層澆筑或壓重[3]、焊接限位塊、設置反力梁等方法防止灌漿上浮。分層澆筑法需等待灌漿料初凝,施工效率低;壓重法對灌漿管線布置造成影響,無法采取應急措施處置灌漿堵管、爆管等突發狀況;限位塊法、反力梁法工序多,水下作業量大,安全風險高。本文分析植入式嵌巖鋼管樁灌漿上浮的受力機理,提出采用底部速凝灌漿施工工藝,在鋼管樁樁底空腔及側壁底部范圍澆筑添加速凝劑的灌漿料,有效解決灌漿施工過程中鋼管樁的上浮問題。

1 工程概況

風電場位于廣東陽西沙扒海域。根據地質資料,覆蓋層厚度10 m 左右,覆蓋層較淺,典型地質鉆探孔位巖層厚度統計表見表1。該風電場風機導管架結構基礎采用三樁植入式嵌巖鋼管樁。

表1 典型地質鉆探孔位巖層厚度統計表Table 1 Statistical table of rock layer thickness at typical geological drilling hole locations

1.1 側壁灌漿施工方案

側壁灌漿包括巖壁段及鋼護筒段:巖壁段灌漿范圍自嵌巖孔底至鋼護筒底,鋼管樁與巖壁間環形空間厚度160 mm;鋼護筒段灌漿范圍自鋼護筒底至泥面,鋼管樁與鋼護筒環形空間厚度250 mm。樁內預制混凝土高度根據各樁位的地質情況確定,樁底預留高30 cm 的空腔,植樁后與樁側壁一次性連續灌漿,提高鋼管樁樁端與巖基的整體性[4]。

嵌巖鋼管樁頂高程為-22.00 m,樁底高程為-44.10~-74.40 m,單樁灌漿方量30.98~78.60 m3,水深深、高差大、灌漿方量大。為降低灌漿施工風險,樁身預制灌漿管線分層布置,巖壁段設2層、3 套灌漿管線,鋼護筒段設1 層、1 套灌漿管線[5]。植入式嵌巖鋼管樁灌漿連接及預制灌漿管線布置見圖1。

圖1 植入式嵌巖鋼管樁灌漿連接及預制灌漿管線布置Fig.1 Grouting connection of embedded rock-socketed steel pipe piles and layout of prefabricated grouting pipelines

灌漿施工采用巖壁段第1 層第1 套管線持續灌漿。出現堵管、泵送壓力激增等現象,立即更換其它灌漿管線。樁身預制灌漿管線均失效時,采用插管法進行應急灌漿,施工風險可控。

1.2 灌漿上浮風險

灌漿料在深水條件下初凝時間8~10 h。本工程單根植入樁最長灌漿歷時約7 h,灌漿完成時灌漿料處于流動狀態,內部同一位置各個方向的壓強相等。樁底灌漿料對樁內混凝土底面形成垂直向上的壓力P2,遠大于樁內混凝土頂面所受泥漿向下的壓力P1,見圖2。

圖2 鋼管樁垂直方向受力示意圖Fig.2 Schematic diagram of vertical force on steel pipe piles

植入式嵌巖鋼管樁灌漿過程中所受最大浮力Fmax為:

式中:h2為鋼管樁樁底至海床面高度;S2為鋼管樁底面積;h1為鋼管樁內預制混凝土頂面至海床面高度;S1為鋼管樁樁內混凝土頂面積;ρ2為灌漿料密度,取2 350 kg/m3;ρ1為嵌巖孔中泥漿密度,取1 050 kg/m3;ɡ 為重力加速度。

根據阿基米德原理,浸在流體中的物體受到向上浮力,其大小等于該物體所排開的流體重力。關于“浸”的理解,就是物體在流體以下的外表面全部被流體所包圍。植入式嵌巖鋼管樁灌漿施工過程中所受浮力,由鋼管樁底部流動狀態的灌漿料引起,當浮力大于鋼管樁及樁內混凝土自重,鋼管樁上浮。

2 防止灌漿上浮的施工工藝

防止嵌巖鋼管樁灌漿過程中上浮,本質是改變鋼管樁底部灌漿料的流動狀態。在鋼管樁樁底空腔及側壁底部范圍澆筑添加速凝劑的灌漿料,較短時間內凝結,可消除后續施工灌漿料對樁底向上的壓力作用。

2.1 速凝劑摻量

圖3 為試驗室條件下,添加不同摻量速凝劑的灌漿料流動度損失曲線。為保證鋼管樁側壁灌漿施工的連續性和可靠性,確保不發生堵管現象,現場施工條件下速凝劑的摻量根據施工環境溫度、拌合水溫度、海水溫度、灌漿管線總長度等因素綜合確定[6]。

圖3 速凝劑摻量-拌合料流動度損失室內試驗曲線Fig.3 Indoor experimental curve of quick-setting agent dosage to the loss of fluidity of the mixture

結合廣東陽西沙扒風電場植入式嵌巖鋼管樁側壁灌漿施工工況,在風電場海域高溫季節、常溫季節添加不同摻量的速凝劑進行灌漿施工工藝試驗,驗證灌漿拌合料的流動度損失情況。試驗分2 次進行,第1 次試驗時間為2021 年5 月中旬,現場環境溫度34.2 ℃,拌合水溫度26.1 ℃,海水平均溫度21.6 ℃,灌漿管線全長120 m。第2次試驗時間為2021 年10 月下旬,現場環境溫度26.7 ℃,拌合水溫度23.4 ℃,海水平均溫度22.1 ℃,灌漿管線全長96 m。速凝劑摻量-拌合料流動度損失曲線見圖4。綜合現場施工條件,陽西沙扒風電場海域高溫季節現場灌漿施工速凝劑摻量選用0.5%,常溫季節選用0.8%。

圖4 速凝劑摻量-拌合料流動度損失現場試驗曲線Fig.4 Field test curve of quick-setting agent dosage to the loss of fluidity of the mixture

根據現場試驗,結合不同施工條件添加相應摻量的速凝劑進行灌漿施工,工藝可行。經留取試樣檢測,28 d 抗壓強度滿足設計要求。

2.2 底部速凝灌漿施工工藝

為保證灌漿連接質量,采用自下而上的頂升灌漿施工工藝[7]。底部澆筑添加速凝劑的灌漿料后,無法采用原預制灌漿管線繼續灌漿,需要更換至上層管線。對預制灌漿管線布置進行優化,將巖壁段第2 層管線出漿口由樁底與鋼護筒底的中部移至距離樁底4 m 處。灌漿施工工藝各工序如下:

1)采用巖壁段第1 層預制灌漿管線進行樁底空腔及巖壁段下部灌漿,直至灌漿料頂面上升至第2 層預制灌漿管線出漿口。

2)灌漿料中添加相應摻量的速凝劑,采用第1 層預制灌漿管線繼續灌漿,直至灌漿料頂面上升至第2 層預制灌漿管線出漿口上方3 m。此時巖壁段灌漿總高度7 m,下部添加速凝劑的灌漿料高度3 m,頂面位于第2 層預制灌漿管線出漿口下方1 m,速凝后不會造成第2 層預制灌漿管線堵管。上部未添加速凝劑的灌漿料高度4 m,初凝時間8~10 h,滿足單根嵌巖鋼管樁側壁灌漿施工要求。

3)泵送潤管料,將灌漿軟管中添加速凝劑的灌漿料全部泵送至上述第1 層預制灌漿管線。潤管料的泵送量由計算確定,大于灌漿軟管內部填充量,確保灌漿軟管不發生堵管;小于灌漿軟管及巖壁段第1 層預制灌漿管線內部填充量之和,確保潤管料不進入樁底空腔,不影響樁底添加速凝劑灌漿料的正常凝結。潤管料采用灌漿料配套產品,流動度350~360 mm,各項性能指標優于灌漿料。

4)更換灌漿管線,采用巖壁段第2 層預制灌漿管線進行連續灌漿施工,完成巖壁段剩余部分及鋼護筒段側壁灌漿。

3 應用效果

選取本工程植入式嵌巖鋼管樁F7 號-2,采用優化的預制灌漿管線布置方案,底部灌漿料不添加速凝劑,進行防止灌漿上浮對比試驗。灌漿最大浮力Fmax比鋼管樁及樁內混凝土自重G 大580.52 kN,巖壁段灌漿高度16.44 m,鋼護筒段灌漿高度14.68 m。

經嵌巖鋼管樁F7 號-2 巖壁段第1 層預制灌漿管線,灌漿至高度7 m,采用巖壁段第2 層預制灌漿管線繼續灌漿。經現場監測,灌漿至鋼護筒底標高以上2.44 m、灌漿總高度18.88 m,鋼管樁上浮,上浮高度58 mm,立即停止灌漿。待鋼管樁穩定后,采用較低泵送速度進行灌漿,控制鋼管樁樁頂高程,保持管線內灌漿材料流動性。此階段,嵌巖鋼管樁浮力與重力處于平衡臨界狀態,灌漿泵送壓力及灌漿高度增加導致浮力增大,鋼管樁繼續上??;停止灌漿,泵送壓力消失,鋼管樁停止上浮。歷時4 h 32 min、灌漿8.78 m3,鋼管樁停止上浮??刂粕细‰A段,平均灌漿速度1.95 m3/h,為正常灌漿速度的21%,灌漿效率低;鋼管樁累計上浮高度167 mm,質量風險高。

根據廣東陽西沙扒風電場植入式嵌巖鋼管樁灌漿浮力驗算結果,選取上浮風險較大的嵌巖鋼管樁,采用底部速凝灌漿施工工藝進行側壁灌漿。各嵌巖樁浮力計算及速凝劑摻量見表2,其中各符號所代表含義見公式(1)。

表2 各嵌巖樁浮力計算及速凝劑摻量Table 2 Calculation of buoyancy at each rock-socketed pile and quick-setting agent dosage

灌漿施工過程中,采用了測深繩尺監測鋼管樁頂高程。經過監測及驗收,表2 中植入式嵌巖鋼管樁灌漿施工過程中樁頂高程無變化,鋼管樁未上浮。通過現場防止灌漿上浮對比試驗以及廣東陽西沙扒風電場工程應用,采用了底部速凝灌漿施工工藝,消除了灌漿料對鋼管樁的浮力,解決了植入式嵌巖鋼管樁的灌漿上浮問題。通過監測鋼管樁側壁環形空間灌漿料頂面高程的變化情況,嚴格控制施工工藝各工序的材料用量,灌漿管線未發生堵管現象,實現了側壁巖壁段和鋼護筒段一次性連續頂升灌漿施工,提高了施工效率。

4 結語

1)經現場試驗及工程應用,添加速凝劑進行植入式嵌巖鋼管樁底部速凝灌漿施工,工藝可行。速凝劑的摻量根據現場施工環境溫度、拌合水溫度、海水溫度、灌漿管線總長度等因素綜合確定。

2)通過優化預制灌漿管線,研究開發底部速凝灌漿施工工藝,在鋼管樁樁底空腔以及巖壁段下部澆筑添加速凝劑的灌漿料,有效防止植入式嵌巖鋼管樁在側壁灌漿施工過程中上浮。

3)采用底部速凝灌漿施工工藝,解決防止灌漿上浮常規處置方法如分層澆筑法、壓重法、焊接限位塊法、設置反力梁法等施工風險高、效率低的問題,實現植入式嵌巖鋼管樁巖壁段、鋼護筒段一次性連續頂升灌漿,確保灌漿施工質量,提高施工效率,具有推廣價值。

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