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氣浮/鐵碳/Fenton+水解+A/O+接觸氧化組合工藝處理農藥廢水

2024-03-06 03:31田啟平徐麗亞姚華奇
工業水處理 2024年2期
關鍵詞:鐵碳容積水解

田啟平,許 猛,賴 亮,徐麗亞,張 峰,姚華奇

(浙江省機電設計研究院有限公司,浙江杭州 310000)

我國是世界上最大的農藥生產國和出口國,農藥產量占世界的1/3以上〔1〕。農藥生產過程中產生大量廢水,該廢水成分復雜,鹽分、有機物、氮、磷濃度高,含有大量油脂、有機溶劑類物質〔2〕。同時,農藥廢水可生化性差,其中的殺菌劑對微生物具有抑制作用,降低了微生物的生物降解能力。因此,采用傳統的廢水處理方法對農藥廢水進行處理,往往難以達到理想的處理效果〔3-4〕,并且運行費用高,不利于社會經濟的可持續發展〔5〕。筆者擬采用氣浮/鐵碳/Fenton+水解+A/O+接觸氧化組合工藝處理農藥廢水,以期更經濟、高效地實現出水達標排放,為類似農藥廢水項目設計、建設及運行提供參考。

1 工程概述

1.1 項目概況

1.2 進水水質及排放標準

本工程設計水量500 m3/d,其中,工藝廢水240 m3/d,其他廢水260 m3/d。工藝廢水設計進水水質pH 3~11,COD≤8 000 mg/L,NH4+-N≤60 mg/L,甲苯≤70 mg/L;其 他 廢 水 設 計 進 水 水 質pH 6~9,COD≤1 200 mg/L,NH4+-N≤30 mg/L。

處理后的農藥廢水納管排入嘉興某污水處理廠,排放標準執行《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962—2015)B級標準,主要出水水質要求:pH 6.0~9.0,COD≤500 mg/L,NH4+-N≤35 mg/L,甲苯≤0.5 mg/L。

1.3 工藝流程

本工程工藝廢水經車間預處理后進入廢水處理站,結合來水的水質水量特點,采用氣浮/鐵碳/Fenton+水解+A/O+接觸氧化組合工藝對其進行處理,工藝流程見圖1。

圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Wastewater treatment process

2 主要構筑物及設備選型

工藝廢水調節池1座,設計流量10 m3/h,尺寸為11.0 m×8.0 m×4.0 m,有效容積為260 m3,HRT為26 h,配置工藝廢水提升泵2臺,流量為12 m3/h,1用1備。

淺層氣浮池1座,尺寸D15.0 m×8.0 m,表面負荷6 m3(/m2·h),溶氣水回流比40%,配置溶氣水泵2臺,流量為4 m3/h,1用1備。

鐵碳微電解反應池1座,尺寸為3.0 m×3.0 m×4.0 m,有效容積為27 m3,HRT為2.7 h,池內填充鐵碳填料,此處投加HCl調節pH至3~5。

Fenton反應池1座,尺寸為2.0 m×6.0 m×3.5 m,有 效 容 積 為30 m3,HRT為3.0 h,此 處 投 加FeSO4、H2O2、PAM,在酸性條件下發生Fenton氧化反應。

初沉池1座,地上豎流式,尺寸為4.0 m×5.3 m×4.0 m,表面負荷為0.5 m3(/m2·h),配置初沉污泥泵2臺,流量為10 m3/h,1用1備。

調配池1座,設計流量21 m3/h,尺寸為15.0 m×8.5 m×4.0 m,有效容積380 m3,HRT為18 h,配置調配池提升泵2臺,流量為21 m3/h,1用1備。

兼氧水解池1座,尺寸為11.0 m×21.8 m×6.0 m,有效容積為1 199 m3,HRT為57.5 h,池內設置彈性立體填料。

A池2座,按兩系列設計,單座尺寸為3.0 m×11.0 m× 5.5 m,總有效容積為297 m3,HRT為14 h,配置3.0 kW進口潛水曝氣機2臺。

O池2座,按兩系列設計,單座尺寸為11.0 m×13.0 m×5.5 m,總有效容積為1 287 m3,HRT為62 h,配置空氣懸浮風機3臺,風量為11 m3/min,功率為22 kW,2用1備,與后續接觸氧化池共用,內回流比按400%設計,配置內回流泵4臺,流量為42 m3/h,2用2備。

二沉池1座,中心傳動,尺寸為D7.0 m×4.1 m,表面負荷為0.5 m3(/m2·h),配置外回流污泥泵2臺,流量為21 m3/h,1用1備。

接觸氧化池2座,尺寸為11.0 m×10.0 m×5.5 m,有效容積990 m3,HRT為24 h,設置彈性立體填料550 m3,采用穿孔管曝氣,風機與O池風機共用。

排放水池1座,尺寸為5.0 m×2 m×2.5 m,有效容積20 m3,HRT為1 h,重力排放。

3 工藝特點

1)本工程選擇氣浮+鐵碳+Fenton作為物化預處理單元。氣浮去除廢水中的油脂、有機溶劑,降低COD,回收有機溶劑〔6〕。鐵碳微電解、Fenton具有強氧化性,能破壞大分子有機物的結構,去除部分有毒有害物質,同時提高廢水可生化性〔7〕。殺菌劑廢水經鐵碳微電解、Fenton處理后活性被破壞,對保護后續生物處理的微生物起到關鍵性作用。

2)鐵碳/Fenton組合工藝中的Fe2+、Fe3+及其水合物具有強烈的吸附絮凝活性〔8-9〕,對色度、SS及膠體均有較好的去除效果〔10〕。鐵碳微電解和Fenton反應均為酸性環境,Fenton反應無需再加酸調節pH,減少加酸量。鐵碳微電解產生的Fe2+可繼續作為后續Fenton反應的催化劑,可減少Fenton反應中硫酸亞鐵的加藥量,降低運行費用〔11〕。

3)利用剩余污泥的絮凝性能,通過將A/O系統剩余污泥回流到初沉池前的絮凝反應池,可降低混凝反應加藥量,同時也能改善剩余污泥的脫水性能〔12〕。

4)生化系統采用水解+A/O+接觸氧化,水解酸化提高廢水B/C比,A/O與接觸氧化串聯運行,前者富集高負荷微生物菌群,后者富集低負荷微生物菌群,提高生化處理效率,實現出水達標排放〔13〕。

4 運行效果

該項目運行至今,工程處理效果穩定,2022年監測數據年均值見表1。

表1 工程穩態運行效果Table 1 Engineering steady-state operation effect

由表1可以看出,在平均進水COD 7 866 mg/L、NH3-N 56 mg/L、甲苯53 mg/L的條件下,COD平均去除率94.5%,NH3-N平均去除率81%,甲苯平均去除率99.2%,系統出水達到納管標準。生化系統培菌期間,無剩余污泥回流到初沉池前,當PAC投加質量濃度為126 mg/L,PAM投加質量濃度為2.7 mg/L時,初沉池出水COD能維持在3 600 mg/L以下。生化系統穩定運行后,剩余污泥回流到初沉池,PAC投加質量濃度降至93 mg/L,PAM投加質量濃度降至1.8 mg/L,初沉池出水COD能維持在與培菌前相當水平,PAC投加量降幅達26%,PAM投加量降幅達33%。利用剩余污泥的生物絮凝性能,能有效降低混凝反應的加藥量,從而降低運行費用,同時也能改善剩余污泥的脫水性能。

5 經濟技術指標

1)工程投資。工程總投資858萬元,其中土建投資為450萬元,設備及安裝投資為408萬元,噸水投資為1.716萬元。

2)運行費用。項目裝機功率270 kW,常用功率180 kW,噸水運行費用為17.40元,其中噸水電耗4.68元,噸水藥耗11.12元,噸水人工費1.60元。

3)占地面積。該工程占地面積2 160 m2,噸水占地4.32 m2。

6 結論

1)本工程采用氣浮/鐵碳/Fenton+水解+A/O+接觸氧化組合工藝處理農藥廢水,COD、NH3-N、甲苯污染物平均去除率分別為94.5%、81%、99.2%,排水水質達到《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962—2015)B級標準,且經濟合理,可為類似農藥廢水處理設計建設時提供參考。

2)鐵碳微電解和Fenton氧化組合作為預處理,減少Fenton反應所需的加藥酸量,鐵碳微電解產生的Fe2+可繼續作為后續Fenton反應的催化劑,可降低Fenton反應中硫酸亞鐵的加藥量,從而降低運行費用。

3)剩余污泥具有促進生物絮凝的性能,將A/O系統剩余污泥回流到Fenton反應后的絮凝反應池,降低絮凝劑的加藥量,在降低運行費用的同時改善了剩余污泥的脫水性能。

4)生化系統采用水解+A/O+接觸氧化,水解酸化提高廢水B/C比,A/O與接觸氧化串聯運行,前者富集高負荷微生物菌群,后者富集低負荷微生物菌群,提高生化處理效率,實現出水達標排放。

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