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9FA燃氣-蒸汽聯合循環機組余熱鍋爐保溫保壓能力提升

2024-03-08 09:14杭州華電半山發電有限公司奚凌峰
電力設備管理 2024年1期
關鍵詞:電動閥軸封汽包

杭州華電半山發電有限公司 奚凌峰

某公司燃機二期輔汽自供至2020年投運以來,機組停機后保溫保壓的能力一直較一期機組弱,一期機組保溫保壓至軸封自供參數合格階段有6~7h,二期機組僅僅有4h,日開夜停的二期機組幾乎沒有投用輔汽自供的可能,只能運用啟動鍋爐提供輔助蒸汽才能開機,造成了較大的經濟損失。針對該情況,通過每日開停機試驗,對二期機組輔汽自供操作手法、關聯設備缺陷、歷史運行經驗進行分析,確定了操作手法優化、設備缺陷整改兩項重點工作。

1 操作對輔汽自供滿足時間的影響

經分析,自二期輔汽自供實施以來,存在輔汽母管暖管疏水時間逐步增加、軸封汽進入后溫度上升達標較慢、軸封汽溫度易急跌等現象存在,造成自投失敗或時間條件滿足不夠。以上問題通過人員操作調整進行優化。通過安排多次試驗,發現部分可以改進的地方。在實施操作后,機組輔汽滿足時間有較大提升。

1.1 操作改進

1.1.1 縮短軸封汽投入至開機條件滿足時間

汽機熱態開機前投用軸封汽參數的要求,一般是滿足高于軸封段及高中壓末級葉片處汽缸溫度,有50℃的過熱度,并沒有對投用軸封汽時間的硬性要求。主要根據高壓缸差脹的大小決定投用時間,負向較大可以投用時間較長,否則較短。針對二期各機組的熱態缸溫,進行投軸封時間試驗,發現機組在較短的投用時間對啟機安全性沒有任何影響,不會造成開機振動或別的異常。從表1中看出投入軸封汽時間在15~60min,熱態開機的振動情況與高壓差脹情況都正常。

表1 縮短軸封投用時間機組振動情況記錄

因此,開機時要求運行人員縮短軸封投入時間,在軸封汽壓力、溫度參數達標的情況下,根據高壓差脹和缸溫,及時START 開機,此部分時間15~20min,較以前可減少30min。提高了輔汽自供利用的保壓裕度。

1.1.2 縮短輔助蒸汽母管暖管時間

啟動爐供輔汽時暖管:停機后開啟給泵房內輔汽母管隔離閥MS315前后疏水閥;開啟廠房內下透平輔汽管MOV6605疏水閥、軸封調節閥前啟動疏水MOV6607(或加開連續疏水)、全開至凝汽器除氧閥,以及軸封調節閥后安全門下的手動疏水閥;啟機前輔汽暖管至軸封調節閥前,至就地排污箱無大量水為止;當至除氧管溫度測點大于160℃以上且穩定,略關小軸封調節閥后安全門下的手動疏水閥,開啟軸封調節閥通軸封汽,檢查輔汽頁面上高壓軸封連續疏水測溫點在100℃以上,軸封調節閥后安全門不冒水,就不會積水沖擊。

輔汽自供時暖管:停機后開啟廠房下透平輔汽管MOV6605疏水閥、軸封調節閥前啟動疏水MOV6607(或加開連續疏水)、全開至凝汽器除氧閥、軸封調節閥后安全門下的手動疏水閥;暖管程序先開啟中過出口集箱疏水MOV5108,2~3min后關閉(不要常開)。開啟中透平處中過疏水閥MOV6608以及其旁路閥,待此處輔汽溫度與中過出口汽溫接近且無波動后,關小或關閉疏水閥MOV6608;開啟中旁至輔汽閥MOV6602,調整PCV6601,其后溫度逐漸上升到175℃以上,當至除氧管溫度測點大于160℃以上且穩定,關小或關閉至除氧管閥。開啟軸封調節閥,關小軸封調節閥前啟動疏水MOV6607、軸封調節閥后安全門下的手動疏水閥,直至全關,減少余汽耗汽量。檢查輔汽頁面上高壓軸封連續疏水測溫點在100℃以上。

1.2 注意點

開啟軸封調節閥后安全門下的手動疏水閥,保證進入汽機軸封段的水及時疏出,不使軸封汽溫度突降;軸封汽送入汽機后,檢查輔汽頁面上高壓軸封連續疏水測溫點在100℃以上;至就地疏水鐵箱檢查無明顯水流,可將機房內所有疏水閥關閉,減少損失。

中過進出口集箱疏水閥MOV5104常開對提高暖管溫度效果不大,反而影響中壓汽包保壓,建議不開。中過出口集箱疏水閥MOV5108位于爐頂,對自供暖管疏水影響較大,但僅僅用于開啟幾分鐘,疏盡爐頂剩水。中壓蒸汽管道至機組輔助蒸汽母管的最低點在中透平,應保持該處疏水閥MOV6608的開啟,才能迅速將暖管溫度提高。目前,#7號機的MOV6608全開后通流量較小,建議增開其旁路無壓回水。

廠房下透平輔汽管MOV6605疏水閥,至凝汽器除氧疏水閥位于機組輔汽管最低部,停機后建議全開,疏盡停機后的積水。經過試驗,輔汽自供暖管階段時間從以前的40~50min 下降到5~20min。投軸封到滿足開機條件一般15~20min,同時要求運行人員在抽真空時就進水,可以減少大量等待時間。試驗結果,輔助蒸汽暖管及投軸封滿足開機的時間優化后可達20~40min,節約50~70min。也就是說靠操作方法優化機組保溫能力提升約50~70min。

2 影響保溫保壓時間的設備因素

2.1 現狀分析

對燃機二期機組停機后保溫包壓能力進行試驗,采取的手段是分別在停機后關閉爐側電動閥、關閉煙道擋板、關閉高壓給水管道系統閥門、關閉給泵倒暖閥、關閉高壓旁路閥等,同時通過PI 比較各機組停機后煙道溫度、高中壓汽包壓力的下降程度尋找漏點。試驗發現機組保壓能力#9機組較好,#9>#7>#8機組。各項影響因素中,高壓給水管道停役后倒漏至低壓系統對保溫保壓能力影響最大,高壓給水管道倒漏>提前關閉高壓旁路電動閥>爐側電動主汽門微漏>煙道擋板>高壓汽水系統閥門漏。

2.2 煙道擋板對二期機組保壓能力的影響

燃機二期機組煙道擋板在機組停役以后關閉,早上開機前打開作為保壓手段之一。由于二期煙道結構與一期不一樣,停機后煙道高壓蒸發器模塊處煙溫較一期下降速率快,達到12~15℃(一期煙道此處溫降速率達3~5℃);停機后二期機組煙道中壓蒸發器處煙溫下降與一期機組一樣,較為緩慢。從1個月的試驗看,關閉煙道擋板對機組煙溫下降速率減少影響不大。主要原因是透平葉輪、壓氣機葉片、IGV 開度27°、煙道受熱面密集布置使通流拔風效應差異不明顯,另外試驗期間對各機組的煙道外墻點溫槍檢查,除#7爐頂棚細裂紋和膨脹節細裂紋外,無較大旁通漏點。

通過試驗對照,#9機停機后關煙道擋板,高壓蒸發器處煙溫下降速率13℃/h,#7號機停機后未關煙道擋板,高壓蒸發器處煙溫下降速率15℃/h,#9機組關閉擋板后煙道煙溫下降速度與不關的#7號機一樣,但#9號機的保壓能力達6h 以上,說明煙道擋板的關閉狀態不是重要因素。

2.3 高壓旁路電動閥對二期機組保壓能力的影響

停機過程中高壓旁路的關閉時機對熄火后高壓汽包最高壓力、高壓汽包壓力維持高壓力的時間、投軸封前的保壓時間有較大的影響。經過試驗,發現停機過程中降速至1500rpm 前關閉高壓旁路,可以大幅提升熄火后高壓汽包最高壓力,對于#9機組壓力可達10MPa。如發現壓力升高較多,可開啟主汽管疏水降壓,防止汽包安全門動作。

圖1 #9機停機過程1500rpm 關閉高壓旁路后高壓汽包壓力變化情況

2.4 高壓汽水系統閥門漏對二期機組保壓能力的影響

經過排查,#7爐高壓主汽疏水閥7GV5001、#7爐高壓汽包緊急放水電動閥7MOV5002、#7爐高壓過熱器2疏水電動閥7MOV5006、#7爐再熱減溫器出口疏水閥7MOV5113有中度泄漏,#8爐中壓汽包安全門內漏至消音器較大,#9爐中壓汽包安全門法蘭面外漏,#7、#8爐高壓汽包至中壓補汽電動閥微漏。這些閥門的漏點對保溫保壓影響中等。

2.5 聯合主汽門門桿漏氣對二期機組保壓能力的影響

燃機二期聯合主汽門在停機后的門桿漏汽相較一期的大,但從技術部門了解閥門結構尺寸正常,二期漏氣量為設計值。所以,在試驗中安排每日停機解列后馬上關閉爐側電動主汽門,根據試驗數據,關閉該閥以及配合高旁閥關閉,#7號機高壓汽包最高壓力上升到9.8MPa。

2.6 高壓給水管道倒漏對二期機組保壓能力的影響

高壓給水管道閥門停機后存在泄漏是一個較大因素。#9機組在停機以后關閉爐側主汽門、高旁電動門后,保壓情況良好,高壓汽包壓力停機6h 后最高達6.0MPa,低壓汽包壓力維持較低0.3MPa。說明沒有高壓汽通過高壓給水泵系統導入低壓汽包。同時,停機停給泵,關閉高壓主給水電動閥、給水調閥、給泵出口電動閥進行保壓操作,#9機組高壓給水母管壓力0.234MPa,高壓省煤器入口水壓7.07MPa,說明#9機組整個高壓給水系統電動閥和逆止閥嚴密補漏,對高壓保壓有較大正面影響。

#7、#8號機組高壓給水系統閥門泄漏嚴重,停機關閉高壓主給水電動閥、給水調閥、給泵出口電動閥后高壓蒸汽通過給泵最小流量閥泄至低壓汽包。某日#8機停機后低壓汽包壓力上升到0.6MPa,低壓汽包安全門動作兩次。#7機停機后低壓汽包壓力上升到0.62MPa,低壓汽包安全門動作三次。關閉主給水電動門后,給水母管壓力和給泵出口壓力隨之一起下降。判斷#7、#8機組高壓主給水電動閥、給水調閥、給泵出口電動閥、給泵最小流量閥、給水逆止閥泄漏嚴重。

2.7 設備整改情況

對于排查出的泄漏閥門,以及泄漏嚴重的#7、#8機的高壓主給水電動閥、給水逆止閥,及時聯系檢修部門在日常消缺中進行整改消缺,大幅減少了設備缺陷對于保溫保壓能力的影響。

3 項目成效成果

保溫保壓能力提升情況。通過操作手法優化及設備缺陷整改兩項措施同步開展后,項目成果明顯,二期機組的輔汽自率得到大幅提高,通過迎峰度夏期間機組保溫保壓統計,二期機組輔汽自供保溫保壓時間達6~7h,與一期機組相當。

輔汽自供提升情況。統計了自項目實施1年來的二期輔汽自供情況。期間,二期機組共開機401次,輔汽自供總次數182次。查詢歷史數據,自輔汽自供改造完成后,二期3臺機組原輔汽自供率分別為#7機15.9%,#8機2.17%,#9機11.4%,自本項目實施后的對比數據見表2。自本項目實施后,二期#7、#8、#9機輔汽自供率分別提升了30.72%,34.74%,44.37%。

表2 機組輔汽自供統計

經濟效益。經過前期測算數據,利用啟動鍋爐供輔汽,機組熱態啟動爐平均每次耗氣約0.26萬m3/次,耗用廠用電約314kWh/次,化補水約45t/次。按當年度公司天然氣價均價3.61元/m3,電價均價763.77元/MWh,化補水22元/t 計算,項目實施后當年度二期共減少啟動鍋爐啟動125臺次,共計節省費用152.2萬元。

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