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采煤機行走箱優化設計與應用

2024-04-10 08:29李檸檸
當代化工研究 2024年5期
關鍵詞:輪軸采煤機殼體

*李檸檸

(山西忻州神達晉保煤業有限公司 山西 036600)

引言

采煤機作為煤礦開采的主要設備,其穩定可靠的運行對于礦井生產效率和安全性至關重要。采煤機的行走箱作為其核心組成部分之一,在采煤工作中起到支撐、行走和傳動的重要作用。然而,長期以來,行走箱故障頻發,導致采煤機維修時間增加,降低了生產效率和經濟效益。因此,對采煤機行走箱的故障進行深入研究,并提出優化設計方案,對于提高采煤機的可靠性和使用壽命具有重要意義。

1.采煤機行走箱技術現狀

行走箱為采煤機的核心構成部分,影響著采煤機的工作狀態。行走箱中包含多個部件,如殼體、驅動輪組件、行走輪組件和導向滑靴,不同部件在相互配合下可提高行走箱的可靠性。采煤機的牽引部作為必不可少的部分,借助花鍵軸為動力傳遞創造理想條件,動力到達驅動輪時,采煤機即可進入工作狀態。許多煤礦因生產條件的復雜性,在作業中為大采高采煤機行走箱,該設備為一級變速齒輪傳動,驅動輪與行走輪組件的大齒輪存在嚙合關系,從關系上能促進轉矩的傳送?,F階段行走箱雖對煤礦生產作業具有一定作用,但其在長期使用中暴露了諸多不足:新工作面上采煤機工作時,作業期間的煤粉較少,無法起到潤滑作用,增大了行走輪與銷排、導向滑靴與銷排之間的摩擦阻力,運行期間伴隨著較大低噪音,牽引電機的載荷量過大;殼體為軟性材料,運行期間伴隨著交變應力作用,在該作用的持續影響下,方軸與殼體之間的間隙偏大,超出了正常標準,如未及時控制此問題,松動、跟轉故障的出現頻次高,危害大;井下行走輪軸不易拆卸,工作量大,安全隱患多[1]?,F有的許多采煤機行走箱設計更多地集中在理論方面,并未保持理論與實踐的結合,這是未來需著力關注的方面。

2.采煤機行走箱改進設計

(1)滴油潤滑裝置

采煤機行走箱在運行期間,滴油潤滑裝置必不可少,如能配備高性能的滴油潤滑裝置,能有效減少摩擦,并降低磨損危害,使行走箱高效運行。結合行走箱的工作特點,其滴油潤滑裝置一般布設在行走箱殼體頂部開槽區域,在該裝置蓋板上,設有1個內六角螺塞,其在整個系統的運行中可作為加油口使用,下端布設有2個滴油口,從垂直角度,滴油口與驅動輪、行走輪齒寬中心完全對應,此結構特征下決定了該裝置的潤滑效果[2]。滴油潤滑裝置的構成,如圖1所示。

圖1 滴油潤滑裝置結構示意圖

滴油口有中心鉆孔螺栓、毛氈,此裝置運行期間,往油箱中注入一定的工業齒輪潤滑油,當潤滑油浸潤過毛氈后經由螺栓孔滴下,左、右側滴油口的潤滑部位有所不同,分別為潤滑驅動輪、行走輪。兩滴油口螺栓部位用防松鋼絲拴緊,以防止在強大的振動作用下導致螺栓松動或者脫落。結合大量的實際經驗,新工作面采煤機的齒軌、銷排嚙合期間,配備滴油潤滑裝置以后,對改善嚙合噪聲、減小牽引阻力有顯著作用。

(2)增加耐磨套

行走輪組件中的中心軸,在設備工作中的作用突出,正常情況下中心軸為雙向受力,既有來自軸向的作用力,也承受徑向作用力。因為此工作特點,在與行走箱殼體配合段需增設方形定位,有效預防跟轉問題。但因為行走箱殼體為軟性材料,其在與其他部件配合工作期間易出現塑性變形。為此,考慮到此現象,行走輪中心軸、殼體配合段應使用42CrMo材質鋼套,以增強殼體強度,使中心軸正常工作[3]。改進前后的結構情況,如圖2所示。

圖2 改進前后結構對比

(3)新型支撐套結構

原有結構中的鋼套、殼體配合長度略深,一旦軸端承受較大的作用力,該作用力擠壓下導致鋼套與殼體之間相互粘結,但由于井下空間相對狹小,幾乎無法拔出,行走輪軸的退出困難,影響了采煤機的正常工作。出于上述考慮,一般需整體更換行走箱,但此方式下檢修人員的工作量較大。煤礦生產作業中還會遇到以下特殊情況:更換的舊行走箱送到機修廠時,應利用頂絲抽拔支撐鋼套,無法使行走輪軸承受設備壓力作用,此情況下必須切割支撐套順利取出行走輪軸,上述情況下考慮配備全新的支撐套結構,新結構將支撐套劃分為兩個部分,煤側壁端蓋、殼體配合深度淺,上面使用大頂絲并用螺堵做好密封工作,此結構下煤渣無法進入,對預防堵塞現象非常有效。此外,另一側鋼套從行走箱內側裝配,相關人員在按照相應要求拆除端蓋后可直接配備專業工具,順利頂出行走輪軸[4]。如在實際的工作中遭遇突發性問題,行走輪軸的抽出受阻,應整體更換行走箱,在機修廠內借助壓力機的作用,壓出行走輪軸。

(4)選用自潤滑軸承

配備特定型號的密封軸承,如SKF兩側有密封膠圈的密封軸承,這類型軸承的內部自帶潤滑脂,即使在高污染環境中,這類型軸承也能保障最佳的使用性能,且后續的維修工作相對簡單,能滿足煤礦作業的工作需求。

(5)行走電氣與變頻系統

①基本情況

采煤機右前方、左前方分別有電氣控制箱、變頻器,二者的控制對象有所區別,分別為截割電機、行走電機。為了給采煤機運行提供電力資源,礦井供電系統與電氣控制箱之間應建立可靠的連接關系,從電氣控制箱接入變頻器供電,只要礦井供電連續、穩定與安全,變頻器就有電力保障。變頻器利用變頻器箱將其控制、反饋信號與電氣控制箱相聯系,即可營造良好的通信條件,保障通信便捷性,及時解決設備運行中的問題[5]。

電氣系統驅動單元的電機數量為8個,能為液壓、裝運、除塵、牽引等機構提供電力資源,保障這些機構能各自發揮其作用。行走機構在正常狀態有額定的電壓,功率分別為1140V、55kW。電氣控制箱內的部件眾多,有斷路器、保護元件等,這些部件能在遭遇特殊情況時及時進入保護狀態,避免電氣故障范圍的持續擴大。

變頻系統為交直流相互轉換模式,其系統內的IGBT是主控元件,其可靠性非常高,兼具諸多優勢,如啟動電流相對較小,輸出力矩非常大。變頻系統內的硬件包含電源、通訊、訊號檢測等多個模塊,性能優越,當變頻系統進入運行狀態后,IGBT的啟動電流、輸出力矩分別保持在較低水平、較高水平。

變頻系統內配備的是四象限變頻器,其特殊性在于整流部分安裝有IGBT功率元件,此結構特點下,交直流電轉換簡單,不再受到諸多限制,電能的雙向傳輸更為高效和安全。上述特點能避免采煤機下坡期間因行走機構發電導致變壓器過壓,并能高質量完成電氣制動,保障制動過程中的能量能回饋到電網被再次利用,提高電力資源的綜合利用率。另外,電網中即使并無高電壓通過,四象限變頻器也能輸出1140V高電壓,使電機能順利輸出轉矩,維持電機最佳的運行狀態[6]。

②行走變頻系統的優化

在煤礦作業過程中為符合生產需求,采煤機的調動頻繁,空頂條件下的應用效果相對理想,能保障生產作業的安全性。因此,工頻狀態下的非移動拖動系統存在諸多不足,而變頻系統在此基礎上進行了結構改造、功能調整,在實際的工作中不僅能自動調整速度,還能調節牽引功率的大小,操作簡單且系統可靠性、穩定性較高。

采煤機行走變頻系統內的元件種類繁多、數量龐大,每一元件都有其特定的安裝位置與要求,在整個系統工作期間也承擔不同的作用,典型元件為逆變器、電抗器,在這些不同元件的相互配合下,能自動檢測母線電壓力輸出電流值,并實時通信[7]。電氣控制箱并非單獨存在的部分,通過與裝運、截割等設備的關聯,再將變頻器與行走電機可靠連接,能促進采煤機克服現場環境的不利限制,高效完成采煤任務,為企業創造更大的效益。

變頻器箱內部結構復雜,包含諸多部分,主要為檢測機構、整流電容、電抗器,這些分別分散在電控箱的指定位置。IGBT功率部件的熱量較大,其處于電控箱后板上部,變頻器箱內,檢測機構、整流電容、電抗器都為不可或缺的部分,任何一個部分發生些微故障,都會給變頻器箱的運行帶來風險,不利于采煤機工作。IGBT功率部件在運行過程中伴隨著較大的熱量,在電控箱后板上部有循環水,可促進功率部件的散熱與冷卻。整流電容、電抗器等各個部件處于變頻器箱的底板,通過這一設置方式,不同部件之間的布設相對簡單,能為后續的維護與調試工作提供便捷。但此方式也存在一定的不足,不同電氣元件之間由走線實現連接,控制箱內的功率元件數量龐大,排列與接線相對困難,工作量大,后續變頻系統安裝、調試與維護都十分不便。

針對上述問題,在采煤機內部行走系統的優化中應開展集中化處理,綜合分析變頻系統的構成及運行特點,大部分電子元件與工頻系統內的電子元件安裝位置各有不同,在整個采煤機運行期間的作用也存在顯著差異。變頻器控制與檢測系統、工頻供電系統之間雖存在一定的連接關系,但決定多數情況下各自的工作具有獨立性,在集中化設計思路下,通過促進不同模塊之間的可靠連接,再利用功率母排集中連接整流與逆變單元。

優化結束后,變頻器能實現封裝,其封裝對象為驅動電路、整流部分和逆變部分,將這些封裝在不銹鋼機殼中,能提高系統工作性能,減小外部因素對設備運行的干擾。

在原有基礎上改造變頻器后,變頻器性能大大提高,改造后供電電源AC1140V經過三相電抗器后接入變頻器,行走機構向電控系統PLC發送控制指令,PLC執行指令和動作。

3.應用情況

經上述一系列改造與升級,改造后的行走箱裝備在山西忻州神達晉保煤業有限公司完成了試驗,發現改造后的設備可靠性大大增強,工作人員的操作、維修等都相對便捷和高效,更有利于煤礦企業的開采作業。

4.總結

綜上,采煤機行走箱經常因設計缺陷而出現各類故障,給煤礦企業帶來的損失較大。面對采煤機行走箱方面存在的問題,未來需繼續從潤滑滴油、支撐套、耐磨套、電氣與變頻系統等方面展開設計優化與調整,以提高采煤機行走箱的整體可靠性。未來針對采煤機行走箱設計改造,必須堅持理論性與實踐性的統一,以增強研究可靠性。

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