徐 峰,邢崢嶸,劉晨光,耿艷玲
(中國石化中原油田分公司石油化工總廠,河南濮陽 457165)
隨著化學工業的發展以及人們對環境、安全意識的提高,對化工用泵的要求越來越高,在一些場合提出了無泄漏要求,這種需求促進了屏蔽泵技術的發展。屏蔽泵由于沒有動密封,可以做到絕對無泄漏,因而在化工裝置中的使用已愈來愈普遍。
普通離心泵的驅動是通過聯軸器將泵的葉輪軸與電動機軸相連接,使葉輪與電動機一起旋轉而工作,而屏蔽泵是一種無密封泵,泵和驅動電動機都被密封在一個被泵輸送介質充滿的壓力容器內,此壓力容器只有靜密封,這種結構取消了傳統離心泵具有的旋轉軸密封裝置,故能做到完全無泄漏。屏蔽泵把泵和電機做成一體,電動機的轉子和泵的葉輪固定在同一根軸上,利用屏蔽套將電機的轉子和定子隔開,轉子在被輸送的介質中運轉,其動力通過定子磁場傳給轉子。
中原油田分公司石油化工總廠液化氣后處理處理裝置,脫乙烷塔回流泵使用的是兩臺屏蔽泵,型號為 CAMV3/4+4,電機功率 18.5 kW,流量 8 m3/h,進口壓力2.5 MPa。出口壓力3.8 MPa。在2011年8月25日18:10時,脫乙烷塔回流泵由于工藝操作出現波動,回流泵流量下降至2 m3/h,當班崗位人員開啟了備用泵,通過兩臺泵并聯運行,流量達到5 m3/h,運行5 min后,操作人員發現一號泵泵體溫度上升到95℃,立即停泵,經過檢查該泵石墨軸承破碎。
通過軸承燒毀的現象判斷一號泵是由于低流量、軸承干磨破碎燒毀的。由于屏蔽泵效率較低,加之屏蔽泵的軸承是石墨滑動軸承,長時間在小流量情況下運轉,會導致軸承發熱、使液體汽化蒸發,短時間干轉就會損壞滑動軸承,造成軸承磨損、破碎。
造成屏蔽泵軸承破碎的原因是介質低流量,屏蔽泵廠家設計該泵的最小流量是2 m3/h,當時兩臺泵并聯后流量為5 m3/h,是高于最小流量的,在這種情況下造成一臺泵低流量燒軸承,說明了在并聯中的兩臺泵的流量分配是很不均勻的,這種流量的不平衡使得一號泵實際流量低于2 m3/h,最終導致了事故的發生。
本次事故的原因存在設計原因和操作原因兩個方面。
①設計原因:從設計上,該泵沒有在泵出口設計一條最小流量孔板,以保證泵出口的流量必須能夠將電機旋轉的熱量取走。
②操作原因:綜合當時的操作參數可以判斷,單臺泵的設計流量是8 m3/h,而當時兩臺泵串聯流量只有5 m3/h的流量,導致這種情況發生的主要原因是進泵的回流罐壓力下降,泵的進出口壓差增加,此時兩臺泵串聯是無法解決流量問題的。
①對屏蔽泵的性能了解不足是導致此次事故的一個主要因素,如何正確使用維護屏蔽泵是確保設備良好運行的關鍵。在此次事故后設備維護人員對該泵出口增加了一條最小流量線,開泵時必須要打開最小流量閥門,確保機泵電機的冷卻。
②在機泵的事故處理上,要從多方面考慮,不能頭痛醫頭,腳痛醫腳,機泵沒有流量或是流量達不到,不能局限于設備本身,還要從工藝參數的變化綜合考慮,這樣才是解決問題的根本。
①嚴格執行開泵程序,運行前首先打開進口閥門,打開排氣閥和回流閥進行排氣,確認氣體全部排除后方可運轉,否則容易損壞石墨軸承,發生事故。②啟動后觀察出口壓力表,當壓力指示到設計壓力時,慢慢打開出口閥直到工藝要求的流量。③運行中必須要打開出口最小流量閥門,確保任何工況下屏蔽泵維持最小流量。④嚴禁兩臺泵串聯使用。⑤在運轉中,如發現異常聲音或振動等,應立即停機。在沒有查清故障原因且徹底排除之前,不允許繼續運轉。⑥嚴禁空轉,斷流運轉不得超過30 s,屏蔽泵不得逆向持續運轉。
通過對屏蔽泵軸承磨損破碎故障的分析,提出了防范措施。只要是選型正確,操作人員正確操作,加強設備巡檢,保證生產工藝操作平穩,在正常運行情況下,屏蔽泵故障完全可以消除,幾乎也沒有什么維修工作量。采用屏蔽泵,完全無泄漏,有效地避免了環境污染和物料損失,保證職工的健康,提高了企業的經濟效益。屏蔽泵是輸送易燃、易爆、腐蝕液體的理想用泵。