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減少5.83 tex緊密紗整經斷頭的生產實踐

2015-12-18 09:31
紡織器材 2015年3期
關鍵詞:絡筒細紗機機臺

汪 萍

(華潤紡織合肥有限公司,合肥 230601)

我公司生產的新品種5.83 tex緊密紗(70 PIMA/30 SB),客戶反饋百根萬米整經斷頭偏多,導致布機效率偏低。為查找原因,試驗室對該品種筒紗進行回倒檢驗,發現筒紗的實際斷頭折算其百根萬米整經斷頭為3.2次,超過百根萬米1次的控制標準。

1 百根萬米整經斷頭多原因分析

用該品種筒紗模擬整經斷頭進行10萬m紗疵回倒檢測,通過對斷頭位置的形態進行分析和統計,發現細節斷頭約為70%,捻接接頭約為30%[1]。為此,對生產5.83 tex緊密紗品種的全部21臺JWF1530型細紗機進行逐臺大批量管紗抽樣檢測,針對筒紗斷頭處多為細節的問題,將管紗用USTER TESTER5型條干儀測試千米細節作為考察指標[2],由于斷頭處肯定存在強力弱環,因此把用USTER TENSOJET4強力儀測試的最小強力也作為考察指標,分別以公司規定的這兩個指標的內控標準為判斷依據;將管紗千米細節均值多于內控指標55個的機臺判為A項不合格機臺,將管紗最小強力均值小于內控指標85 c N的機臺判為B項不合格機臺,將管紗千米細節均值多于55個、最小強力小于85 c N的機臺判為C項不合格機臺。結果發現,21臺細紗機中有2臺A項不合格機臺、4臺B項不合格機臺、4臺C項不合格機臺(見表1)。

通過對不合格機臺的不合格錠位及其波譜圖進行現場分析和檢查,發現存在以下問題[3]:① 個別管紗的波譜圖上出現8 cm~10 cm的機械波;② 部分下膠圈出現松弛、打折問題;③ 存在錠帶偏長、松弛問題;④ 個別前膠輥出現晃動、傷損、起槽問題。

表1 整改前細紗機的質量參數

2 整改措施

對問題檢查分析,采取了以下整改措施[2-3]:

a) 更換有問題的細紗下膠圈;

b) 更換起槽、損傷或晃動的膠輥;

c) 更換伸長、磨損的錠帶;

d) 優化SAVIO POLAR型自動絡筒機電清參數,收緊細節通道清紗設置,由-20%、20 cm修改為-15%、10 cm;

e) 檢修自動絡筒機捻接不良和捻接效果不穩定的捻接器,使其捻接質量達標,捻接效果穩定;

f) 將自動絡筒機1錠~36錠作為試驗錠位進行系統整修,確保每個錠子的運行狀態良好。

3 整改效果

隨機抽樣6只滿筒紗(筒重為1.25 kg/筒,筒紗定長為214 km/筒)進行測試,測試結果:6只筒紗共發生細節斷頭1次,折百根萬米整經斷頭為0.78次,達到了百根萬米整經斷頭1次的內控標準,筒紗10萬m9級有害紗疵為2.3個、總紗疵為141.9個,也分別達到了有害紗疵為3個、總紗疵為180個的內控出口標準。對10臺生產5.83 tex緊密紗的JWF1530型不合格機臺進行指標測試,全部達標。成紗質量見表2。

表2 整改后細紗機的成紗質量參數

4 結語

整改后測試結果表明,所有JWF1530型細紗機臺生產的5.83 tex緊密紗都可以用作供絡筒經紗,對其他自動絡筒機臺都按8號意大利SAVIO POLAR型自動絡筒機1錠~36錠一樣,逐錠檢修捻接器,優化電清參數整機后即可做經紗。經試驗室測試,所有10臺不合格機臺已經全部達標,達到了減少整經斷頭的目的,滿足了客戶需求。

[1]秦貞俊.自動絡筒機的異纖清除和捻接技術[J].紡織器材,2009,36(3):62-63.

[2]孫永峰.高速整經斷頭的防治措施[J].棉紡織技術,2008,36(5):42.

[3]張瑋.JC 5.8強捻紗減少整經百根萬米斷頭的生產實踐[C]//陜西省紡織工程學會2010年學術年會論文集,西安:陜西省紡織工程學會,2010.

[4]金波,趙金平.整經斷頭的影響因素及措施[C]//陜西省紡織工程學會2010年學術年會論文集,西安:陜西省紡織工程學會,2010.

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