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高速深孔加工數控機床的研制

2016-10-10 07:37周瑞婷
中國重型裝備 2016年3期
關鍵詞:滑臺鐵屑冷卻液

陳 輝 周瑞婷

(一拖(洛陽)開創裝備科技有限公司裝備研究所,河南471004)

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高速深孔加工數控機床的研制

陳輝周瑞婷

(一拖(洛陽)開創裝備科技有限公司裝備研究所,河南471004)

介紹了高速深孔加工數控機床的結構、主要技術參數和創新點。

數控機床;結構;設計

高速深孔加工數控機床可廣泛應用于發動機缸體、拖拉機變速箱、曲軸等零件的深孔加工。

目前深孔加工通常使用以下幾種方式:

(1)用普通刀具分工序進行加工,其缺點是工序長,占用機床臺數較多。

(2)用槍鉆進行加工,孔加工質量好,其缺點是加工時間長,需要的機床數量多。

(3)選用新型深孔鉆刀具,在加工中心上一次加工到位,但其設備投資太大。

以上方式設備投資均太大,且后期運營成本較高。高速專用型深孔鉆床既能有效提高生產效率,又能減少設備投資。

1 機床概述

1.1機床主要部件及布置形式

機床采用臥式雙面雙工位布置形式,中間有一個液壓移位滑臺,移位滑臺上面放置夾具?;_底座左右側面各連接一個非標側底座,每個側底座上各放置一個數控進給滑臺和一個液壓進給滑臺,滑臺臺面上放置非標鉆削頭,鉆削頭的主軸是有內冷孔的加工中心主軸(帶旋轉接頭和打刀缸),配有鉆削頭傳動裝置。輸送裝置連接在夾具本體上,隨夾具一同移位。機床自動輸送工件,液壓夾緊,并采用自動潤滑系統進行導軌潤滑。

機床主軸帶有內冷卻,冷卻液從滑臺底座排入冷卻箱內,冷卻箱內的磁性排屑裝置將鐵屑排出。機床設置有外包裝。機床結構圖、剖視圖分別如圖1、圖2所示。

1.2機床動作循環

工件沿機床外滾道人工推上輸送裝置滑道上,由輸送裝置沿滑道自動輸送到夾具里,用楔鐵夾緊、液壓插銷鎖定。左右液壓滑臺快進、工進,加工完成后進給滑臺快退,移位滑臺移位至第二工位,左右數控進給滑臺快進、工進,工進到一定位置后一個滑臺退回原位,一個滑臺繼續鉆通,加工完畢后滑臺退回原位,夾緊油缸放松,拔銷,輸送裝置將工件送出夾具,送至對接支撐板上,移位滑臺從第二工位(下料位置)移至第一工位(上料位置),進入下一循環。

2 機床主要技術參數

機床技術參數如表1所示。

圖1 機床結構圖Figure 1 Structure of machine tool

圖2 機床剖視圖Figure 2 Sectional diagram of machine tool表1 機床主要技術參數Table 1 Main technical parameters of machine tool

名稱數值深油孔直徑dmax/mm深油孔深度Lmax/mm預鉆孔刀具線速度Vmax/m·min-1鉆深孔刀具線速度Vmax/m·min-1預鉆孔滑臺工進速度/m·min-1鉆深孔滑臺工進速度/m·min-1加工中心主軸型號主軸轉速范圍/r·min-1主軸電機型號(變頻電機)機床輪廓長度/mm機床輪廓寬度/mm機床輪廓高度/mm?124307059557329BT400~1857(可調)YP132M-50-7.5-4450038001950

3 機床主要創新點

機床主要創新點如下:

(1)本機床采用專用機床的方式完成深孔加工,總投資比傳統方式大大降低。

(2)加工效率較高,以加工四缸柴油機缸體為例,加工深孔的長徑比能達到20~30(本機床達到20),節拍能穩定地控制在3min以內。

(3)鉆削頭采用高剛性加工中心主軸結構,使加工、裝配過程更加簡單易行,且有利于提高高速切削時整臺機床的剛性。主軸中心降至最低,使切削時產生的傾翻力矩降低到最小。

(4)深孔加工刀具采用先進的硬質合金,能夠實現高速、大進給量加工,大大地縮短了加工時間。與傳統麻花鉆相比,雖然初期投資較大,但刀具的耐用度較高,加工精度很穩定。刀具一旦磨損,由專業廠家刃磨刀具,總體核算較一般麻花鉆運行成本降低。高速進給時軸向力很大,利用液壓刀柄夾持刀具,保證了切削時的穩定性。

(5)主軸和刀具都帶有內冷孔,高壓冷卻液從刀具中心噴出,隨著刀具一同進入深孔內,在進行深孔加工的同時進行冷卻,同時將深孔內不易排出的鐵屑反沖出孔外,解決了深孔加工中鐵屑很難排出、易產生積屑瘤的問題。

(6)采用第一工位打預鉆孔,第二工位鉆深孔的工藝進行加工。預鉆孔作為深孔的導向孔,可不用鉆模板進行導向,實現了剛性鉆孔,大大簡化了夾具的結構,使找正調整更加方便,同時使用過程中也節省了制造和更換鉆套的工作。

(7)機床備有完善的冷卻排屑裝置,冷卻液連同鐵屑從滑臺底座的排屑口排入冷卻排屑裝置內,通過排屑器將大部分鐵屑帶走,然后通過高精度過濾器將細微的鐵屑排走,過濾精度可達到5μm,保證冷卻液潔凈,防止主軸中心堵塞。同時在控制回路上串聯一個壓力傳感器,當壓力超過設定值時,說明冷卻液回路中有堵塞現象,則壓力傳感器將信號傳給系統,使系統報警,機床停止動作,機床使用更安全。

4 結論

機床在結構上做了大量的改進和創新,技術水平和實際精度指標顯著提升,已經通過了用戶驗收,機床各加工精度均滿足用戶要求。

編輯陳秀娟

Development of Numerical Control Machine Tool for High Speed Deep Hole Machining

Chen Hui, Zhou Ruiting

Thestructure,maintechnicalparametersandinnovationpointsofnumericalcontrolmachinetoolforhighspeeddeepholemachininghavebeenintroducedinthepaper.

numericalcontrolmachinetool;structure;design

2016—01—11

陳輝(1980—),高級工程師,主要從事組專機床、數控機床以及工裝夾具等的設計研發工作。電話:15539710958,E-mail:185730177@qq.com

TG659

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