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一種大型連桿精準制坯技術的開發與應用

2018-05-29 08:08王永健第一拖拉機股份有限公司鍛造廠
鍛造與沖壓 2018年7期
關鍵詞:工步模鍛坯料

文/王永健·第一拖拉機股份有限公司鍛造廠

大型連桿是工程機械上的一種關鍵零件,在工作過程中需要承受壓縮、拉伸等交變載荷作用,對疲勞強度和結構剛度有較高要求。目前的生產工藝主要是由鍛造成形,再經過機械加工完成的。

我們在和某國外工程機械企業的合作中,遇到一些大型連桿(圖1),整體長度長,橫截面差別大,中間桿部較細,兩端頭面積大,屬于典型的長桿類鍛件。

圖1 大型連桿數模

樣件開發階段

這類鍛件需要采用制坯+終鍛成形的鍛造工藝,其生產效率和產品質量主要由制坯工藝決定,企業根據設備特點,結合實際情況采用不同的工藝。在開發初期,我們采用了常規的自由鍛方式制坯,這種制坯工藝生產效率低,工人勞動強度大,產品質量不穩定,材料消耗大,總體生產成本高。

生產效率低,勞動強度大

圖2所示為自由鍛制坯使用摔模,靠操作工手工翻轉、控制毛坯尺寸和形狀。共需要兩個工步,先制出毛坯兩端形狀,再更換模具拔出長桿部形狀,這種生產方式,每班能生產40~50件。圖3中3.77kg的坯料在自由鍛制坯完全需要人工翻來翻去,勞動強度大。

圖2 自由鍛制坯圖

圖3 人工操作

鍛件質量不穩定

自由鍛制坯后,模鍛成形只能采用燃氣爐加熱。一是,毛坯氧化皮厚,鍛件表面質量差,氧化坑最深在1.5mm左右(圖4);二是,坯料加熱時間不一樣,整爐料的首末件溫差大,造成鍛件個體之間中心距尺寸不穩定(圖5),后續加工后壁厚差大。

生產成本高

圖4 表面缺陷(氧化坑)

圖5 中心距尺寸不穩定

由于自由鍛制坯精度較差,致使中間毛坯在直徑和長度上均有意加大了用料,原材料消耗增加(圖6)。另外,自由鍛制坯一致性不高,無法滿足后續模鍛工序中頻感應電爐加熱的要求,只能在燃氣爐加熱,動能消耗大,綜合成本太高。

圖6 自由鍛制坯桿部直徑大

批量生產階段

為了在批量供貨時解決上述問題,我廠成立了工藝開發小組,研究開發模鍛制坯工藝。我們查閱了大量技術資料,多方了解國內外大型連桿的制坯方式。目前的現狀基本上都是自由鍛制坯工藝,無現成的模鍛制坯資料可借鑒。

工藝分析,確定方案

大型連桿鍛件的制坯,通常采用以下幾種工藝方案,分析其優缺點:

⑴自由鍛制坯。

優點:生產所需設備要求不高,通用性好。

缺點:靠人工操作來控制鍛件形狀和尺寸,精度較低,工人勞動強度大,生產率低,主要用于單件、小批量生產。

⑵模鍛制坯,其中包括輥鍛制坯、楔橫軋制坯。

優點:生產效率高,工人勞動條件好。

缺點:需要專用設備,投入專用模具,適用于大批量生產,前期投入大。

⑶不增加專門的制坯工序,在模鍛錘上增加制坯工步。

優點:一火次成形,降低動能消耗。

缺點:在大設備上增加制坯工步,只能做壓扁等簡單操作,對鍛件截面改變少,材料消耗大。另外模塊尺寸加大,增加模具成本。

在分析各種工藝方案后,我廠技術人員大膽創新,摒棄傳統的粗料拔長制坯方式,另辟蹊徑,提出了細料鐓粗聚集制坯的方式。經過反復計算論證后,結合我廠生產設備的實際狀況,決定采用平鍛機模鍛制坯+模鍛錘終鍛的制造工藝。

修訂中間鍛件圖

依據大型連桿最終鍛件圖,結合初始自由鍛中間坯方案,優化設計了平鍛機制坯中間鍛件圖,將桿部直徑由原來的φ85mm(圖6)改為φ80mm(圖7)。注意,此處的成品尺寸就是φ80mm,這也是經過反復計算論證后才確定下來的。

圖7 精準制坯桿部直徑小

改變制坯加熱方式

將原來的燃氣爐加熱(圖8)改為中頻感應電爐加熱。燃氣爐加熱本身的火耗在3%左右,中頻感應電爐加熱火耗只有0.5%左右,另外原來燃氣爐加熱是整體加熱,而新工藝只需要局部加熱即可,不變形部分不需要加熱,大幅提高加熱效率,減少損耗。

中間毛坯工藝制定

在依據鍛件圖確定工步圖的過程中(圖9),反復論證、計算,坯料的鐓粗比達9.1,比常規鐓粗比4.5大2倍還多。為確保鐓粗聚集不失穩,借助Deform軟件模擬鍛造過程。根據模擬的結果,采用了錐形模膛聚集,同時還要遵循聚集工步設計的限制線,在第一工步的錐形大端設計更大的錐體,在錐形小端增加圓柱段。通過合理分配壓縮系數,最終采用4個工步成形。

圖8 燃氣爐加熱

圖9 理論計算出來的工步圖

平鍛模設計

根據確定的工步圖,參考1250t平鍛機設備規格,設計相應模具(圖10)。由于4個工步長度壓縮量太大,無法按照常規排布,上下對齊,于是將第1、第2工步的成形鑲塊和夾緊鑲塊合并,將第3、第4工步的成形鑲塊加長,讓第3、第4工步前移,在第3、第4工步的定位擋板位置增加定位塊。通過反復排布,終于實現了型槽的合理布局。

圖10 平鍛機制坯模具裝配圖

根據上述技術方案要求,設計、制作了平鍛模,組織了生產調試,并在模鍛錘上驗證了此批中間毛坯,生產過程基本順利,在實施過程中有效解決了以下問題:

⑴確定合適的加熱工藝。經過調試,確定了最佳的加熱電壓、時間以及加熱長度。創新前,煤氣加熱爐加熱坯料,每爐僅能加熱30件左右,加熱至鍛打溫度需要1.5h以上;創新后,平均1min就可以加熱一件,坯料加熱后的表面質量也大有改觀,氧化皮厚度不到0.5mm,不僅對鍛件成形有利,而且減少了對模具的磨損,同時也減少了原材料的火耗,一舉多得。

⑵生產工人克服困難,掌握操作技巧。大型連桿鍛件單重77kg,在操作過程中,需要用配重塊通過滑輪、鋼絲繩、掛鉤來減輕工人的勞動負荷。經過反復調試,工人掌握了鍛件和配重塊之間的平衡,以及掛鉤前后部分重量的平衡。

⑶通過適當調整各工步沖頭墊片,使中間毛坯能夠充滿型腔,同時分模面毛刺符合工藝要求。

最后,將這批檢驗合格的中間毛坯轉移到模鍛錘上進一步驗證,確認工藝改進效果。經驗證,改進后的中間坯料用于模鍛后,生產的鍛件外形規整、表面質量大有提高,氧化坑深度不超過0.5mm(圖11),飛邊均勻連續(圖12),完全能滿足批量生產的需要。另外,坯料外形規整,能滿足中頻感應電爐加熱要求,使加熱效率較以前大大提高,能耗減少在50%以上。

圖11 效果很好的最終鍛件

圖12 最終鍛件的飛邊

結論

大型桿類零件的平鍛機模鍛制坯工藝,是對傳統制坯工藝的創新,將使我廠的長桿類鍛件的尺寸精度和外觀質量上一個明顯臺階,為我廠進一步開拓市場起到有力的技術支撐。

在第一個品種大型連桿的平鍛機上模鍛制坯技術成功實施后,我廠很快就把此項技術推廣,成功應用于類似的大型連桿上,現在均已形成批量生產能力。

此項技術的成功應用,既提高生產效率,又提升產品質量,還降低生產成本,創造了良好的經濟效益,非常具有推廣價值,同時也為類似零件的開發提供了借鑒。

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