趙慶紅,陳建文,郭建國,趙文彬,梁海富
(蘭溪南方有限公司,浙江 蘭溪 321100)
蘭溪南方有限公司3臺φ3.0m×11m帶輥壓機HFCG120×50開路水泥磨,2016年平均電耗32.5kWh/t,主電機電耗約24kWh/t(占總電耗73.8%),因此,利用陶瓷研磨體,降低磨機主電機負荷,節電效果將會比較明顯。
(1)密度小,鋼球密度約為7.6~7.8g/cm3左右,陶瓷研磨體密度一般為3.6~3.8g/cm3,這對減少主電機負荷降低電耗創造了條件,但是密度小,研磨體間的擠壓力也會小,粉磨效率會有所下降。
(2)耐磨,陶瓷研磨體具有較好的耐磨性能,研磨過程中靜電影響大大下降,磨內發熱減少,但相對較脆。
(3)磨削能力強,有關小磨試驗結果表明,在300m2/kg以下的比表面積區間以金屬研磨體略占優勢;在300m2/kg以上的比表面積區間以陶瓷研磨體略占優勢。
讓粉碎效率更高的預粉碎工序由輥壓機承擔盡可能多的粉碎功能。讓細破與粗研磨任務盡量球磨機頭倉和二倉來完成。最后、讓細研磨和整形功能效果更好的陶瓷球來實現。
表1 倉內研磨體調整情況
(1)倉內研磨體調整見表1。
(2)通風圈調整。對出磨通風篩進行了封堵,減緩磨內物料流速。
(3)輥壓機調整。適應減小輥縫,增加壓力,改進下料裝置,減少大塊物料,提高輥壓機做功。
(4)打散機調整。對打散機篩板進行改進,對打散機篩板進行了改進,由3mm橫篩改為0.8mm豎篩,傾斜角度提高了5°左右,使得入磨細度0.08mm篩余保持在50%內,0.9mm篩余在1.5%以內。
(5)其它工作裝備。根據磨內篩余曲線的圖形狀態,調整球徑級配與填充率;確定陶瓷球的級配、按鋼球與陶瓷球的替換比例更換。
(1)階段運行時出現的問題及解決辦法。
出現問題:磨內流速過快,細度波動大。
解決辦法:磨尾風機安裝變頻。
(2)結果與預期對比分析。
粉磨電耗下降約4kWh,達到預期;臺時產量下降約8%,達不到預期。
由于陶瓷球優勢在于比較細的顆粒度區域。為了發揮它的優勢,需要對打散機進行優化減少物料的波動,如果有條件允許計劃技改成V選。
目前使用的混合材破碎機臺產偏低,粒度偏粗,對輥壓機的做功影響較大,需優化減小物料的顆粒度。
(1)投資。更換陶瓷球費用28t×3臺×8 000元/t=67.2萬元。
(2)效益。按2017年生產82.36萬t,工序電耗28.01度/t,比2016下降4.49度計算,全年節約電費82.36×4.49×0.55=203.38(萬元),變壓器容量從6 000下降5 000kVa節約容量費4×12=48萬元,實際36萬元。因產量下降影響谷電損失電費:4.5t×10h×28.1kWh×0.40/kWh×3臺×300天×96%=43.55萬元。合計203.38+36-43.55=195.83萬元。
(1)由于陶瓷研磨體下處于起步階段,市場上陶瓷研磨體的質量參差不齊,選用廠家應當謹慎,關注陶瓷球的莫氏硬度、洛氏硬度、密度等重要指標,最好使用先試用后付款的方式。
(2)物料易性對陶瓷研磨體影響較明顯,臺時產量波動顯。
(3)陶瓷球應用是一個系統問題,強調在磨內部調整的同時,要關注輥壓機系統的調整,以盡可能降低入磨物料粒度,根據實際需要調整磨機填充率。