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萊鋼1#1 880 m3高爐大修開爐實踐

2018-07-13 07:24回全平郭新超
山東冶金 2018年3期
關鍵詞:焦比鐵口裝料

回全平,郭新超,李 明

(萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)

1 前 言

萊鋼1#1 880 m3高爐從2004年6月18日開爐投產,于2017年9月27日停爐大修,安全運行13.5 a多,累計出鐵量達到2 117.6萬t,單位爐容產鐵量為11 264 t,屬于長壽高爐。因設備安全與環保因素,決定對高爐進行大修,于大修116 d后順利開爐,爐況恢復順利,恢復時間較短,開爐3 d實現了日達產,煤比達到130 kg/t,于2018年2月21日實現月達產4 750 t/d,日均鐵量較大修前有較大提升,為萊鋼大修停爐開爐積累了寶貴的經驗。

2 開爐前準備

2.1 設備檢修

本次大修更換了大量老舊設備,本體包括爐頂煤氣風罩、4個煤氣上升管膨脹節、爐體冷卻管道,爐底至風口冷卻壁全部更換,部分損壞冷卻壁更換,爐缸碳磚重新砌筑;出鐵場開口機、泥炮換新,除塵系統改造,主溝重新砌筑;渣處理整體更換等。所有檢修均按照計劃進行,并在開爐前進行反復聯動調試,為大修后順利開爐提供了有力保障。

2.2 爐缸填充

風口以下空間全部用優質硬雜木進行填充,未選用昂貴的枕木。為保證爐缸填充密實,裝料過程由人工進入爐內進行交叉擺放。期間對風口小套前端進行特殊遮擋,防止裝料損壞小套。

2.3 原料準備

開爐原料由主要原料干熄焦、燒結礦、球團礦與熔劑石灰石、硅石、螢石、錳礦組成。并由專人跟蹤運輸上料入倉,確保開爐原燃料質量達到要求。各原料成分見表1。

表1 萊鋼1#1 880 m3高爐開爐原料成分

2.4 烘爐過程

2018年1月10日20:00,高爐送風烘爐,除3#和15#風口留出為工作人員進出爐缸以外,其余26個風口均安裝導風管至爐底保護磚500 mm處,并在保護磚表面用鐵皮進行保護,防止將爐底保護磚吹壞。在爐缸底部安裝熱電偶進行升溫監控,烘爐時間確定為8.5 d,最高溫度600℃。冷卻壁與風口各套水量按正常生產控制。送風時按正常復風程序送風。烘爐時間與溫度控制如表2所示。

表2 萊鋼1#1 880 m3高爐烘爐控制

2.5 開爐裝料原則

按開爐方案計劃,整個裝料過程分為9段。第1段裝底焦和硬雜木;第2段裝凈焦;第3段裝空焦;第4~9段裝正常料,當料線到達6.5 m時,開始進行布料測試;料線到1.45 m,停止上料,整個裝料過程完成。裝料料單見表3。

1)開爐料總焦比為3.5 t/t,正常料負荷逐漸加重;正常料第4~9段爐渣堿度為1.05,空焦堿度1.1,全爐堿度 0.80。理論生鐵成分:[Si]4.00%、[Mn]0.60%、[S]0.03%、[C]3.50%、[Fe]92.00%。

表3 萊鋼1#1 880 m3高爐裝料單

2)元素分配系數:Fe的回收率為99.5%;Mn的回收率為60%;P全部進入生鐵;S 15%揮發,85%進入渣鐵。

3)爐料壓縮系數:凈焦為15%,空焦為14%,正常料為9%~13%。

4)爐缸風口以下硬雜木填充,風口以上分別是凈焦、空焦、正常料。配料計算以風口下沿為準。

3 開爐過程

3.1 送風點火

2018年1月21日11:36送風點火,開爐采取堵12個風口開16個風口送風,送風面積為0.180 9 m2;點火時定風壓操作,風壓在20 kPa左右,12:05,16個風口全部著火。

3.2 負荷及料制調劑過程

開爐上料后第3批料停配石灰石,焦比調整至760 kg/t,并在中心多加1圈焦炭引導中心氣流,10批料后礦石矩陣在43°外擴1檔壓制邊緣。2018年1月21日2:30焦比由760 kg/t調整為685 kg/t,金屬料負荷2.5 kg/t,同時每批料配加錳礦580 kg/批、螢石300 kg/批。上料10批后停配螢石,第22批料焦比調整為620 kg/t,34批料焦比調整為550 kg/t。

風量2 000 m3/min時噴煤迎負荷料,同時調整配料堿度為1.26,燃料比按620 kg/t進行平衡。由于鐵水物理熱上行較慢,23日6:00第21批料停配錳礦1個冶煉周期后,鐵水物理熱達到1 497℃;23日第50批料焦比調整為480 kg/t,76批料調整為450 kg/t,期間為疏導中心氣流,將中心圈焦炭加到7圈。24日第17批料焦比調整為420 kg/t,配料堿度為1.3,配料Si為0.5%,燃料比540 kg/t,基本接近正常生產水平。21—24日料制變化情況見表4。

3.3 渣鐵排放過程控制

點火送風后爐況順行,原計劃2018年1月22日早7:00累計風量達到210萬m3時開東鐵口出鐵;4:40在送風累計達到157萬m3時,東鐵口開始噴渣,隨后切除東鐵口導管堵鐵口憋鐵;但6:30準備開口時,新開口機故障無法開口。8:40西鐵口開始噴渣,立即燒掉導出管封住鐵口。因西場干渣場較小的限制,等待處理好開口機再開東場鐵口。期間風壓上升,風量由2 700 m3/min減至2 500 m3/min,直到9:23開口機處理好后打開東鐵口,此時累計風量為241.2萬m3。鐵口打開后流動性較好,渣鐵熱量充足(1 480℃),但出渣鐵較少,15 min后堵鐵口。11:13再次打開東鐵口,出渣鐵約20 t,渣鐵流動性較好,11:30堵住鐵口。為了預熱鐵溝,14:13再次打開東鐵口,渣鐵流動性較好,通過撇渣器進行憋鐵操作。此次出鐵時間較長,渣鐵明顯較多,熱量充足(1 460℃),直到16:38見噴堵鐵口。隨著鐵口出鐵逐步增加風口個數并對應提高入爐風量(見表5)。

表4 萊鋼1#1 880 m3高爐21—24日料制變化情況

3.4 開爐后強化冶煉

降硅是高爐開爐后強化冶煉的重要手段,但降硅速度過快則有可能導致爐況溫度不足等事故,因此,控制合適的降硅速度尤為重要。此次開爐第1爐鐵水含Si量為9.43%,物理熱1 480℃,流動性良好,24 h負荷加至3.57,焦比為550 kg/t。從第3爐鐵開始,爐溫下降較快,鐵水含Si量降至2.0%以下,物理熱1 450℃左右,之后Si含量維持在1.0%~1.5%,熱量逐步上升。2018年1月24日鐵水溫度達到1 530℃,Si含量穩定在1%上下,為加風創造了條件。鐵水成分見表6。

通過選擇合理的送風參數,動態調節料制,匹配好送風參數,控制首爐鐵出鐵時間,控制充足的爐缸溫度等一系列操作技術,實現了高爐開爐后爐況順利恢復,開爐第2天順利將風口全部捅開,達到全風量作業。通過快速降硅強化冶煉,高爐開爐第3天全天產量4 008.86 t,完成了日達產目標。

表5 萊鋼1#1 880 m3高爐開風口加風情況

表6 萊鋼1#1 880 m3高爐鐵水成分

4 結 語

開爐過程經驗總結:1)本次開爐安全、順利,整個過程沒有懸料,爐況波動較小,實現了3 d快速達產達效。2)入爐焦炭全部使用干熄焦,反應后強度>65%,同時加大焦丁篩分強度,保證了入爐焦炭的質量,為高爐順行提供有力保障。3)布料測試順利,為高爐開爐提高了準確的布料參數。4)工藝技術方案制定合理,爐溫、堿度適宜。負荷過渡平穩,渣鐵物理熱充足。通過分段裝料實踐,證明2 000 m3高爐多段料布料開爐是較為合理的裝料方式。5)開爐渣鐵熱量充足,流動性較好,為開爐順利出鐵和恢復創造了條件。6)本次風口堵泥效果好,未出現開爐期間風口自動吹開的現象,保證開風口加風按照計劃穩步進行。7)動態調節料制,負荷調整及時,中心氣流的發展合理,加風過程順利,在保證熱量的前提下快速將爐溫降到正常水平。

開爐過程中的不足:1)裝料過程中,在布料時出現料流開度跳變,導致料面南北相差近1 m,后補加凈焦30 t填平料面,導致東西鐵口噴渣時間間隔較長,因此應做到開爐前充分調試,避免設備故障導致上料不穩。2)對新開口機設備不夠熟悉,未能及時調整到位,導致第一次開口時間向后推移,影響首爐開鐵口的時間。3)爐前安裝風口中小套時角度安裝不合適,導致風口送風面積受影響,風口噴煤后煤粉小套前端嚴重磨損,個別風口無法噴煤。隨著煤粉噴吹量增加,多個風口小套磨漏,造成高爐被迫休風調整風口小套。4)因上料料流開度不穩定,導致增加焦炭填補料面,造成爐內焦炭負荷比原計劃負荷輕,前3爐鐵水爐溫偏高。

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