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濟鋼400 m2燒結機系統設備特護實踐

2018-07-13 07:24林建峰
山東冶金 2018年3期
關鍵詞:鏈板激振器燒結機

林建峰

(濟鋼煉鐵焦化技術服務公司,山東 濟南250101)

1 前 言

濟鋼400 m2燒結機自投產以來,由于設計缺陷,頻繁發生設備事故。2017年,在濟鋼集團公司改革轉型、產能調整的背景下,不可能再進行技術升級和改造,只能是在確保安全的前提下維持正常生產。因此,重點部位的設備隱患必須受控,一旦發生較大事故,將影響整個公司的鐵前系統生產組織安排,給高爐工序的安全停產造成巨大損失。

停產以前,400 m2燒結系統設備主要存在6方面問題:皮帶運輸機故障頻繁;燒結機、環冷機臺車輪軸承損壞頻繁;燒結機臺車跑偏嚴重;板式給礦機系統設備老化嚴重;冷篩激振器損壞頻繁且篩分效率不能滿足正常的生產工藝要求;二次料場堆取料機設備老化嚴重,故障頻繁且備件不足。針對上述6個方面問題,技術人員對不同區域重點設備的運行現場進行實際勘探和技術測量,初步確定了設備特護技術開發的基本方向。

2 設備特護運行方案

2.1 皮帶機特護

全面梳理皮帶運輸機的膠結質量、托輥運行狀況、電機運行負荷狀態、皮帶機跑偏等具體原因。

皮帶膠結頭開膠、斷裂,主要是由膠結質量和皮帶質量兩方面造成。由于皮帶數量多,運輸的物料和運行環境等工況不同,皮帶運輸機附屬的托輥運行狀況各不相同,因此,主要對重點部位的關鍵托輥進行技術改造和特護技術應用。有的皮帶機一人多崗看管,主要依靠現場監控,需要增加電機的運行電流實時監控,便于及時發現問題和設備保護。皮帶機跑偏除了設備自身的原因以外,也與工藝狀況變化和崗位操作能力有關,需要進行防跑偏、防撕裂技術改造。

400 m2燒結機成7皮帶作為供應3 200 m3高爐燒結礦的“生命線”,總長度超過1 400 m。至2016年底,皮帶整體磨損比較嚴重,由于跑偏造成的撕邊問題非常突出,當運輸負荷超過450 t/h時,撒漏料嚴重制約了正常的高爐生產穩定。另外,受環境限制,成7皮帶設計比較特殊,屬于直行+曲線并存的皮帶。在皮帶曲線段,由于托輥設計存在夾角,當皮帶邊出現撕裂以后,燒結礦不能被皮帶完全包圍,故而出現撒料。技術改造主要是對南北兩側的吊耳托輥進行高度調整,使用外力讓皮帶向物料少的一側傾斜,避免撒料。同時,由于皮帶已出現嚴重撕邊現象,原設計寬度1 200 mm,實際大部分只有1 000 mm,嚴重部位寬度僅800 mm。皮帶由尾輪下料口處受料,料流大小需要根據高爐實際情況,由成品料倉崗位控制,過小不能滿足高爐正常需要,撒料過多會造成事故。如圖1所示,對下料口增加導料裝置,減少皮帶撕邊一側A的給料量,使燒結礦盡量向B側傾斜。運行結果表明,成7皮帶的運輸能力由400 t/h提高到500 t/h,完成了給3 200 m3高爐上料的任務。

圖1 成7皮帶尾輪下料口改造

2.2 燒結機、環冷機強制潤滑

400 m2燒結機臺車輪故障主要由臺車跑偏、內部軸承型號偏小、抗壓強度達不到要求等因素造成[1]。經過部分臺車放大軸承型號試驗,有較明顯的改善效果。

根據現場實際情況,對所有臺車輪進行在線強制潤滑,緩解了損壞程度,達到了特護要求。

對車輪內部潤滑結構進行兩點改進:1)將車軸上的出油口由1個增加到2個,進一步提高加油效率;2)將進油口直徑擴大,方便加油機槍頭插入內部,在提高效率的同時減輕勞動強度。隨后編制《環冷機臺車輪潤滑標準和制度》,抽調專人每24 h對所有臺車的內外輪加油1次,嚴密監控近兩個月,消除了臺車輪故障造成的停機。

2.3 燒結機跑偏調整

燒結機運行整體向南跑偏,南側臺車前輪出現起拱現象,存在較嚴重隱患。經過現場分析討論,建議對跑偏進行試驗性調整,以期在短期內保證設備運行的穩定可控。經過測量,發現機頭星輪彎軌南北側的標高存在差別,因此需要通過增加南側彎軌高度來消除高差ΔS(見圖2),以此保證南北兩側臺車輪與對應齒根的距離相同(L變?。?,車輪與齒板的初始接觸點在同一部位,即南北車輪在受到來自齒板的推動力時作用點、受力時機保持同步。

圖2 燒結機南北兩側彎軌高度差ΔS

首先對高度差ΔS進行調整,通過增加南側彎軌的高度實現;其次對車輪與齒板接觸點至齒頂的距離L進行了測量,進一步驗證兩側車輪受力點在相同位置,繼續對彎軌進行調整以消除偏差。

2.4 板式給礦機在線治理撒漏料和揚塵

板式給礦機是環冷機卸料后的緩沖平臺,工作環境十分惡劣。其頂部溜槽被燒結礦長期沖刷漏點很多,且底部封閉式皮帶通廊的除塵效果較差,揚塵嚴重。導致設備本體工況條件差,鏈板損壞、尾輪移位、托輥缺少等問題突出。

通過計劃性短時停機(1 h以內)和日常檢修(10 h左右)結合的方式,更換損壞的鏈板和托輥,并對尾輪移位改造3次,最終加以強制潤滑,確保隱患受控,實現了在線治理撒漏料和揚塵問題。

優化調整板式給礦機尾輪位置,根據實際的鏈板磨損程度,追求受力平衡,減少鏈板磨損和托輥無效帶來的影響。尾輪位置的優化調整包括:1)橫向位置和縱向位置上的調整。橫向是整體鏈板張緊程度的調整,兩次調整向后移動了40 mm;2)縱向位置是鏈板整體在尾輪上跑偏程度的調整,兩次調整向西移動了30 mm。鏈板東西兩側的長度由于磨損發生變化,尾輪兩側的支座位置發生不同心位移調整,第3次將東側向前移動了10 mm,如圖3所示。

圖3 板式給礦機后尾輪調整

2.5 激振器內部裝配結構改造

400 m2燒結機振動篩激振器設備采用了自動集中潤滑控制系統,但受限于甩油盤設計缺陷,舊油排出不暢,新油注入不良。通過分析討論,對激振器內部裝配結構進行改造,去掉甩油盤裝置,并在激振器殼體上鉆4個排油孔,當激振器中部空腔內積累一定量的油脂后可順利通過油孔排出,實現新舊油脂交換,保證激振器散熱,從而進一步降低軸承故障率。

3 特護效果

400 m2燒結機特護措施實施后,設備運行平穩,諸多隱患得以受控,直到2017年7月份安全停產,沒有發生較大設備故障,給整個產線的穩定順行提供了強力保障。據統計,在沒有新的資金投入條件下,燒結機能夠延長5個月安全平穩運行,共節約設備材料和維護費用600萬元。

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