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CAM-PMM間歇式裝盒機噴膠系統改造方案探討

2018-10-17 01:46羅小剛毛家芬
機電信息 2018年29期
關鍵詞:小盒熱熔膠電磁閥

彭 濤 羅小剛 毛家芬

(武漢科前生物股份有限公司,湖北武漢430206)

0 引言

我司的CAM-PMM間歇式裝盒機(圖1)用于10支裝產品的包裝,小盒采用插舌式成型方式,在運輸搬運途中,小盒的插舌會因盒內產品的碰撞而打開,小盒從箱中取出后,盒內產品會滑出。因此,有部分消費者會以盒內產品缺失對我司產品進行投訴。為維護企業形象,徹底杜絕此類問題的發生,我司經研討后決定,在該裝盒機上增加一套熱熔膠的噴膠系統,以便在包裝過程中實現小盒的自動粘膠成型,確保小盒中沒有產品遺漏。

2017年11月,我司訂購了德國保盟生產的4L熱熔膠機。由筆者負責該膠機噴槍系統的安裝以及相關機械零件的設計、外加工,膠機電路的布線連接,噴膠電磁閥的PLC、觸摸屏程序的編寫和完善工作。在德國保盟膠機技術人員和公司其他相關人員的協同配合下,利用生產間隙,于2017年12月中旬完成了熱熔膠機的安裝和調試工作。2017年12月22日正式生產了第一批噴膠小盒產品,此后膠機生產性能穩定,噴膠位置和噴膠量控制良好。

1 改造方案的確定

圖1 CAM-PMM間歇式裝盒機

傳統的小盒噴膠成型,一般是四片成型:首先是兩邊的側耳(左右兩片)完成封盒,接著是下片(噴膠嘴水平安裝)或上片(噴膠嘴垂直安裝)成型,一段或多段膠水噴在上面,最后在上片或下片成型時完成小盒粘膠。如果CAM-PMM間歇式裝盒機采用這種傳統的小盒噴膠成型方式,那么裝盒機會因增加上片翻轉和成型通道而進行很多改動,這有可能對該設備的部分結構造成破壞,同時改造費用也會增加。

基于此,我們對該裝盒機小盒插舌式成型的具體過程進行了詳細觀察和分析,得出如下結論:如果不采用上述傳統的小盒粘膠成型方式,保持小盒現有的插舌式成型方式,仍然采用原來紙盒,把膠水噴到小盒插舌上,即在瓶子進入小盒、兩側耳(左右兩片)完成封盒后,在折舌工位折舌成型前,把膠水噴射到插舌內側,完成噴膠,隨后小盒繼續前移,在原插舌工位,插舌與粘膠工序同時完成。這樣小盒仍然保持原有成型方式,設備上新增部件不多,設備改造費用也會降低很多。

需要注意的是,不管哪種粘膠成型方式,熱熔膠槍都是固定不動的,當小盒移動到膠槍位置時,電磁閥接通,打開膠槍,把高溫膠水噴射到紙盒上,紙盒成型后膠水溫度降低,將小盒粘貼牢固。

2 機械設計

在改造項目申報前,筆者就已完成對小盒成型通道各部位的布局和尺寸測量工作,根據測量實況,繪制出小盒成型通道的三維立體圖,并按傳統小盒粘膠成型方式,設計出上片成型通道所需要增加的各部位零件三維立體圖,初步確定好膠槍(垂直安裝)在設備上的位置,在三維模型中按實際尺寸繪制膠槍及固定安裝支架的示意圖。

改造項目獲批準后,筆者又對原設計進行了優化,繪制出零件加工圖。依照廠家提供的膠槍三維圖,按事先確定好膠槍在設備安裝區域的結構和尺寸,并根據該設備生產規格,即小盒尺寸不變的實際情況,重新對膠槍安裝支架的設計進行優化,優化后的膠槍安裝三維圖如圖2所示,繪制出前膠槍安裝塊、后膠槍安裝塊、膠槍安裝軸、噴膠檢測電眼安裝板,示意圖分別如圖3~圖6所示。

圖2 膠槍安裝三維示意圖

圖3 前膠槍安裝塊

圖4 后膠槍安裝塊

圖5 膠槍安裝軸

圖6 噴膠檢測電眼安裝板

前、后兩個膠槍是安裝在紙盒壓盒導軌的寬度固定的橫梁上,兩個安裝孔都是利用設備上原來已經存在的孔或長槽,因此對設備沒有造成一絲損傷。

3 程序編寫及修改

3.1 觸摸屏程序

利用CAM-PMM間歇式裝盒機的出廠備份程序,在參數設定界面,增加了膠機選用按鈕(M15.6),以便在生產不同產品時啟用或停用膠機;為方便設置前、后膠槍的噴膠位置,設置了前膠槍起始角度(DB6DBW2)、終止角度(DB6DBW4)和后膠槍起始角度(DB6DBW8)、終止角度(DB6DBW10)。啟用膠機后,噴膠檢測電眼檢測到小盒,膠機工作,把熱熔膠噴射到小盒插舌上。為方便膠槍的維修,又增加了前(M40.0)、后(M40.1)膠槍測試按鈕。

3.2 PLC程序

在西門子S7-314的PLC程序中,主程序中增加了啟用噴膠語句以及噴膠控制程序塊。在設備調試初期,程序中只用了M15.6、DB6DBW2、DB6DBW4、DB6DBW8、DB6DBW10與傳感器輸入開關量信號——膠機準備好I7.4、噴膠傳感器I6.4(盒在位檢測),以及啟用輸出觸點——后噴膠電磁閥Q3.3、前噴膠電磁閥Q3.6。為了避免在設備故障期間,盤動設備時噴膠傳感器I6.4檢測到小盒會噴膠,在編程語言中串入了電機Q2.0的常開觸點,這樣在設備運行時噴膠傳感器I6.4檢測到小盒才會噴膠。程序使用一段時間后,在編程語言中又增加了點動選擇開關M35.7,這樣設備點動時噴膠傳感器I6.4檢測到小盒也不會噴膠。

觸摸屏和PLC程序分別如圖7、圖8所示。

圖7 觸摸屏程序

4 安裝調試

4.1 程序調試

在熱熔膠機購回前,我們就完成了裝盒機PLC程序的初步調試:安裝并調整好噴膠傳感器B20(I6.4)的位置,用空盒觸發噴膠傳感器B20,使PLC的I6.4有輸入信號,先找準小盒噴膠的大致角度在160°~220°,再編寫后噴膠電磁閥Q3.3的控制語句,給I7.4輸入24V信號,模擬膠機準備好的狀態,運行設備,用空盒檢查,當I6.4有輸入信號時,后噴膠電磁閥Q3.3也會輸出信號(觸點指示燈會亮)。后期再逐步對程序進行完善。

4.2 膠機安裝

空開、電源線、膠機信號線的接線工作由膠機廠家技術人員完成;熱熔膠機到達后,安裝好前、后膠槍(噴膠電磁閥與膠槍固定在一起),并把噴膠電磁閥與PLC之間的接線連接好,膠管與膠機連接也是由膠機廠家技術人員完成。

由于前、后膠槍處的插舌控制機構結構不同,安裝空間不一樣,后膠槍垂直安裝時可以把膠液噴射到小盒插舌上,而前膠槍只能以噴膠嘴向前(小盒過來的方向)傾斜的方式安裝,才能與后膠槍同步噴射膠液,如垂直安裝,就無法把膠液噴射到小盒前插舌的后半部分。

圖8 PLC程序

4.3 連機調試

2017年12月21日生產結束后,設備廠家技術人員接通了膠機電源和控制線路,連接好膠管,更換出膠機內原來的膠液,開始連機調試:用空盒試機,設置好前膠槍起始角度為172°、終止角度為202°,后膠槍起始角度為175°、終止角度為205°;調整好前、后膠槍的噴膠量。接著連續用4組、每組約20個空盒進行試機生產,檢查發現噴膠位置、噴膠量控制良好。

5 結語

我司在CAM-PMM間歇式裝盒機上自行改造增加的噴膠系統,截至目前已經使用較長時間,未出現任何故障,與我司其他設備上使用的諾信噴膠系統相比,其工作噪聲低,車間正常生產時幾乎聽不到噴膠閥噴膠的聲音,噴膠量調節也相當簡單,只需旋轉調節旋鈕即可。

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