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獲各琦銅礦充填系統管路破磨事故防治措施

2018-11-20 10:48閆海鵬
現代礦業 2018年10期
關鍵詞:采場中段銅礦

閆海鵬

(西部礦業股份有限公司錫鐵山分公司)

近幾年,隨著有色金屬市場轉好,獲各琦銅礦提高了產能,并進行了充填站擴能改造,獲各琦1#站充填流量由80 m3/h提高至100 m3/h,2#站充填流量由100 m3/h提高至120 m3/h,同時獲各琦銅礦開采深度隨之增加,充填倍線急劇減小。獲各琦銅礦充填管路多布置在大巷和回風巷中,充填管線長、倍線大且管路直角彎多,擴能后的充填流量超過管路承受限額,管路磨損嚴重,監護困難,由于流量過大,充填過程中頻繁發生爆管事故、流量不均衡導致的堵管事故,嚴重影響礦山正常生產,增加工人勞動強度。因此,獲各琦銅礦進行充填系統管路破磨事故防治措施研究,根據理論研究及現場充填實際,確定并優化出合理的充填流量范圍,使之匹配所充采場的充填倍線、充填管路的要求,從而降低管路事故,保障充填平穩運行。

1 充填概況

獲各琦銅礦充填系統由尾砂輸送系統、充填料制備站、井下充填料漿輸送系統、井下溢流水處理系統構成。礦山于地表3線附近工業場地建有2座充填料制備站。從地表施工鉆孔將充填料下放到充填采場,荒孔直徑為250 mm,內襯下料套管,直徑為114 mm。套管與鉆孔間用70%~75%高標號油井水泥,采用高壓固井技術注漿密封。充填料采用自然壓差管道自流輸送。井下充填管線敷設線路為充填料制備站下料口→充填鉆孔→充填聯絡平巷→中段巷道→充填井→充填采場[1]。井下充填系統見圖1。

圖1 井下充填系統示意

2 充填管路破磨影響因素及分析

2.1 充填管路破磨機制

為了了解獲各琦銅礦的充填管路破磨機制,設充填系統高差為h,管線水平長為L,漿體容重及其在管輸過程中的水力坡度分別為γm和i,則[2]

γmh>i(h+L) .

(1)

由式(1)可知獲各琦銅礦充填過程中管路事故發生的原因:

(1)充填倍線較小時,充填采場管道受壓過大,震動劇烈。水平管線較短,管道提供阻力有限,充填料漿到達采場時流速較快,對充填管道擾動較大,容易發生管道事故。且管內空氣柱對管壁造成沖撞,漿體與空氣交界面產生巨大沖擊,加速管道破壞,減少充填管使用壽命。

(2)充填倍線較大時,系統高差提供的靜壓頭逐漸減小,系統剩余壓頭較少,流量較均勻,管內流速減慢,造成充填管路內部壓力過大,導致爆管。

2.2 管路破磨影響因素

根據上述管路破磨的理論分析,結合現場實踐,發現充填倍線的大小是決定管路破磨的決定性因素,同時由于管線的服務年限、重要程度不同,主運輸管路與充填聯巷運輸管路的使用材質不同,也是導致發生破磨的原因。

2.2.1 倍線因素

實踐表明,對于自流充填,合理充填倍線為1.5~5比較理想,如表1所示,獲各琦銅礦井下充填采場遠離充填井所在位置,則倍線較大,充填采場距離充填井位置較小時,則倍線較小。在1 570 m分段以上距離充填井較遠的位置,充填倍線接近于5,且1 630 m中段較遠處充填倍線大于5,造成壓力損失大,導致漿體流動速度緩慢不暢,容易發生堵管。隨著獲各琦銅礦開采深度的增加,充填1 390 m中段以下工作面,充填倍線越來越小,充填最小倍線小于1.5,造成膏體料漿出口剩余壓力增大,管道震動劇烈甚至發生爆管,管理沖刷磨損十分嚴重,大大降低充填系統的使用壽命[3]。

2.2.2 充填管線長度

如表2充填管線長度所示,現有充填鉆孔條件下,若1#站充填管線充填1 450 m中段以下采場,管線距離將大于2 000 m;2#站由于充填鉆孔布置較為合適,充填管線長度較為適中,管路距離均不大于1 500 m,因此,使用1#站充填下部采場時,管路距離過長容易導致爆管事故,需要控制流量以防管線發生問題;2#站不存在管路距離過大的問題,可以適當放大流量。

表1 各中段充填倍線范圍

表2 充填管線長度 m

2.2.3 管線材質的影響

現場實踐發現,爆管及堵管事故主要發生于充填聯巷到采場之間的某段管路,由于專用充填管厚度較大、連接穩固,不容易發生爆管;充填白管為塑料材質,質輕,厚度小,性略脆,因此,發生爆裂及堵塞主要位于充填白管。充填過程中若連接白管距離較長,容易造成爆管。

2.2.4 充填流量的影響

充填流量是取決于充填倍線、管線長度、管線材質的綜合影響,通過充填流量標準計算及經驗可得合適的流量范圍。

3 管路事故防治措施

根據表1和表2可得,充填倍線大于4.5及充填倍線小于1.5的充填區域、充填管路大于1 500 m的充填區域、充填白管大于100 m的充填區域皆為管路事故隱患領域,容易發生較嚴重的管路事故,因此,在后續充填管路架設中,需要保證充填倍線在此區間內。由于現有管路倍線、管線材質基本已經確定,無法改變,因此,將從管線長度、充填流量2個方面進行防治。

3.1 充填管線優化

1#站充填深部時,充填管路長度基本上都大于1 500 m,2#站充填管線少于1 500 m。為防止充填管路大于1 500 m,在深部充填時,使用2#站進行充填,禁止1#站充填,從而減少管線長度,降低管線事故發生概率。

3.2 充填流量優化

充填擴能前1#站的充填流量范圍為80~90 m3/h,2#站流量范圍為95~105 m3/h。根據生產經驗,擴能前的流量范圍能很好地保證管路的穩定性,因此,此范圍為充填流量優化的最低保證流量[4]。

由上述分析可得,現有情況下,為避免發生事故,根據充填倍線、管線長度、管路材質,對充填流量控制如下:

(1)1#充填站充填1 630,1 570,1 520 m中段時,建議流量為90~100 m3/h;充填1 450,1 390,1 330 m 中段時,建議流量為80~90 m3/h。

(2)2#充填站充填1 570 m中段0~11線,1 520 m 中段0~11線,1 450 m中段0~10線,1 390 m中段-1~3線、7~11線,1 330 m中段(除-1~3線,7~11線),建議流量為110~120 m3/h;2#站充填其他采場建議流量為95~105 m3/h。

(3)當某采場充填主管至充填天井處白管連接長度超過100 m時,建議使用原流量充填,不得加大流量。

4 應用效果

采用管路事故防治措施前,1#站的管路事故發生時間間隔為36.15d,堵管頻率為2.77%;2#站的管路事故發生時間間隔為27d,堵管頻率為3.70%;管路事故平均處理時間為12h。采用針對性的管路事故防治措施后,充填流量符合現場實際,管路運行平穩,相比優化前極少出現充填管路堵管或爆管的現象,降低了公司的勞動成本,減少了工人的勞動強度,為公司每年創效約200萬元。

5 結 語

獲各琦銅礦擴能改造增加了充填管路事故的發生概率。通過分析獲各琦銅礦充填系統充填倍線、管線長度、管路材質、充填流量影響因素,并進行針對性優化,制定管路事故防治措施,得出在充填接續平穩及緊張時充填流量的控制范圍,有效減少了充填管路事故的發生,保障了生產的正常運行,并為同類型礦山的充填流量優化提供了借鑒。

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