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運營高鐵隧道滲漏水整治實例分析

2019-07-20 09:38
四川建筑 2019年6期
關鍵詞:管溝邊墻試驗段

秦 濤

(中國鐵路武漢局集團有限公司麻城工務段,湖北麻城 438300)

1 概述

目前我國高鐵建設速度迅猛,隧道工程建設比例越來越大,修建隧道過程中破壞了山體原始的水系統平衡,隧道成為所穿過山體附近地下水集聚的通道。當隧道圍巖與含水地層連通,而襯砌的防水及排水設施、方法不完善時,就必然要發生隧道滲漏水。隧道滲漏水不僅會導致隧道襯砌損壞,降低隧道的使用年限,惡化隧道環境,而且還會降低隧道設備使用壽命,甚至影響行車安全。因此,合理快速的整治高鐵隧道滲漏水問題至關重要。

2 整治方法

對于排水型隧道,滲漏水整治采用以排為主、防排結合、綜合整治的原則。對于排水盲管失效、中心管溝疏干排水功能缺失等病害,疏通盲管或增設邊墻、底板泄水孔,重新打通排水通道,將水沿給定通道引入側溝、中心溝進行排泄;對于拱頂滲水,為避免直接泄水引起接觸網故障,在拱頂部位采用封堵措施,在拱腳處增設泄水孔引水;對于巖體破碎的斷層破碎帶、淺埋地段,采用徑向注漿方式進一步降低滲透系數。

3 工程實例

3.1 工程概況

某高鐵隧道位處剝蝕中低山區,隧道全長13 256 m,隧道最大埋深約530 m。隧道洞身地段溝谷地表水發育,整個隧道以二長花崗巖為主,巖性完整,全隧道初期支護與二次襯砌間拱墻鋪設EVA防水卷材加土工布防水;全隧道防水卷材背后環向設置塑料盲管。隧道內排水采用雙側溝和中心管溝的方式。側溝主要用于匯集地下水,并將地下水引入中心管溝(防排水設計見圖1)。中心管溝主要用于排水,同時中心管溝設置花管及外側反濾層,用于匯集道床頂部積水,疏干底板下積水。

2016年以來,隧道出現二襯及底板滲水現象。二襯表面有白色析出物,將嚴重影響二襯結構的耐久性,個別地段拱頂滲水,易造成接觸網短路;底板滲水使道床板與底板間產生離縫,在列車動載作用下,板間細顆粒不斷析出,加速離縫發展,使道床板與底板脫空,影響線路穩定性。本次選取400 m作為試驗段進行滲水病害整治,試驗段兼具邊墻、底板滲水兩種病害,并含有1條斷層破碎帶,圍巖也分為Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等多種等級,試驗段代表性較強。

圖1 隧道側溝排水設計

3.2 滲水原因分析

通過對試驗段滲水位置、側溝、中心溝、盲管、施工縫等關鍵部位的調查,分析得出滲漏水的原因如下。

(1)400 m試驗段范圍內,盲管上鈣化凝結嚴重,上下行邊墻環向排水盲管全部失效,在較高水壓作用下,水只能沿排水板接縫、施工縫等薄弱環節滲漏。

(2)試驗段范圍內存在Fd3桃李沖-張廣河斷層,帶寬10~30 m,帶內構造裂隙水發育,地表發育為沖溝,雨季有溪流穿行,該段最小埋深僅為25 m,使得地層水力連通,為滲漏提供補給源。

(3)Ⅱ級圍巖中心管溝花眼及兩側反濾層施工不到位。經調查,中心管溝兩側超挖部分均采用混凝土回填,而非砂卵石反濾層,暗埋中心管溝未設置花眼,致使找平層或底板下地下水引排不暢,中心管溝無法起到疏干底板下積水的作用。

(4)側溝被垃圾、鈣化堵塞嚴重,水位較高,水沿側溝裂紋向軌道板方向滲漏。

3.3 試驗段底板及二襯滲漏水整治措施

考慮到花崗巖整體完整、巖質堅硬的特性及滲漏水整治原則,試驗段以泄壓孔的方式泄水減壓。

(1)泄水減壓。工作內容包括清理疏通既有排水系統、施做減壓孔??紤]到開始階段水頭較高,為避免底板鉆孔泄水直接噴射至接觸網,先采用邊墻泄水孔降低水頭,再采用底板或中心管溝泄水孔,進一步降低水位至無砟軌道板以下,泄水減壓示意見圖2。

圖2 泄水孔順序示意

①清理疏通既有排水系統。隧道無砟軌道底板滲水整治施工開始前,對隧道既有排水系統進行清理疏通,確保排水通暢。主要清理內容有:側溝清理、環縱向盲溝清理、橫向排水管清理、中心管溝清理等,并同時對隧道側溝轉角處鑿毛和M10水泥砂漿勾縫。

②邊墻泄水孔。在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級圍巖、有仰拱的滲水區段,結合側墻上滲水點,斜向上布引水孔,泄水孔分上下行兩排布置,縱向間距8~10 m;Ⅱ級圍巖地段邊墻存在滲水地段,也布置邊墻泄水孔。所有鉆孔均采用取芯鉆探,泄水孔兼做勘探孔。為盡力降低圍巖外水頭高度,引水孔布置在側溝上側50~100 cm,鉆孔直徑50 mm,長度為進入圍巖不小于50 cm。成孔后孔內插入φ32 mmPVC花管(外包無紡布),將水引至排水槽,通過排水管引入水溝。排水槽內埋設φ50 mm圓形PVC管,再用鋼卡固定后,用速凝型無機防水堵漏劑封堵填充,外刮涂兩層滲透結晶型防水涂料。

③底板泄壓孔。由于Ⅱ級圍巖地段巖體完整,且不存在仰拱,因此該地段采用在底板處直接泄水方案。底板泄水孔結合底板裂縫布置,裂縫不明顯地段間距2 m,分中心溝左右側交錯布置,Ⅱ級圍巖底板泄水孔見圖3。

圖3 底板泄水孔施工

④集水井泄水孔。在集水井內施工泄水孔,進一步降低圍巖內水頭。通常情況下,虛渣分布于仰拱外側,在水頭較高的情況下,鉆穿仰拱易產生突涌,虛渣涌出,造成仰拱外側空虛,甚至產生沉降。因此,集水井泄水孔應在邊墻泄水孔充分泄壓的情況下,并預備鋼花管(外側纏繞土工布)應急,成孔后,將鋼花管插入孔內,用鐵錘將其夯實。

(2)拱頂滲水注漿封堵。為避免拱頂直接泄水引流引起接觸網故障,在拱頂采用封堵措施。采用水泥基灌漿料或AB膠,注漿壓力應根據現場注漿試驗確定。

3.4 整治效果分析

(1)邊墻泄水孔效果分析。邊墻泄水孔實施后,二襯滲水明顯好轉。邊墻泄水孔初見水量約150~600 ml/s,呈噴射狀,水質清澈,無泥沙,穩定流量為10~90 ml/s不等,以破碎帶Ⅴ級圍巖地段穩定流量最大。底板泄水孔實施前,邊墻泄水孔穩定水位為93~255 cm(以底板標高為±0),Ⅳ、Ⅴ級圍巖地段水頭仍較高。

試驗段范圍內盲管全部失效,水無法通過正常途徑滲透,特別是Ⅳ、Ⅴ級圍巖地段為斷層破碎帶,巖體破碎,富水量大,且接受地表溝渠徑流補給,因此初見水量、水壓均較大。Ⅲ級及部分Ⅳ級圍巖地段,邊墻泄水孔穩定水位在93~107 cm,即該水位為泄水孔距離道床板頂面的高度,表明圍巖中臨近隧道水位已降至泄水孔高度。K666+082~K666+114段測量時水位較高的,原因為在堵塞出水口的情況下,個別Ⅳ、Ⅴ級圍巖地段穩定水位仍較高,相鄰泄水孔水頭差異大,表明圍巖中縱向水力聯系差,或相鄰兩個泄水孔水源為不同的裂隙。因此在該區域應增加底板、集水井泄水孔,進一步降低水頭高度,水位、流速與圍巖關系見圖4。

圖4 下行線穩定測速、水位與圍巖級別關系

(2)集水井及中心管溝泄水孔效果分析。集水井及中心管溝泄水孔進一步降低圍巖水位,同時該鉆孔兼做勘探孔,進一步查明仰拱外圍巖情況。其實施后,穩定水位為-60~-130 cm,穩定水量33~59 ml/s,同時邊墻孔流量進一步減小,出水清澈,無雜質。巖芯及出水情況表明仰拱底部巖體風化輕微,無粉屑狀虛渣。

(3)Ⅱ級圍巖底板泄水孔效果分析。底板泄水孔布設在裂縫及有水滲出的位置,并連通中心管溝。水流通過底板與找平層之間的縫隙滲流至泄水孔,有效地將Ⅱ級圍巖水位降至底板底面以下。

(4)拱頂滲水點封堵。部分拱頂滲水點在邊墻及底板泄壓孔實施后,立即干涸;個別仍有少量滲水的,采用采用注膠方法對滲水點、施工縫封堵后,效果良好。

三種泄水孔及拱頂封堵實施后,二襯滲水點全部消失,兩線間浸水面積由整治前450 m2縮小至20 m2,個別Ⅱ級圍巖地段底板有少量浸漬。

4 結束語

(1)隧道原有排水系統失效是造成隧道二襯及底板滲漏水的主因。環向及縱向盲管在整個隧道排水系統中作用關鍵,但其相對脆弱,易在高礦物質水體中產生堵塞,且疏通困難。因此在施工階段,應結合水體硬度及泥沙含量,選擇眼孔較大的彈簧軟管作為盲管,降低堵塞概率。

(2)對于非可溶鹽隧道因原排水系統失效引起的滲漏水病害,整治以排為主,在拱腳、底板、中心溝等位置重新開辟排水通道。泄水孔優先選擇在可以直接向洞外排泄的邊溝及中心溝內實施,但為避免因水壓過大,直接向上噴射泄水引起接觸網故障,應先在邊墻施工部分泄水孔進行減壓。

(3)泄水孔應設置反濾系統,且底板及中心管溝內反濾系統宜采用活接可更換方式,便于日后維護。

(4)Ⅳ、Ⅴ級圍巖地段巖體相對破碎,泄水孔滲透半徑大,泄水作用明顯;但Ⅱ級圍巖地段,巖體完整,僅有裂隙為滲水通道,對于泄水孔的精準度要求高,只有泄水孔正中裂隙位置才能起到泄水效果。因此,Ⅱ級圍巖地段泄水孔施工應結合建設期滲水記錄,有的放矢。

(5)本試驗段針對隧道滲漏水采用泄水減壓為主的整治方法,取得了較好的效果,但對失效盲管的排水功能修復等頑疾仍束手無策。在今后隧道的設計、施工過程中,應重視防排水系統的耐久性和可修復性,以期便于日常維養,確保運營安全。

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