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凈水廠排泥系統及污泥泵房優化運行研究

2020-01-08 07:03張劍鋒
天津科技 2020年8期
關鍵詞:泵房沉淀池泥水

趙 宇 ,張劍鋒 ,常 華

(1. 天津泰達水業有限公司 天津300457;2. 天津泰達津聯自來水有限公司 天津300457)

凈水廠運行過程中,當沉淀池排泥或濾池反沖洗排水時,由于地下排泥管道超負荷運行,路面井蓋會發生冒水現象,在冬季會造成路面大面積結冰,存在安全隱患且影響凈水廠形象。此現象除與排泥管道設計負荷有關,還與排泥模式及污泥泵房運行液位有關:過高的液位會使排泥水的流動受阻,增加排放壓力,加重路面冒水程度;過低的液位又會使污泥泵房底層的淤泥進入調節池,使調節池出現積淤現象。合理的污泥泵房運行液位同時關系到路面冒水和調節池積淤。為了綜合解決這些問題,對沉淀池排泥模式和污泥泵房運行模式進行優化研究,找到污泥泵房液位、調節池液位之間的關聯,解決路面冒水及調節池積淤等問題。

1 設備改造及優化運行內容

1.1 優化排泥系統運行模式

由于污泥泵房建成時間久遠,未能充分考慮水廠總處理能力,且為排水池與排泥池合建池,池內含水率較高且擾動較大、頻次也高,故而在優化污泥泵房運行方式之前,先進行排泥系統的優化。

1.1.1 優化上向流炭吸附脈沖澄清池(UCR)排泥方式

UCR排泥工況特點為排泥頻率高、短時流量大,若4個池子運行時間接近時,會出現幾個池子同時排泥的情況,對整個排泥管線和排水池沖擊很大,這也是造成 UCR北側地面冒水的原因之一。鑒于此,需進行UCR排泥方式的優化研究。

1.1.2 優化斜管沉淀池排泥方式

斜管沉淀池的排泥方式為泥車排泥,排泥周期為2~4h不等,一次排泥時間為泥車運行一個來回的時間。通過觀察泥車運行周期內排出的泥水情況發現,去程的泥水濃度較高,回程的泥水濃度較低,既浪費了大量凈水,又長時間占用排泥管道,對排水池內泥的沖擊較大。因此,也需對斜管沉淀池的排泥方式進行優化。

1.2 進行UCR北側壓力井改造

為進一步解決路面冒水情況,結合廠區現狀通過外委單位進行UCR北側閥門井改造工程施工。

1.3 優化污泥泵房運行模式

針對污泥泵房運行情況,對運行液位、曝氣強度、自控水平等進行優化。

2 效果分析

2.1 排泥系統運行模式優化效果分析

借鑒濾池的反沖洗模式對UCR排泥的自控方式進行優化,將 4個 UCR池的排泥系統互鎖,采用單池排泥模式,一次只能一個池子排泥。UCR池排泥方式調整后,大幅降低了排泥管內的瞬時流量,保障了排泥系統的通暢。

將斜管沉淀池的泥車運行模式改為單程,同時,要求運行人員實時關注泥車的運行時間,做到4個泥車盡量不同時排泥,最大程度降低排泥管的瞬時流量。斜管沉淀池排泥方式調整后,運行周期相應縮短,增大了排泥濃度,減少了單位時間內的排泥量,既保證了出水水質安全,又降低了排水池的運行負荷,效果較為理想。

2.2 UCR北側壓力井改造效果分析

將UCR北側排泥管線8個井室中的3個更換為壓力井蓋,其余 5個加膠圈用混凝土封堵;同時,將原 DN400混凝土排泥管拆除,重新鋪設 DN500PE雙波紋管,增大了排泥管徑與壓力,結合排泥系統的優化,基本上解決了路面冒水問題。

2.3 污泥泵房運行模式優化效果分析

通過分析比較調節池運行液位與污泥泵房運行液位的關系,并結合路面冒水情況,找到了污泥泵房排水池的最佳運行液位區間。調整之后不再發生因為液位過低造成的泥水回流進調節池情況,確保上清液回流安全,降低了調節池清淤頻次,同時幫助改善了路面冒水問題。通過優化污泥泵房運行參數、增強自動化運行程度,使得污泥泵房更加合理、平穩運行,提高了工作效率。

2.3.1 調整運行液位

排水池分南北兩格,一直以來,存在排泥水流量分配不均的情況,北側排水池由于距離原因,一直負荷較高,相應的底部泥層也較高,水力閥的完好率就相對較差,泥水固液分離的效果不好。鑒于此,對南北兩池的運行液位進行了調整,北池液位稍高于南池約 0.02~0.03m,這樣調整后,兩側的運行負荷相當。

現階段試驗期間,排水池的運行液位在 3.0~3.2m。液位較低時,排泥管道阻力小,排泥水流動通暢,冒出的概率隨之減小,但當泥水分離效果不好時,會縮短沉降時間,造成絮體回流調節池的情況,同時可能由于調節池液位較高,造成潷水失效或調節池水倒灌的情況。液位較高時則會出現相反的效果。綜合考量各個因素,還是建議適當提高排水池運行液位,保持3.2m適宜,當遇到生產線沖洗、排空等特殊情況時,可降低液位至 3.0m 左右,以防冒水情況出現。

2.3.2 保證水力閥運行的完好率

通過一段時間的運行發現,東側的水力閥故障率較高。由于該側污泥濃度較高,易發生堵塞,造成排不出泥的情況,需要定期關注水力閥的完好情況,及時維修。目前,司泵班已制作污泥泵房運行報表,每日觀察水力閥的完好情況及曝氣、排泥情況,確保污泥泵房的運行處在實時監控中。

2.3.3 調整曝氣強度

將原 0.3MPa的曝氣壓力調整為 0.4MPa。合適的曝氣壓力可以保證曝氣效果,同時保證底部穿孔排泥管處于良好運行狀態。

2.3.4 提高污泥泵房潷水器的自控水平

潷水器原為電極控制模式,由于控制效果不佳,一直處于人工控制狀態,遇有假期只能停曝,影響了污泥泵房的運行。因此,優化潷水器的控制模式,改為時間控制,并在中控室監控電腦上制作潷水器動作曲線,實時監控其運行是否正常,有效解決了問題,現污泥泵房的曝氣監測全年無休。

3 結 論

①UCR采取單池排泥模式,斜管沉淀池泥車改為單程運行,既保證了出水水質安全,又降低了排水池的運行負荷,效果較為理想。

②UCR北側壓力井改造后,結合排泥方式的優化,已基本解決了UCR北側冒水問題。

③污泥泵房排水池運行液位控制在 3.2m以內較為合適,運行范圍可在 3.0~3.2m之間。為保證配水均勻,污泥泵房排水池北池液位應略高于南池。通過調整運行參數,污泥泵房運行平穩,曝氣、排泥自動化運行程度增強。

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