馬加順 周明露
(1.南方電網調峰調頻發電有限公司工程建設管理分公司2.南方電網調峰調頻發電有限公司西部檢修試驗分公司)
電站400V廠用電系統于1992年底投入運行,投產后出現諸多問題,并于2000年底由鎮江某公司進行了改造,改造至今已超過20年時間,目前,供電可靠性、設備監控、運維檢修等方面均無法滿足電站運行要求,急需再次改造。
電站廠用電400V系統共分4組母線,分別為機組自用電、技術供水用電、公用母線及照明母線。其中,機組自用電設3段母線,分別由3臺500kVA變壓器供電,為單母線分段接線;技術供水用電設4段母線,分別由3臺1000kVA變壓器和1臺1600kVA變壓器供電,為4段單母線接線;公用電設3段母線,分別由3臺1000kVA變壓器供電,為單母線分段接線。照明用電設2段母線,分別由2臺630kVA有載調壓變壓器供電,為單母線分段接線。
正常情況下,機組自用電中間母線(Ⅱ段)處于明備用狀態,不帶任何負荷,分段開關開斷,在兩側母線失電時,則分段開關由備用電源自動投入方式替代失電母線。
對于技術供水泵用電,由于技術供水泵系統設計[1-2]是按3臺水泵供2臺機成為1組供水單元,而這3臺水泵又分別由3段不同的母線供電,且每1臺均可通過自動輪換成為工作狀態或備用狀態,故技術供水4段母線并無明確的備用母線。正常運行方式是4段分別獨立供電,在某段母線或電源檢修時可手動切換其他母線段水泵供水,技術供水母線間無聯絡開關。
對于公用電,中間母線接有檢修負荷及制冷負荷,正常運行時3段母線均投入運行,且母聯開關開斷。
照明用電部分只有兩段母線,運行方式比較簡單,即分段運行,母聯開關設備用電源自動投入裝置,平時斷開。
(1)由于400V系統一級負荷盤柜所帶負荷較多,機組自用電一級負荷盤柜只有在6臺機均停機及對應10kV廠變停電的情況下才能進行維護工作;公用電負荷較復雜,三段母線都有關鍵負荷,對其停電風險較大,難以對整段一級負荷母線盤柜進行停電維護。故目前的廠用接線難以滿足日常維護檢修要求,會導致部分開關柜超期未修,存在較大安全隱患。
(2)經評估復核電站6臺機最大自用電同時負荷為1段母線和3段母線,合計為942A,所需變壓器容量應不小于653kVA;但目前自用變壓器容量為500kVA。當機組自用電1段或3段母線停電檢修時,全廠6臺機組的自用電將全部接于3段或1段母線上,此時對應的機組自用變容量不滿足需求,故目前電站無法停電檢修機組自用電1段和3段母線。
(3)電站設計于上個世紀八十年代,受制于當時的設計理念和電網需求,廠用電接線未考慮接入黑啟動裝置,已不滿足現行規程規范要求。
考慮到這三類村鎮銀行P值隨監管強度的變動而發生改變的作用路徑是不同的,Ⅰ類村鎮銀行貸款的P值在θ=0時的初始值以及P值隨θ增加而下降的速率較其他兩類村鎮銀行更低。Ⅱ類村鎮銀行P值的變動同理,即分別代表 i(i=1,2,3)類村鎮銀行貸款業務的平均違約概率隨監管強度變動而改變的路徑(如圖1)。
電站原機組自用電和公用電接線方案如圖1、圖2所示。
圖1 電站原機組自用電接線圖
圖2 電站原公用電接線圖
(1)機組自用電接線優化方案
電站原400V機組自用電接線共設3段母線,并分別由3臺機組自用變提供電源。正常運行方式下3段母線獨立運行。第Ⅰ段母線帶1號~6號發電機機旁動力盤的1段母線運行,第Ⅲ段母線帶1號~6號發電機機旁動力盤的另1段母線運行,第Ⅱ段母線實際處于明備用狀態,不帶任何負荷,僅在第Ⅰ段母線或第Ⅲ段母線失電時,由第Ⅱ段母線帶第Ⅰ段母線或第Ⅲ段母線運行。該方案在第Ⅰ段母線或第3段母線停電檢修時,全廠6臺機組的自用電將全部接于第Ⅲ段母線或第Ⅰ段母線上,若此段母線再出現故障,將會造成全廠停機風險;且6臺機組的自用電的負荷由Ⅰ段母線提供,機組自用變容量不滿足需求。
針對上述問題,將機組自用電一級負荷配電柜采用3段單母分段接線,每段母線均帶4回機旁盤配電回路。正常運行時,3段單母線分段運行(母聯斷開),當其中一段母線的進線電源失電時,相應母聯合上,由1臺變壓器帶2段母線運行。該方案的機組自用電接線詳見如圖3所示。
圖3 優化后機組自用電接線圖
該方案每段母線均帶4回機旁盤配電回路。當任一段母線停電檢修時,可保證2臺機組機旁盤雙電源供電,4臺機組機旁盤單電源供電;任兩段母線停電檢修時,可保證4臺機組機旁盤單電源供電,從而避免全廠停機風險,安全可靠性較高,徹底解決了原接線方案中機組自用電盤檢修不便的問題。
此外,該方案機組自用變最大負荷出現在一臺自用變帶2段母線的情況,2段母線總負荷約為435 kVA,500kVA機組自用變壓器能滿足該要求。
(2)公用電接線優化方案
電站原公用電接線為3臺公用變壓器帶3段母線的單母線分段接線,3段母線間可互為備用,供電可靠性和靈活性較高;3臺公用變容量均為1000kVA,但3段母線所接負荷分配不合理,第Ⅰ段和第Ⅲ段母線分配的負荷明顯高于第Ⅱ段母線;若檢修第Ⅰ段母線時,將會造成第Ⅲ段母線的公用變過載,同理檢修第Ⅲ段母線時將造成第Ⅰ段母線的公用變過載,故電站難以對上述母線盤柜進行停電維護。
針對上述問題,優化公用電負荷的接線,盡量使公用電負荷均勻分配在三段母線上,三段母線間設置母聯,正常運行時,3段單母線分段運行(母聯斷開),當其中一段母線的進線電源失電時,相應母聯合上,由1臺變壓器帶2段母線運行,且公用變不會過載。母線檢修時可分段進行,徹底解決公用電盤柜檢修維護問題。
根據電站目前實際運行情況及在電網中的作用,計劃結合本次廠用電系統改造,增加柴油發電機組作為電站黑啟動電源,使電站具備B類黑啟動能力。
根據GB/T 38334-2019《水電站黑啟動技術規范》的相關要求,并結合電站實際負荷情況,電站B類黑啟動交流負荷為:蝶閥油壓裝置油泵、頂蓋潛水泵、壓力鋼管取水電動減壓閥(在黑啟動時,可打開該閥門,從該減壓閥取水作為機組的技術供水)、勵磁裝置交流電源、勵磁風機電源等。
上述交流負荷共計約140kW (其中最大負荷為蝶閥油壓裝置油泵,95kW),且均從機組自用電配電盤引接電源,故本次廠用電改造,擬在機組自用電一級負荷盤第Ⅱ段母線中增加柴油發電機的進線開關,柴油發電機組連接至該段母線后作為電站的黑啟動電源??紤]電動機啟動壓降等因素,經復核,柴油發電機的容量應不小于315kW。
電站400V廠用電系統于2000年底進行了改造,改造至今已超過20年時間,供電可靠性、設備監控、運維檢修等方面已無法滿足電站運行要求。針對電站廠用電接線所存在的問題,通過機組自用電接線方式的優化和公用電負荷分配的優化,徹底解決了電站400V廠用電系統難以停到檢修的問題;并根據現行規程規范要求,廠用電接線中增設了黑啟動電源,使電站具備B類黑啟動能力。