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齊大山選礦廠一段磨礦改造實踐

2018-11-20 11:17劉國義高錦財王汝杰
現代礦業 2018年10期
關鍵詞:鐵精礦選礦廠處理量

劉國義 劉 暢 高 太 高錦財 王汝杰

(鞍鋼礦業集團有限公司齊大山選礦廠)

鞍鋼礦業齊大山選礦廠入選原礦為沉積變質型“鞍山式”鐵礦石,選礦廠現有一選、二選兩個分選作業區,主體設備規格小、自動化水平相對偏低,均存在臺時處理量低、過磨現象嚴重問題,給選礦生產帶來不利影響。加之近年來國內外鐵礦石價格大幅度下滑,選礦廠生產經營壓力巨大[1-3]。

1 原礦性質

原礦主要呈條帶狀或條紋狀構造,條帶寬0.5~3 mm,礦石浸染粒度較細,硬度12。礦石中主要可回收元素為鐵,伴生元素含量均未達到綜合回收標準,主要有害雜質硫、磷含量較低,僅二氧化硅含量較高。礦石化學多元素分析結果見表1。

表1 礦石化學多元素分析結果 %

礦石中金屬礦物以赤鐵礦為主,其次為磁鐵礦、假象赤鐵礦;脈石礦物主要有石英、陽起石、透閃石、角閃石、鐵白云石等。赤鐵礦呈鋼灰色至褐灰色、灰紅色,細條帶狀構造,多分布在地表及淺部的礦層中。磁鐵礦以原生礦石為主,多分布在深部,呈鋼灰色,粒度較細者呈條帶狀構造。假象赤鐵呈深灰色,以細條帶狀構造、假象構造為主,次為交代殘余結構。

2 工藝流程與設備

選礦廠分選作業區采用階段磨礦—粗細分級—重選—磁選—陰離子反浮選工藝流程進行生產,工藝流程見圖1。一選作業區主要設備有濕式MQG2 700 mm×3 600 mm格子型球磨機(11臺)、水力旋流器、圓盤給礦機;二選作業區主要設備有濕式MQG3 600 mm×4 000 mm格子型球磨機(5臺)、濕式MQY5 030 mm×6 400 mm溢流型球磨機(1臺),水力旋流器、振動給礦機。兩選作業區球磨—分級系統均基本具備自動化生產功能。

3 存在問題

通過對標考察和深挖內部潛力[4-5],對兩選作業區一段球磨機進行改造。原因為一選作業區一段磨礦計劃臺時處理量41.5 t/h,給礦細度-12 mm 90%,溢流細度-0.074 mm 60%,實際生產時溢流細度-0.074 mm 含量達到65%;二選作業區一段磨礦格子型球磨機、溢流型球磨機計劃臺時處理量分別為95,225 t/h,球磨機給礦細度-12 mm 90%,要求溢流細度-0.074 mm 60%,但實際生產時溢流細度-0.074 mm 含量達到70%。一、二選作業區一段磨礦溢流細度-0.010 mm粒級含量均達到25%左右,過磨問題嚴重。

球磨機臺時處理量偏低、磨礦溢流產品過磨,造成選礦廠生產目標無法完成。為保證完成鐵精礦產量任務,選礦廠以球磨機為主來滿負荷組織轉車,設備故障率和電耗較高、生產不經濟。計劃檢修期間,減少1臺球磨機運轉,會導致4個浮選區礦漿濃度偏小,3個浮選區礦漿濃度偏高,不利于生產操作,影響鐵精礦指標,兩選作業區轉車模式見表2。

圖1 選礦工藝流程

作業區滿負荷非滿負荷一選11-410-3二選6-4(1大4小)-3

注:“11-4”表示“11臺球磨機對應4個浮選區”的轉車模式,其余同。

4 解決措施

針對存在問題,齊大山選礦廠從選別設備和自動化儀器儀表穩定性、生產工藝參數入手進行技術改造,以改善磨礦效果、提高球磨機臺時處理量。改進路線:提高選別設備和自動化儀器儀表穩定性→合理控制返砂比、磨礦濃度、鋼球充填率→提高球磨機臺時處理量→調整“浮選區”為主轉車模式→穩定選別指標→提高鐵精礦產量、降低電耗。

4.1 實現球磨機系統高效運轉

球磨機高效穩定運行是提高球磨機臺時處理量的前提,因此提出“設備穩定高效運轉周期實現率”的概念,加強球磨機系統計劃性檢修的完成率和檢修質量,保證球磨機系統在1個周期(1個月)內運轉的穩定性,通過實踐將球磨系統穩定高效運轉周期實現率提高到80%。

4.2 提高球磨機臺時處理量

球磨機給礦-12 mm占90.26%,滿足工藝參數標準,粒度組成見表3。

表3 入磨礦石粒度組成

通過將格子型球磨機鋼球充填率由42%提高到50%、溢流型球磨機由35%提高到40%,優化返砂水量和排礦水量、旋流器工作參數、保證合理的返砂比等措施進行技術改造。改造后,一、二選作業區球磨機臺時處理量分別提高32.5%、34.7%~45.5%,結果分別見表4~表6。

表4 一選作業區一段磨礦球磨機工作參數

表5 二選作業區一段磨礦

改造后,進行一段磨礦溢流產品粒度與礦物單體解離度測定,結果分別見表7、表8。

表6 二選作業區一段磨礦

表7 改造后一選作業區一段磨礦溢流細度

表8 改造后二選作業區一段磨礦溢流細度

從表7、表8可知,優化改造后,一、二選作業區一段磨礦溢流-0.074 mm含量分別為60.45%、59.69%,相比改造前,降低了4.55,10.31個百分點,各粒級含量變化不大;鐵礦物單體解離度分別為63.70%、62.65%,脈石礦物單體解離度分別為38.97%、38.02%,高品位粒級主要集中在0.043~0.056 mm、0.010~0.100 mm,滿足后續選別要求;-0.010 mm粒級含量分別降低到15.16%、17.08%,過磨程度得到緩解。

4.3 以“浮選區”為主轉車模式

通過提高一段磨礦球磨機臺時處理量,一選作業區滿負荷僅需運轉8臺球磨機,二選作業區滿負荷僅需運轉1大3小共4臺球磨機。在該條件下,球磨機計劃檢修時不影響鐵精礦產量,浮選區可以滿頻工作,形成以浮選區為主轉車模式,同時可以控制強磁機激磁電流上限,綜合尾礦鐵品位降低,鐵精礦產量增加。兩選作業區新轉車模式見表9。

表9 兩選作業區轉車新模式

注:“4-8”表示“4個浮選區對應8臺球磨機”,其余同。

5 應用效果

優化改造后,進行生產應用實踐。結果表明,一選作業區一段磨礦球磨機臺時處理量提高了13.5 t/h,二選作業區一段磨礦MQG3 600 mm×4 000 mm和MQG5 030 mm×6 400 mm球磨機臺時處理量分別提高33.5,100 t/h,一、二選作業區一段磨礦球磨機臺時處理量均提高了30%以上;一、二選作業區一段磨礦溢流細度-0.074 mm含量分別由65.00%、70.00%降低到60.45%、59.69%,-0.010 mm粒級含量由25.00%分別降低到15.16%、17.08%;選礦生產轉車模式由以球磨機為主轉變為以浮選區為主,浮選區可以滿頻工作,減停5臺球磨機。在保證鐵精礦品位合格的前提下,每年可增產鐵精礦約10萬t,每年可節約鋼球消耗、電耗約1 500萬元。

6 結 論

齊大山選礦廠一、二選作業區通過將球磨系統穩定高效運轉周期實現率提高到80%、提高一段磨礦球磨機臺時處理量等措施,進行技術優化改造。改造后,兩選作業區一段磨礦球磨機臺時處理量均提高30%以上,一、二選作業區一段磨礦溢流細度分別降低到15.16%、17.08%,過磨問題得到緩解,轉車模式由以球磨機為主轉變為以浮選區為主,可停開部分球磨機,在保證鐵精礦品位合格的前提下,起到了鐵精礦增產、降低能耗的改造效果,經濟效益顯著。

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