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一種高滲非均質砂巖儲層暫堵體系的制備及性能評價*

2020-07-08 01:22劉金明趙立強茍利鵬劉平禮
油田化學 2020年2期
關鍵詞:滲層酸液酸化

杜 娟,劉金明,趙立強,茍利鵬,向 坤,劉平禮

(1.油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室(西南石油大學),四川成都 610500;2.中國石油長慶油田分公司第五采油廠,陜西西安 710200)

0 前言

壓裂、酸化是常規且頻繁的采油工藝措施?!皶憾?、轉向”措施可以有效提高壓裂、酸化作業的施工效果[1-7]。儲層絕對的非均質性使得低滲層難以動用,增產改造時需暫時封堵高滲層,使作業液體轉向低滲層,這是有效酸化的前提保證。為了實現增產改造工程作業的暫堵轉向效果,國內外已報道的暫堵轉向劑有固相微粒、聚合物、纖維、黏彈性表面活性劑、熱致凝膠等,不同的暫堵轉向劑有其各自的適用條件。其中,金屬交聯聚合物類轉向劑易造成殘渣堵塞地層[8-9]?,F有的轉向劑研究焦點集中在體系的穩定性,即研究主要針對轉向劑的封堵強度,而忽略了其轉向效果的研究[10-11]。為了改善酸化效果,轉向劑需具備“有效”暫堵和“低傷害”兩點要求,此外,高效與綠色也是目前各種化學劑發展的方向。

渤海主力油田儲層具有井段長、非均質性嚴重的特征,滲透率分布范圍極大(上館陶分布范圍為15×10-3數2330×10-3μm2,下館陶組分布范圍為18×10-3數5900×10-3μm2)。由于海上平臺場地空間受限,機械分流工藝無法實施[12],因此化學暫堵轉向措施是海上酸化改造的有效支撐技術。針對高滲層開發有效可行的化學轉向技術是改造儲層、實現油田高效開發的關鍵。高分子凝膠具有高的強度和穩定性,可實現高滲層的有效封堵轉向,離子表面活性劑具有對pH 響應的黏度可變性,可實現體系的低傷害性。本課題組將陽離子瓜爾膠(CG)和自制的Bola 表面活性劑(BS)復配,通過考察CG 和BS 的協同作用對體系黏度的影響以及體系黏度的pH 響應性得到了凝膠暫堵轉向BSP體系,研究了該體系的流變性能和暫堵轉向效果及機理。

1 實驗部分

1.1 材料與儀器

改性陽離子胍膠(羥丙基三甲基氯化銨胍膠)工業級,成都安實得石油科技開發有限公司;緩蝕劑SA1-3,工業級,成都安實得石油科技開發有限公司;硼硅玻璃燒結人造巖心,φ25 mm×60 mm,滲透率分別為1130×10-3數150×10-3、2100×10-3數55×10-3μm2,成都安實得石油科技開發有限公司;聚丙二醇(PPG2000)、氯乙酸鈉(C2H2ClNaO2)、鹽酸(37% HCl)、氫氧化鈉(NaOH)、乙醇(C2H5OH)、氯化銨(NH4Cl)、石蕊,分析純,成都科龍化工試劑有限公司。

Bruker Advance 400 MHz 核磁共振氫譜儀,瑞士布魯克公司;WQF520 型FTIR 紅外光譜儀,北京瑞利分析儀器有限公司;NDJ-8S 型黏度計,上海平軒科學儀器有限公司;Quanta 450型掃描電鏡,美國FEI 公司;PHB-5 型筆式pH 計,上海隆拓儀器設備有限公司;MCR302型流變儀,奧地利安東帕有限公司;并聯巖心驅替裝置,江蘇海安縣石油科研儀器有限公司。

1.2 實驗方法

1.2.1 BS的合成及表征

在堿性負壓條件下,聚丙二醇中羥基上的氫被取代發生醚化反應,反應式如下所示[13]。在圓底燒瓶中加入一定量的NaOH、聚丙二醇、氯乙酸鈉,裝上溫度計、抽氣管、攪拌器后放入70℃恒溫水浴中持續攪拌、負壓下反應6 h。反應結束后將混合物冷卻后加入一定量的無水乙醇,過濾除去未反應的氯乙酸鈉和生成的氯化鈉,蒸發濾液中的乙醇并烘干,得到Bola表面活性劑(BS)。

用Bruker Advance 400 MHz核磁共振氫譜儀對BS(CDCl3溶液)進行了結構表征;用WQ-520型FTIR 紅外光譜儀對BS 進行了紅外光譜掃描,分辨率4 cm-1,波長400數4000 cm-1。

1.2.2 BS與CG協同作用實驗

(1)BS和CG復配比優化

用鹽酸調節水溶液pH 值為4數6,使CG 和BS易于分散;將一定量的CG 慢慢加入水溶液中攪拌均勻,靜置4 h 以上,配制成質量分數為(0.05%數0.3%)的CG溶液;按BS、CG質量比0∶1數2∶1將BS加入CG 溶液中攪拌均勻;用NaOH 調節溶液的pH值至10,放置30 min后采用NDJ-8S黏度計在25℃、100 s-1下測試不同復配比的BSP體系的表觀黏度。

(2)BSP體系黏度的pH響應性

分別向質量分數0.05%、0.1%、0.2%和0.3%的CG 溶液中按質量比1∶1 加入BS,然后用HCl、NaOH 調節體系pH 值為6、7、8、9、10、11,放置30 min 后采用NDJ-8S 黏度計在25℃、100 s-1下測試不同復配體系的表觀黏度。

1.2.3 BSP體系的流變性測試

(1)黏溫關系

分別向質量分數0.05%、0.1%、0.2%和0.3%的CG 溶液中按質量比1∶1 加入BS,然后用NaOH 調節體系pH 值為10,放置30 min 后采用MCR302 流變儀在170 s-1下溫度每升高2℃持續剪切1 min,測試BSP體系的黏度隨溫度變化。

(2)BSP體系剪切修復性能

配制0.5%BS+0.5%CG、pH=10的BSP體系,放置30 min 后采用MCR302 流變儀測試BSP 體系在65℃下的剪切修復與應變修復性能。具體地,將體系分別在剪切速率20、70、120 和170 s-1下每剪切5 min后靜置5 min,記錄剪切時體系的黏度。測試剪切應力大小分別為屈服應力的1%、100%、1%、200%、1%、300%、1%時體系的儲存模量G'和損耗模量G''。

1.2.4 BSP體系的暫堵轉向實驗

采用并聯巖心流動裝置測試BSP 體系暫堵轉向酸化效果實驗。將巖心組(1130×10-3-150×10-3μm2、55×10-3-2100×10-3μm2)裝入并聯巖心驅替裝置,在65℃恒溫下進行驅替實驗。每組巖心進行兩次驅替實驗,驅替實驗具體步驟如下:飽和3%NH4Cl→恒壓注12%鹽酸(含緩蝕劑);用3%NH4Cl 溶液清洗、飽和巖心→注入BSP 體系(0.5%BS+0.5%CG,NaOH 采用三通注入)→恒壓注12%HCl(含緩蝕劑),注鹽酸溶液后開始記錄每一個巖心流出液體積,實驗前在量杯中加入一滴石蕊試劑。實驗過程中,高滲巖心出口首先(變紅)見酸,記錄兩個巖心此時流出液體的總量Q1,此時酸液已突破高滲巖心;實驗繼續進行,直到低滲巖心出口(變紅)見酸,記錄兩個巖心此時流出液體的總量Q2,此時酸液已同時突破高滲、低滲巖心。按式(1)計算并聯巖心的孔隙體積,1 PV 定義為兩個巖心PV 之和[14]。巖心突破孔隙體積TPV=Q/PV,高滲巖心突破時TPV1=Q1/PV,低滲巖心突破時TPV2=Q2/PV。TPV1與TPV2相差越大表明兩個巖心極差越大,反之兩個巖心滲透性越接近,轉向改善效果越明顯。

式中:PV─并聯巖心總孔隙體積,mm3;Vhigh─高滲巖心孔隙度,無量綱;─高滲巖心總體積,mm3;Vlow─低滲巖心孔隙度,無量綱;─低滲巖心總體積,mm3。

1.2.5 BSP體系的微觀結構表征

將0.5%BS溶液、BSP凝膠(0.5%BS+0.5%CG,pH=10)和BSP 溶液(pH=7)用液氮在-165℃冷凍,然后采用掃描電鏡觀察BS 溶液、BSP 低黏溶液(pH=7)、BSP凝膠(pH=10)的微觀結構。

2 結果與討論

2.1 表面活性劑BS的結構分析

合成產物BS 的1H-NMR 與FT-IR 圖分別見圖1、圖2。從生成物的分子結構表達式可看出,在分子中接枝的亞甲基基團由于質子比例小,因此沒有被1H-NMR 清楚檢測到,但是1H-NMR 譜中的質子比例無可爭議地說明了存在PPG 結構單元。為此仔細比較了PPG 的結構和目標產物聚丙二酸的結構,進一步進行了FT-IR 表征。FT-IR 圖顯示在1600 cm-1左右出現了很強的羧基吸收峰,這說明成功合成了Bola羧酸鹽。1H-NMR和FT-IR綜合分析說明成功合成了BS雙頭表面活性劑。

圖1 合成BS的1H-NMR圖

圖2 合成BS的FT-IR圖

2.2 BS和CG的協同作用

2.2.1 BS和CG復配比優化

BSP 體系是由CG 與BS 物理化學作用協同形成的一種凝膠體系,分散在水溶液中的聚合物CG分子鏈與分散或聚集在水溶液中的BS分子膠束在滿足一定條件時通過靜電橋形成空間網絡結構。BS 與CG 復配比(質量比)對BSP 體系表觀黏度的影響見圖3。當BS、CG配比小于1時,BSP體系的黏度隨著Bola濃度的增加而增高;當BS、CG復配大于1時,BSP體系的黏度隨著Bola濃度的增加而降低。因此BSP體系中的BS、CG復配比以1為宜。

圖3 BS與CG質量比對BSP體系表觀黏度的影響(25℃,pH=10)

2.2.2 BSP體系黏度的pH響應性

pH 值對BSP 體系(BS、CG 復配比為1)的表觀黏度的影響見圖4。隨著pH的增加,BSP體系的黏度迅速增加,當pH 增至10 時體系黏度的增幅緩慢趨于平穩,此時BSP 體系形成了凝膠,因此BSP 體系的pH以10為宜。

圖4 pH值對BSP體系表觀黏度的影響(25℃)

2.3 BSP體系的流變性

2.3.1 BSP體系的黏溫曲線

向質量分數0.05%、0.1%、0.2%和0.3%的CG溶液中按質量比1∶1加入BS,不同濃度的BSP體系的黏溫曲線見圖5,剪切速率為170 s-1。不同濃度下的BSP 體系均有相同的黏溫趨勢,黏度隨溫度升高整體呈現下降的趨勢,但在50數70℃時黏度出現了“駝峰”現象,表現出了不同于常規凝膠體系的黏溫關系,這可能是因為熱效應增加了體系的紊亂現象。

圖5 溫度對BSP體系剪切黏度的影響

2.3.2 BSP體系剪切修復性能

0.5% BS+0.5% CG、pH=10 的BSP 體系剪切后黏度修復能力見圖6,儲存模量G'和損耗模量G''修復能力結果見圖7。由圖6 可知,每一次剪切恢復后,在相同剪切速率下BSP體系的黏度幾乎可以完全恢復。由圖7 可知,當剪切應力為屈服應力的100%、200%和300%時,G''大于G',表現塑性特征;當剪切應力恢復到屈服應力的1%時,G'大于G'',表現彈性特征,在每一次大的形變后,體系的G'、G''均能達到99%以上的恢復,綜上說明BSP體系具有良好的自修復性能。

圖6 BSP體系(0.5%BS+0.5%CG)剪切修復能力(65℃、pH=10)

圖7 BSP體系(0.5%BS+0.5%CG)的應變恢復能力(65℃、pH=10)

2.4 BSP體系的暫堵轉向效果

BSP體系對巖心的暫堵轉向效果見表1。高滲巖心的突破孔隙體積(TPV)小于低滲巖心的TPV,這說明酸化非均質儲層時酸液將首先進入高滲透層;低滲巖心突破時流過低滲巖心的酸液不足0.5 PV,其余酸液都流過了高滲巖心,因此酸化中如果儲層非均質性嚴重,酸化過程中酸液將很難被注入低滲透層;巖心滲透率極差越大,高、低滲巖心之間TPV 相差越大,低滲巖心越難以被改造。注入轉向劑BSP 體系后,高滲巖心的TPV 增加,低滲巖心的TPV 降低,同時流過高、低滲巖心的酸液量大大降低。1130×10-3-150×10-3μm2巖心組TPV 降低3.91,2100×10-3-55×10-3μm2巖心組TPV降低13.9,這表明轉向劑的注入可極大地提高低滲巖心的動用率,提高酸液的有效利用,這有利于降低酸液作業中增大非均質性的風險。

表1 BSP體系巖心轉向效果

對于非均質地層特別是嚴重非均質儲層,酸化時必須選擇轉向措施。BSP體系對于非均質巖心具有優異的暫堵轉向效果,特別是對于高滲非均質儲層的轉向效果更佳。

圖8 BSP溶液電鏡圖,BS溶液(a)、BSP溶液(pH=10)(b)和BSP溶液(pH=7)(c)的SEM照片

BS 溶液、BSP 溶液(pH=10)、BSP 凝膠(pH=7)的微觀結構如圖8 所示。從圖8(a)可知,Bola 型表面活性劑的雙頭分子結構使其在溶液中可自組裝成微球結構。在pH=10時,CG與BS雙頭之間的靜電橋作用形成高黏度的BSP凝膠網狀結構[15],如圖8(b)所示,這時BSP 體系具有很好的暫堵轉向效果。將pH 降低后,陰離子型表面活性劑BS 的疏水性大于親水性,CG長鏈包裹BS球體,BSP網絡結構被破壞而呈現出低黏液體狀態,如圖8(c)所示,此時BSP體系具有良好的流動返排性。

3 結論

向0.5%的陽離子瓜爾膠溶液中加入0.5%的BS,在pH=10 下形成了超分子凝膠BSP 體系,該體系的黏溫關系呈現出駝峰變化趨勢、剪切后具有良好的自組裝修復性能。

對于非均質性嚴重的儲層,不采取轉向措施時低滲層難以被改造。轉向劑的注入可有效動用低滲層、提高酸液的有效利用率。BSP 體系具有良好的暫堵轉向效果,在酸化過程中可有效減少酸液在高滲層的濾失。

BSP 體系在不同的pH 值下呈現出網狀和超分子微球形態,有助于高滲層在酸化過程中實現暫堵與清潔的功能。

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