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UASB厭氧工藝在三羥甲基丙烷廢水處理中的工程應用

2023-12-27 01:52葉陸仟全宏冬楊秀國李鴻雁楊立方李小鶴竇亞軍
化工技術與開發 2023年12期
關鍵詞:丙烷甲醛反應器

葉陸仟,徐 富,全宏冬,楊秀國,李 權,李鴻雁,楊立方,李小鶴,竇亞軍

(1.赤峰瑞陽化工有限公司,內蒙古 赤峰 024076;2.蘇州蘇沃特環境科技股份有限公司,江蘇 蘇州 215129;3.內蒙古自治區多元醇化工新材料企業重點實驗室,內蒙古 赤峰 024076)

三羥甲基丙烷是一種重要的精細化工原料,廣泛應用于合成潤滑劑、增塑劑及油墨等,產量呈逐年遞增的趨勢[1]。目前工業上主流的生產工藝,是康尼扎羅縮合法和加氫還原法[2]。

赤峰某化工有限公司主要采用加氫還原法生產三羥甲基丙烷。正丁醛和甲醛在三乙胺的催化作用下,發生逐級縮合反應,反應混合物再經過蒸餾、精制,得到三羥甲基丙烷[3]。生產過程中產生的廢水無色透明,有強烈的刺激性氣味,且含有高濃度的有機物、甲醛、醇類等物質,屬于高濃度、高毒性廢水[4]。若不對該廢水進行預處理,去除部分有機物和甲醛,將對整個污水處理站及后續的生化系統產生惡劣影響。

目前,國內對三羥甲基丙烷廢水處理的相關研究較少,通常是將該廢水與其他生產廢水混合后進行綜合處理[5]。但三羥甲基丙烷的生物毒性常會導致綜合處理生化系統崩潰,出水水質變差。本實驗采用“中和調節+UASB厭氧反應器+沉淀”工藝,對三羥甲基丙烷廢水進行脫毒處理。UASB厭氧反應器能有效降低廢水的生物毒性,提高其生化性。同時結合工程經驗,對UASB厭氧反應器進行改良,在罐體中設置組合生物填料,以保證反應器污泥的穩定性和生物多樣性,對提高甲醛去除率起到了至關重要的作用。經該工藝預處理后,廢水COD從原來的8000mg·L-1降低到3200mg·L-1,甲醛濃度從2000mg·L-1降低至300 mg·L-1以下,大大減輕了后續綜合生化處理的壓力,為整個污水廠的穩定達標運行提供了保障。

1 生產概況

正丁醛和甲醛在三乙胺的催化作用下發生羥醛縮合反應,得到2-2二羥甲己丁醛,對2-2二羥甲己丁醛進行催化加氫反應,即得到TMP(三羥甲基丙烷)[6]。某化工廠年產1萬t三羥甲基丙烷,廢水產生量為11.2 m3·(t產品)-1,即廢水量為336m3·d-1。本廢水處理工程采用24h連續運行,設計處理量為14 m3·h-1。

2 工藝設計

2.1 進、出水水質

依據廠方提供的原水水樣和數據確定進水水質指標,對廠區污水站的參數及運行狀況進行分析后,確定預處理的出水水質指標,以確保預處理出水并入廠區污水處理站后,不會對整個污水站的運行產生影響。具體的進、出水水質指標要求見表1。

表1 設計進、出水水質表

2.2 工藝流程

三羥甲基丙烷廢水處理的工藝流程見圖1。先在中和調節池收集生產廢水,加液堿中和廢水的pH值為7~9,并調節廢水的水質和水量。出水則泵入厭氧反應器內。

圖1 三羥甲基丙烷廢水的處理工藝流程圖

在UASB厭氧反應器中,經馴化成熟、特殊的微生物菌群附著在固定的生物載體上,按照特定的工藝運行參數,并加入可維持生物活性的生物強化劑,就能夠快速、經濟地處理含生物毒性的三羥甲基丙烷廢水。具體過程為:將污水處理系統中不同類型的厭氧、兼氧和好氧微生物引入厭氧反應器中,利用生物固定填料強化微生物與填料的固定,維持厭氧池較高的生物量濃度,達到生物強化的目的,利用微生物對污染物的降解及吸附能力,實現COD濃度降低60%、甲醛濃度降低85%的目標。

厭氧出水自流入沉淀池中,在沉淀池中實現泥水自然分離,出水進入后續的生化處理系統。污泥一部分回流至中和調節池內,再次經過厭氧反應器的進水系統,回流至厭氧反應器。厭氧處理后的污泥經沉淀和污泥回流后,可以提高厭氧系統的抗沖擊能力,確保厭氧污泥的濃度。剩余污泥排至污泥處理系統。

3 各構筑物設計參數

3.1 中和調節池

中和調節池設計尺寸L×W×H=11.5m×4.0m×7.5m,1座,有效液位4.5m,有效容積200m3,停留時間14h,全地上式鋼筋混凝土結構。池內設厭氧提升泵2臺,為耐腐蝕臥式離心泵,1用1備,Q=30m3·h-1,H=20m,N=4kW;中和循環泵2臺,為耐腐蝕臥式離心泵,1用1備,Q=50m3·h-1,H=15m,N=4kW。液堿投加裝置1套,3m3PP材質儲罐1臺,加藥泵2臺。硫酸投加裝置1套,3m3PP材質儲罐1臺,加藥泵2臺。厭氧提升泵電磁流量計、內循環泵流量計、溫度計、液位計、pH計各1臺。

3.2 UASB厭氧反應器

反應器設計尺寸D×H=Ф11.5m×24m,1座,有效容積2400m3,停留時間7.1d,容積負荷1.12 kgCOD·(m3·d)-1,碳鋼防腐外加巖棉保溫。每座罐體內設強制內回流泵2臺,為耐腐蝕臥式離心泵,1用1備,Q=50 m3·h-1,H=15 m,N=4kW。罐體內配備2套三相分離器,1套進水布水裝置,1套泥水分離包(D×H=Ф1.2m×1.5m),1套水封(D×H=Ф1.2m×1.5m)。每座罐體設溫度計2臺,pH計1臺。反應器內設置SS304填料支架,高度5.8 m;采用PVDC組合填料,600 m3。

3.3 沉淀池

設計尺寸L×W×H=4.0m×4.0m×4.5m,1座,有效液位4.0m,有效容積64m3,表面負荷0.875 m·(m2·h)-1,全地上式鋼筋混凝土結構。沉淀池內設污泥泵2臺,為耐腐蝕臥式離心泵,1用1備,Q=30 m3·h-1,H=15 m,N=3kW。設置中心導流筒及出水堰1套,PP材質。

4 運行效果分析

4.1 UASB厭氧反應器的運行效果分析

本實驗采用的厭氧設備為上流式UASB厭氧反應器。UASB的污泥產率低,無需曝氣等額外動力消耗,能承受較高的有機物容積負荷,且厭氧微生物在長期不進料的情況下,仍能保持其厭氧活性[7]。厭氧反應器主要由布水器、三相分離器、泥水分離器、強制循環裝置及組合填料等構成。以廠區現有厭氧塔內的厭氧污泥為接種菌種,初始接種量為15g VSS·L-1,厭氧污泥含水率為95%,約800m3。初始啟動時,COD負荷從0.2 kgCOD·(m3·d)-1開始,當COD去除率達到80%以上時,提高負荷。采用此工藝處理3~4個月后,COD從原水的8000mg·L-1降低到3200mg·L-1左右,甲醛從原水的2000mg·L-1降低到300mg·L-1左右。原水的COD和甲醛濃度指標均會隨時間出現波動,因此出水指標也會產生相應的變化,但在調試后期,COD和甲醛的去除率,可分別穩定在60%和85%左右。COD的進出水濃度隨時間的變化情況見圖2,甲醛的進出水濃度隨時間的變化情況見圖3。

圖2 厭氧反應器進水、出水COD及COD去除率的變化

圖3 厭氧反應器進水、出水甲醛與甲醛去除率的變化

4.2 總體運行情況

三羥甲基丙烷廢水預處理站于2017年6月正式建成并投入使用,經過4個月的調試和4個月的穩定運行,現已達到廠方要求的出水標準。三羥甲基丙烷廢水預處理站2017年10月~2018年4月的平均進出水水質見表2。

表2 2017年10月~2018年4月平均進、出水水質 /mg·L-1

5 運行費用分析

5.1 設備電耗

系統設備的總裝機功率約為30kW,其中24h開機功率約為15kW。電耗約為1.07kWh·(t廢水)-1,電價按人民幣0.30元·kWh-1計算,水費為人民幣0.32元·(t廢水)-1,具體指標見表3。

表3 污水處理設備的電耗表

5.2 人員費

利用廢水站現有操作人員,無新增。

5.3 藥劑費用

藥劑費用主要是調節池投加的酸堿費用,約為人民幣1元·(t廢水)-1,根據實際運行情況再進行具體測算。另外,厭氧反應器的水溫控制在35~38℃,加熱的費用根據廢水的實際溫度再進行估算。

5.4 運行費用

污水處理系統運行費用為=設備電費+人工費+藥劑費=0.32+1.00=1.57元·(t廢水)-1

6 結語

1)UASB厭氧反應器對三羥甲基丙烷毒性的去除效果較好,可將COD濃度從原有的8000mg·L-1降低至3200mg·L-1,甲醛濃度從原有的2000mg·L-1降低至300mg·L-1,去除率分別為60%和85%;

2)厭氧反應器內設置組合填料,可以大幅度減少污泥流失,降低污泥回流和排泥頻率;

3)在中和調節池中,要根據來水的pH值情況進行堿調節,最終出水pH值應為7~9,最優為8.5;

4)中和調節池中需通入蒸汽,確保厭氧進水的水溫控制在35℃左右;

5)預處理后,三羥甲基丙烷廢水毒性大幅降低,不會對后續綜合生化處理的穩定運行產生影響。

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